浅谈经坊煤矿降低介耗的实践

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1、浅谈经坊选煤厂降低介耗的实践尚春叶(经坊煤业有限公司选煤厂山西长治)摘要:本文介绍了经坊煤矿的实际状况,自从建厂以来介耗一致居高不下,本厂通过采取一系列的措施,如加强弧形筛、脱介筛、磁选机等设备的管理,加大设备的检修力度,提高介质的回收率,降低介耗,从而降低生产成本,提高经济效益。关键词:选煤重介质旋流器脱介筛介耗介质磁选机一、企业概况山西省长治经坊煤业有限公司位于山西省长治县城北侧,设计入选能力为0.9Mt/a,于2005年12月投产,该厂按“1+1”模式设计的选煤工艺流程,采用原煤不分级不脱泥入选的无压给料三产品重介质旋流

2、器和喷射式浮选机,即全厂用一台3GDMC1100/780A重介质旋流器来分选0.3・5()mm原煤,用一台FJC12-4型喷射式浮选机分选-0.3mm的煤泥,按“2+2”模式设计的煤泥水处理工艺流程,即两段浓缩两段脱水回收的流程。二、现状分析由于多方面原因,我厂自投产以来介耗一直居高不下,表1为我厂2005年至2008年介耗情况。表12005-2008年介耗情况年份2005200620072008平均介耗3.6Kg/T5.3Kg/T5.3Kg/T5.7Kg/T5.25Kg/T由于我厂吨煤成本为21.5元,介耗成木为6.8元,约

3、占总成本的30%,因此自2009年开始,我厂领导将降低介耗作为技术攻关,对我厂设备和工艺进行了一系列的改造,加强技术管理,使介耗由先前的5KgfT降低至现如今的2Kg/T,大大降低了选煤成本,为洗煤厂创造了巨大的经济效益。三、影响因素1.介质质量介质质量是影响介耗的首要因素。对于新购进的介质,要认真检测各个指标,要求磁性物含量>95%,磁性物含量越高,介质消耗相应会降低;<0.045mm级含量>80%,<0.045mm级含量越高,介质粒度越细,重悬浮液稳定性越好,分选效率越高;水分对介耗也有影响,水分髙会使介质凝结成团,不仅加

4、介困难,而且介质进入悬浮液难于分散,造成悬浮液不稳定。2.弧形筛管理弧形筛应将80%以上的合格悬浮液脱除,否则一旦大暈的介质进入后续脱介筛就会出现筛面跑介现象,此现彖是由于弧形筛脱介能力不够,大量的介质进入脱介筛,使一段合格介质跑到二段稀介质段,进而影响稀介质段的喷水效果,造成产品带介明显增加,如果加大喷水又会出现跑水现象,若介质随煤流失,会造成合格介质桶液位和密度不稳定,影响重介系统的正常运行。2.脱介筛管理脱介筛上的喷水十分重要,产品带介的高低与筛子喷水的水压、水量、浓度、筛面及喷水清洁情况有关。3・1喷水量。喷水量过小,

5、会造成产品打团,脱介困难,这使磁铁矿的损失十分严重。喷水量过大,会造成筛下稀介质量增加,使磁选机负荷增大,造成尾矿损失大。3・2喷水压力。全过程采用有压喷水,压力过低脱介效果不好,压力过高,用水量过大。喷水压力一般为0.2Mpa以上。3・3喷水浓度。经过弧形筛预先脱介后,剩余的介质以极小的颗粒粘附在煤粒表面,如果循坏水携带煤泥,那么这些煤泥肯定是集中了全厂灰分最高、泥质最多、粒度最细的部分,它们的比表面积大、吸附能力强、与微细的磁性物亲和力强,对脱介极其不利。3・4筛面和喷嘴清洁度。当排料量较大或细粒含量较多吋,易造成弧形筛筛

6、血堆积,直线振动筛筛面堵塞,喷水管喷头堵塞等现象。3.磁选机管理影响磁选机冋收率的因素有以下儿个方面:给矿浓度、磁偏角、底板与圆筒间的间隙大小。4・1底板与圆筒间隙。应根据脱介筛的喷水大小调整底流放料阀门,使磁选机正常工作保证有溢流,确保有正常的液面高度。4・2给矿浓度。给矿浓度过大会使磁选效率降低,介耗增大。4.3磁偏角。当磁偏角过小时,精矿不能被圆筒带至应有的高度,从而难以顺利排除,致使尾矿带介量增大;而磁偏角过大吋,尾矿区磁力范围变小,磁性颗粒被吸引的机会减少,会导致尾矿含介量增加。4.4粗颗粒物料进入磁选机。粗颗粒的物

7、料会积聚在磁选机的分选槽或给矿箱内,造成磁选机入料不均匀,水流速度相对加快,磁选效果变差4.工艺管理5・1离心液走向。由于弧形筛或脱介筛脱介效果不好,造成末精煤产品带介量严重,大量的介质随离心液带走,如果不采取补救措施,及时将离心液返回系统内,会造成介耗增大。5・2系统煤泥含量。分流的作用是降低系统内的煤泥含量。系统内的煤泥含量越高,介耗越高,因此应打合适的分流,分流不宜过大过小。分流量过大会增加磁选机负荷,介质会损失在磁选尾矿中;分流量过小会加大脱介筛负荷,使悬浮液流动性变差,分选和脱介效果变差,使产品带介高。5.3系统跑冒

8、滴漏发生堵漏事故,可造成介质的大暈损失。如脱介筛下溜槽堵一次可造成磁铁矿粉损失将近一吨,因此生产中应杜绝跑冒滴漏现象发生。四、要因分析1.本厂派专职人员采购、监装并由化验室化验,保证了介质质量。表2为我厂介质化验报告,介质质量符合要求,此项不属于主要原因。表2介质化验报告编号

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