南钢8号高炉高效低耗生产实践

南钢8号高炉高效低耗生产实践

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1、冶金之家网站南钢8号高炉高效低耗生产实践吴泽勇(南京钢铁联合有限公司)摘要:对南钢8号高炉高效、低耗生产实践进行了总结,8号高炉以高效、低耗为目标,采用富氧、大喷煤、高风温、高顶压、低硅冶炼等技术措施强化冶炼,实现了高效(利用系数≥2.6)低消耗(燃料比505.7kg/t,煤比160kg/t)的良好指标。关键词:大型高炉;装料制度;强化冶炼南钢8号高炉(2000m3)是中冶南方工程技术有限公司总承包工程,设计年产生铁175万t/a。高炉设26个风口,3个铁口。于2010年12月18日点火开炉。8号高炉采用加深死铁层深度,适当矮胖的强化炉型,减少炉身角及炉腹角,有效高度

2、Hu=26.9m,Hu/D=2.28;砖壁合一薄内衬结构,炉底至炉喉共设置14段的全冷却壁布置;联合全软水密闭循环冷却系统;完全平坦化无填砂层的矩形双出铁场;3座顶燃式热风炉,分离式热管换热器,掺烧焦炉煤气系统;干法布袋除尘系统;干式TRT余压发电装置;十字测温装置;PW串罐无钟炉顶设备;烧结矿分级入炉工艺(槽前分级)和焦丁回收工艺;烧结矿、球团矿、块矿和焦炭在槽下进行筛分等先进工艺、技术和设备,代表国内同级别高炉先进水平。由于操作人员对新炉型认识不足,上下部操作制度不合理等因素,高炉产能未得到完全发挥,燃料消耗高。2011年4—9月,在正常炉况条件下8号高炉的平均焦

3、比(含焦丁)为398.62kg/t,燃料比540.42kg/t。且开炉8个月,炉身出现2次结厚,极大地影响了高炉高效、低耗生产。通过对精料技术、高炉基本操作制度优化、外围设备改造等多方位攻关,8号高炉实现了高效(利用系数≥2.6)、低消耗(燃料比505.7kg/t,煤比160kg/t)的良好指标。1提升精料技术和管理首先从高炉原燃料稳定上下大功夫,及时与原料厂、公司部门沟通,建立起实时、真实的原燃料预警机制。同时,自身不断加强精料技术研究与管理,及时优化烧结矿混匀料、炼焦配煤结构,加强原燃料检测,改造外围设备等,既保证了原燃料优质优量供给高炉,又实时掌控原燃料质量波动

4、,为判断炉况发展趋势和保证高炉长期稳定奠定了基础。1.1制定原燃料质量标准为进一步保障高炉的稳定顺行,保持高炉用料各项性能、品质的稳定,抓源头稳定高炉生产。2012年4月20日,新铁厂与技术质量部等公司部门经过讨论,重新研究制定原燃料质量标准《大型高炉高负荷长周期稳定生产对原燃料质量的要求(试行)》,加强对原燃料质量管理。1.2强化原燃料质量检测(1)增加焦炭热性能检验装置。焦炭热性能指标对高炉冶炼非常重要,攻关前南钢新铁厂仅有2套焦炭热性能检验设备。自从2010年12月,8号炉开炉以来,自产焦炭缺口1/3,需要外购。焦炭品种的增加,检测设备的局限使得焦炭热性能检验数

5、据不能连续反应各种焦炭的质量变化情况,需要增加焦炭热性能检验装置,才能达到实时监测、跟踪焦炭热性能的目的。2012年5月,新购置了1套焦炭热性能检测设备,确保了每天能检测1次焦炭热性能。(2)增加重要指标检测频度。原燃料质量受资源影响波动较大。烧结矿所用混匀料品种多达22种左右,每堆混匀料只能使用8天,焦炭配煤受资源和成本制约,配比变化多,外焦用量大。增加了烧结矿、综合炉料、厂球熔滴性能、焦炭热性能等重要指标的检验频度。1.3加强槽位管理冶金之家网站高炉料仓槽位受多方面因素影响,如槽位过低,加剧矿石和焦炭摔打,使小粒级和粉末大量增加,同时仓壁附着的粉末也随之而下,必然

6、恶化高炉透气性,破坏高炉顺行。一旦顺行被破坏,即使槽位恢复正常,高炉也吃不下去。随之生产平衡被打破,影响前道工序正常生产,形成恶性循环,所以必须要主动控制。为减少矿石、焦炭小粒级和粉末入炉,规定正常烧结矿槽位≥7m,焦炭槽位≥6.5m。如低于正常槽位,高炉控制冶炼强度,减少用量。如槽位≤4m,高炉休风待料。槽下对矿石、焦炭的过筛效果,是精料工作的很重要环节。<5mm的粉末入炉数量增加,高炉的透气性很快恶化,导致顺行被破坏,产量降低、焦比升高,甚至炉墙结厚等恶性事故发生,所以加强检查、测定、定时清筛等管理工作。8号高炉的供焦、供矿线路长,转运站多,立体交叉,流程复杂。转

7、运站的每一次倒运,就是对矿、焦的一次摔打,通过改造胶带机下料槽为料打料形式,有效减少了粉末的产生。1.4改善原燃料质量(1)2012年8、9月,优化烧结矿混匀料配比,烧结矿SiO2下降到5.1%,品位提高到56.1%。(2)优化炼焦配煤结构,厂焦CRI≤26%,CSR≥65%,保证了焦炭在高炉内的骨架作用。(3)喷吹煤细化管理。针对无烟煤品种多,质量变化大,造成高炉热制度不稳定,2012年4月,把较好的无烟煤:青町、恒源、神火、西阳村分为一类煤;较差的四川、新郑、俄罗斯、潞安为二类煤,分别堆放,按比例配用。(4)优化喷吹煤结构,降低灰分,喷吹煤灰分从

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