唐钢4#高炉提高煤比生产实践

唐钢4#高炉提高煤比生产实践

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1、唐钢4#高炉提高煤比生产实践[摘要]高炉提高煤比可替代焦炭,降低对日趋紧张的焦煤资源的依赖,是降低生铁成本的有效手段。唐钢4#高炉在风温12101、富氧率3.8%的条件下,通过探索合理的操作制度和改善原燃料质量来进行提髙煤比操作,喷煤比达到170kg/tFe左右,焦比降到327kg/tFeo[关键词]高炉;煤比;措施1•概况唐钢炼铁厂4#高炉有效容积3200m3于2007年9月8日正式开炉,投产后炉况顺行状态良好。伴随着金融危机的爆发,在钢铁行业利润下滑的大环境下,节能降耗、降低炼铁成本成为了生产的首要任务。提高煤比可代替大焦炭,是降低生铁成本最直接和有效的手段,唐钢4

2、#高炉在提高煤比上一直探索实践,煤比由117kg/tFe逐年提升170kg/tFe左右,炉况稳定顺行,并取得了良好的经济指标。主要经济技术指标见表lo2•提高喷煤比的措施2.1优化高炉操作,确保高炉稳定顺行随着煤比的提高,炉缸煤气量增加,焦炭负荷加重,高炉下部透气性变差,炉内压差升高,炉缸死焦堆中焦粉量增大,在同等风量的前提下,穿透中心的能力变弱。做好上、下部调剂,以求取得一个合理的基本操作制度。所以对高炉操作制度进行相应的调整,以保证两股煤气流合理分布。在上部装料制度方面,通过对布料角度及布料圈数的调整(见表2)。并配合全正装大矿批的装料制度,将矿批逐步扩至99t,大

3、矿批的采用使焦炭料层的厚度得到保障,在变动焦炭负荷时,不轻易变动焦炭的料层厚度,保障软熔带位置的焦窗相对稳定,对于保持和提高料柱的透气性十分重要。下部的送风制度利用休风机会将一部分长度为550mm的风口加长到620mm,采用了加长风口的措施,使风口回旋区加长,增大煤气流穿透中心的能力,进一步打开高炉的中心的同时能稳定边缘气流,对冷却壁上渣皮的稳定性起到一定作用。通过下部送风制度的调整,高炉铜冷却壁温度波动减少,有利于风量的稳定。通过以上调整逐渐实现了对上部煤气流的有效控制,稳定了煤气流、提高了煤气利用率。2.2改善煤粉在风口前的燃烧2.2.1高风温操作喷吹煤粉后风口前的

4、理论燃烧温度明显降低,高风温可以补偿这一部分损失的热量,并且风温所带入的热量能被高炉全部利用。高风温可以提高煤粉燃烧率,增加煤焦置换比。4#号高炉配置了3座俄罗斯卡鲁金顶燃式热风炉及2座卡鲁金顶燃式预热炉,对助燃空气采用预热和加热技术,能有效的利用预热来提高热风炉的能量利用水平,目前本高炉的风温稳定在1200〜1230°Co2.2.2高富氧富氧能有效地提高煤粉燃烧率和改善炉渣流动性,提高风口理论燃烧温度,降低炉顶温度,提高渣铁物理热,保证炉缸热状态。使未燃煤粉量减少有利于提高煤比。4#高炉的富氧量19000m3/h,富氧率率目前稳定在3.8%左右,风口理论燃烧温度在22

5、50-2230°C之间。2.3加强原燃料管理2.3.1改善焦炭质量。焦炭质量是制约煤比提高的重要因素,煤比增加后,焦炭在炉内的滞留时间缩短,其作为骨架的作用就更加明显,同时对其质量要求更高。为了提高原燃料质量4#高炉在其管理方面做了以下努力:第一、增加了矿筛的空振时间,灵活控制上给料器的开度,尽量使过筛料减薄,降低矿筛的堵筛率,提高筛分效果减少矿石的粉末入炉。第二、焦筛使用了筛分效果比较好棒条筛,解决了焦炭入炉粉末多的问题,使得小粒度焦和粉末的入炉率大幅降低。第三、在给料时间允许的情况下,对焦筛的给料器出口进行灵活处理,尽量减少单位时间通过焦筛的焦炭量,从而有效地提高了

6、筛分效率。第四、对入炉焦炭实行分仓管理,按技术科下发的焦炭管理规定执行,当有不好的焦炭吃到后要及时减量。2.3.2通过现场看料来掌握原燃料情况,并做好记录。当发现不好的原燃料入仓时,应及时果断的减少该仓的用量,另外各仓槽位严禁低于30%,防止壁附料入炉,最大限度地减少原燃料对髙炉顺行的影响。2.4调整喷枪、广喷匀喷大量喷煤后一方面增加了风口小套下沿的磨损机会,另一方面由于单枪煤量的增加影响煤粉的燃烧率,未燃煤粉量增大。为了降低磨损风口的机率,采取的主要方法是将喷枪前端进行上折处理,增大喷枪与风口中心线的夹角,使喷枪与小套前端平齐;另一方面要求二系人员加强点检周期内的工作

7、,喷煤枪到期后及时更换,当有堵枪的现象发生时就是发现处理,确保喷枪广喷均喷。为保证煤粉的燃烧率,采取的措滋是提高风温和维持高富氧率。利用休风机会对结焦风口进行处理,保证喷煤的枪数。2.5加强炉前管理大煤比操作后,炉缸死焦堆密度加大,其存储渣铁量的能力减弱,易出现憋压现象,这就对炉前工作提出了更高的要求:第一、铁间隔不超lOmin,渣铁排放不及时,影响高炉的顺行,加减风频繁,严重时易造成煤气流失常,出现串气的现象。第二、炉前操作要精心,减少冒泥次数。车间及炉前作业区合理调整炮泥的配比及用量,保证铁口深度及出铁时间。第三、根据炉况及炉前的出铁

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