新钢2号高炉布料模式生产实践

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1、2006年江西省炼铁学术年会专业学术论文新钢2号高炉布料模式探讨王宮祥张志荣新余钢铁有限责任公司新钢2号局炉布料模式探讨王宫祥张志荣(新余钢铁有限贵任公司)摘要对新钢2号高炉无料钟炉顶布料模式进行了总结。2号高炉在生产中不断探索、总结,找到了合理布料模式,炉况长期稳定顺行,指标不断改善。关键词高炉无料钟炉顶布料模式1引言新钢2号高炉(350m3)于2004年4刀9日点火投产,其采用的PW紧凑型串罐式无料钟炉顶,在新钢300n?级高炉是首例。为了开炉后充分发挥无料钟炉顶的技术装备优势,在开炉前到兄弟高炉考察

2、学习,开炉过程中实测了料流轨迹、节流阀开度,开炉后进行了大量大胆的探索与实践,找到了适合2号高炉炉型和原燃料条件的基本布料模式即100Io在此布料模式基础上,2005年6月份以来,在原燃料质量不断恶化条件下,取得了生产指标和经济效益改善的综合效果,见表1。表12号高炉开炉以来主要生产指标风量利用系数焦比煤比风一级顶压[Si]CO2入炉品m3/mint/(m3.d)kg/tkg/t温°C品率%MPa%%位%2004年11103.3574587398337.310.0700.6216.6057.152005年

3、12193.754467102102241.630.0960.5617.5556.322006年1月12924.02045491106571.550.1040.5717.6356.922月12693.82344691104288.900.1000.5617.7555.953月12773.94246089105690.970.1010.5817.7256.044月12823.97646787105082.610.1000.6018.0257.455月12984.12745891108083.640.1030

4、.5918.0657.866月12864.00044499105784.020.1040.6318.1257.477月12914.10945184105288.550.1040.6118.4557.922布料模式的调整及形成过程每座高炉都有一个相对稳定、合理的布料模式,一个稳定、合理的布料模式是长期探索、实践的结果,也是一种新的冶炼理念的形成。对无料钟高炉而言,合理布料模式是指矿石在炉喉径向焦炭平台上的合理分布,即找到适宜的ae、a。、Aa及其相互关系,引导煤气流合理分布,促进炉况顺行和煤气利用不断改善。

5、2号高炉合理布料模式的探索经历了以下三个阶段。2.1以C828I01I为主的单环布料阶段从2004年4月开炉到6月份,原燃料条件较好,焦炭以厂焦为主,但由于设备处于磨合期,故障多,高炉慢风、休风、低料线多,因此,高炉操作选择6.0〜9.Ot的小矿批,模拟双钟形式的CjII单环布料,发展边缘气流以适应外界条件的变化和易恢复炉况。此间炉况顺行较差、负荷轻、煤气利用差。2.2以CC221IOO23I为主的双环布料阶段从2004年7月起到2005年2月,随着整个高炉系统运行趋于稳定,特别是7、8、9月份全用厂

6、焦,为布料探索创造了冇利机会。但同吋发现,由于料车设计缺陷,矿批只能是9.0和13.5两种,而13.5t由于上料太慢始终没采用。因此,高炉操作选择了9.0t矿批,yc=35°,Yo=28°,布料模式由ClIOjI—II—CC2:^IOO231,Aa=0°。炉子小塌料多,从炉顶成像、炉衬温度等综合判断,中心气流太强而边缘气流不足,本想进一步增大角差向正移动,但炉况发展又迫使不得不让边缘抑制中心,角差由0°—-0.5°—-0.75°,相应布料模式为CCHI00^I,炉衬温度下降才止住,塌料减少,此后一段

7、时期炉况稳定顺行较好。到了10月底,焦炭全用外购焦后,其强度差、透气、透液性差,中心主导气流被抑制,炉况一吋小管道,塌料频繁,不接受风量、风温,炉缸出现堆积现象,该布料模式已不能适应变化了的原燃料,必须寻找新的布料模式实现突破。2.3以CC3;HII为主的焦炭多环布料模式从2005年3月至5月,在炉况不太好而原燃料条件又无法改善条件下,全炉技术人员经过讨论分析,还是从焦炭布料模式上寻找突破。在矿批、丫。、丫。等条件不变,在原CC2gl基础上,将外推1°,内环加一环,并另增加一个中间焦炭平台,同吋,焦炭布料

8、起点由内向外改为由外向内进行,形成cc3p201模式。此次调整,目的在于内引外推,内引即向中心引导、引透气流,外推即稳定边缘气流,增加中心焦炭带以建立均匀稳定更加宽广的焦炭平台,在此基础上寻找建立合理的矿石堆角。调整后的布料模是指矿石在炉喉径向焦炭平台上的合理分布,即找到适宜的ae、a。、Aa及其相互关系,引导煤气流合理分布,促进炉况顺行和煤气利用不断改善。2号高炉合理布料模式的探索经历了以下三个阶段。2.1以C828I01I

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