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时间:2020-09-10
《天钢2000m3高炉生产操作实践.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、摘要对天钢2000m3高炉冶炼工艺发展过程进行了分析总结。天钢2000m3高炉经历了长达1年的慢风低强度冶炼过程,通过对生产制度的调整保证了炉况的稳定。随着高炉外围条件的改善,通过对生产制度的调整,天钢2000m3高炉冶炼全面得到强化。 关键词 高炉 低强度 高强度 l概况 天津钢铁有限公司2000m3高炉于2004年2月29日投产,设有3个铁口,28个风口,采用新日铁外燃式热风炉,微孔炭砖一陶瓷杯综合炉底、炉缸结构,软水闭路循环,铜冷却壁与铸铁冷却壁结合冷却系统,PW串罐无料钟炉顶,旋风除尘器一环缝洗涤塔煤
2、气处理系统等新技术、新设备。 2低强度冶炼的炉况调剂 天钢2000m3高炉开炉初期,一直处于低强度冶炼状态,慢风时间长达1年左右。天钢炼铁厂工作者克服困难,保证了高炉的稳定顺行。2.1送风制度的调整 受外围生产条件影响,2000m3高炉风量长时间保持在正常水平的2/3左右,风速和鼓风动能长期偏低,使煤气流的初始分布难以向中心发展,容易造成炉缸中心堆积,影响了炉缸内的环流,给炉前出铁工作带来困难,也使铁水成分和物理热的稳定难以保证。为了使在较低的风量下维持正常的风速和鼓风动能,天钢2000m3高炉采用了堵部分风口的
3、方法。风量和风速如图1所示。 长期堵风口容易造成煤气流分布不均,使炉缸内产生局部堆积。煤气流在上升过程中,圆周方向上由于质量流速分布不均匀,使炉内的等温线、等压线分布混乱。炉内等温线分布不均,容易造成偏行和炉墙粘结,等压线分布不均容易造成局部管道行程、崩塌料、悬料。天钢2000m3高炉采用了定期调整风口布局的方法,最大限度使风口进风均匀,保证炉况稳定(悬料次数统计如图2所示)。2.2热制度调整 高炉是一个内部高温的反应容器,热量收支的平衡稳定是炉况顺行的保证。天钢2000m3高炉开炉初期,面对风量低、高炉
4、热量收入明显不足的状况,采取了保持高燃料比的方法,使铁水热量充足,保证了高炉的顺行(如图3所示)。2.3上部料制调剂天钢2000m3高炉开炉初期,在全焦、慢风、低强度冶炼的情况下,为了稳定炉内的透气性和渗透性,采用了小料批发展边缘和中心两股煤气流的上部料制,并在矿批中加入焦丁,确保了炉况的顺行。布料制度为 390 360 330 290 390 350 320 290 150O3 3 3 3 C 2 2 2 2 2,矿批35t,焦批
5、12.25t,矿批中焦丁350kg,料线1.8m。 在这个阶段,炉顶十字测温曲线为双峰型,因此煤气利用率较差,也造成了燃料比偏高(如图4所示)。3提高冶炼强度的措施 2005年4月份以后,天钢2000m3高炉实现了全风口作业,逐步将风量加至4200m3/min以上,使实际风速达到250m/s,拉开了强化冶炼的序幕,至2005年年底,平均日产4780t/d,利用系数达到2.39。天钢2000m3高炉从低强度冶炼向高强度冶炼的转变过程中,作了大量周密细致的工作。3.1精料 (1)提高烧结矿碱度,改善了烧
6、结矿的碱度和还原性能,增加烧结矿中MgO含量,改善炉渣流动性能,并使烧结矿低温还原粉化率降低。为了保证高炉内直接还原度稳定,控制FeO在7.5%±1.5%。 (2)为了降低焦炭人炉粉末,抓好筛网清堵工作,使筛分率提高,并安装了焦炭中子测水仪,对焦炭水分进行适时补偿,避免炉温波动,重视焦炭的热反应性和反应后强度,做到提前处理,保障炉况的稳定顺行。 (3)维持合理的炉料结构。天钢2000m3高炉采用75%高碱度烧结矿+18%酸性球团矿+2%国产酸性球团矿+5%块矿的炉料结构。做到配料中不加石灰石,使炉内软熔带
7、薄,炉料的透气性良好,炉料粒度均匀,并保证人炉料品位的稳定。3.2 富氧喷煤 2005年7月27日高炉喷吹煤粉系统投入使用。在保证炉况顺行的基础上,逐步增加喷煤量,至年底提高到140kg/t左右。9月19日,高炉实现富氧鼓风,高炉冶炼得到进一步加强。 天钢2000m3高炉在提高富氧喷煤量的过程中,采取了循序渐进的谨慎态度,充分考虑到两者的匹配关系,使两者对炉况的影响达到平衡。至2005年12月,天钢2000m3高炉煤比达到140kg/t,焦比369kg/t,富氧率1.4%,利用系数2.66(如图5所示)
8、。 3.3 综合调剂(1)上部调剂。为了适当抑制边缘煤气流,提高煤气利用率,在炉况顺行的前提下,逐步扩大料批,并且适当增加中心焦量,保证中心煤气流。布料制度为 390 360 330 300 37.50 34.50 310 270 170O 3 3 3 2 C 2 2
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