柳钢2000m3高炉炉前管理操作经验

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1、柳钢2000m³高炉炉前管理操作经验【摘要】柳钢1号高炉(2000m3)于2008年5月开炉以来,高炉不断强化冶炼,生产节奏加快炉前的操作暴露出较多问题,车间通过强化炉前的操作和管理,加强铁口维护,主沟、直流咀改造及设备改造等,确保高炉的稳定顺行和各项经济指标不断提高。【关键词】炉前铁口维护设备改造1.前言柳钢1号、2号高炉为柳钢“十一五计划”淘汰落后,结构调整重点项目。高炉由柳钢设计院自行设计,有效容积为2000m3,两座高炉采用一列式布局。1号高炉设东西两个出铁场,由于场地限制仅设2个铁口,铁

2、口夹角132°,内外两条铁路线,所生产铁水主要共给配套150t转炉。炉前采用沉铁式主沟和两套电动液压传动摆动流咀,KD400液压泥炮及液压开口机,新型明特法水冲渣工艺。高炉于2008年5月开炉,随着高炉不断强化冶炼,生产节奏加快,炉前出铁出渣的负担加重,在加之受150t转炉生产配套的装罐制度限制,炉前工作一度陷入被动,同时增加了炉前工人的劳动强度和耐火材料与各种辅材的消耗,成为了制约1#高炉生产的主要因素之一。1号高炉通过加强管理和操作外,通过改进沉铁式主沟,直流嘴改造、优化出铁制度、加强铁口的维

3、护等措施,克服了各种限制性因素,使炉前各项指标有了较大提高,并为1号高炉的稳定顺行及各项经济指标的提高创造了良好的基础,经济指标见表1。表1柳钢1号高炉开炉以来主要经济技术指标日期利用系数t/m3d入炉焦比kg/t煤比kg/t富氧率%炉顶压力kPa平均风温℃休风率%CO2%08年平均2.074261040.7518211342.8518.909年1月~11月2.433501602.0519911692.4319.52.铁口的维护与管理铁口是炉缸结构中最薄弱部位,出渣出铁是高炉的基本操作,高炉大型化

4、后,无渣口设置,高风温、富氧喷吹、高压操作等强化冶炼,更需要加强出铁口维护。2.1铁口深度的维护铁口深度关系到高炉是否能维持良性出铁循环。维持正常足够的铁口深度,可以促进高炉中心渣铁流动,抑制渣铁对炉底周围的环流侵蚀,起保护炉底的效果。1#高炉根据自身特点,铁口深度设定为3m。为保持铁口有合适的深度,首先,制定严格的考核制度以保证每次堵口不跑泥,在出铁前要求加强对泥炮的点检和维护,铁口下方必须清理干净,在出铁过程中加强监视,发现铁口下方出现粘结物及时清理。其次,针对不同的风量、压力水平确定打泥量。

5、保持铁口深度和出铁铁流的稳定性。2.2泥套的维护铁口泥套是保证高炉出铁铁流稳定的关键性设备,泥套的好坏将直接关系到高炉能否顺利出净渣铁,因此,泥套管理工作至关重要。开炉后随着高炉冶炼强度的增大,出铁时间加长,经常因泥套烂导致大减风堵口,高炉一度陷入被动。1号炉在泥套的管理、制作及维护上狠下功夫,将泥套烂造成大减风堵口由8次/月降低到0.5次/月,为高炉的稳定提供了保障。2.2.1炉前的工作,重在管理,针对性制定管理制度,规范炉前操作,要求将泥套作为出铁点检的重点内容,同时要求副工长在出铁前加强对泥

6、套的检查,对可能影响出铁的泥套必须进行修补,坚决杜绝开口过程中损坏泥套的事故发生。2.2.2改进泥套料的质量,加强制作过程管理,制作过程由炉前大班长专门负责,将泥套寿命直接与负责人收入挂钩。2012.3标准化堵口和打泥操作打泥量与出铁量、出铁时间、冶炼强度等密切相关,适宜的打泥量是维护铁口的重要因素之一。在实际生产中,由于人为因素、设备因素的影响,造成泥量不易稳定,主要原因有四个:⑴没有打泥量在线检测,各班操作人员认识不同,造成打泥量的不同;⑵是机械方面,未做打泥指针,操作人员没有衡量标准;⑶未有

7、铁口正常和非正常的时打泥量的标准。基于上述原因,1号高炉针对性的制订了标准化堵口和打泥操作,首先制作好泥泡指针,确保了操作人员对泥量的衡量;加强操作人员的培训。再次对生产中情况进行了总结,通过大量统计数据,得出了一套打泥的量化标准,在正常双边出铁情况下,每炉打泥量250~300kg/炉,单面出铁或者两炉连开时打泥量为150~200kg/炉,根据上炉的出铁情况选择上下限。通过这些措施使炮泥使用量从0.81kg/t降低到0.65kg/t。3.炉前改造3.1主沟改造由于场地限制,1号高炉仅设计两个铁口,

8、虽然采用贮铁式大沟但其寿命仅能维持在30左右天(通铁量约9万吨),这样每月都会出现单面出铁情况,从而严重影响到高炉的强化冶炼,技术指标的进步。结合厂部攻关对主沟模具进行改造,缩小主沟模具尺寸,增加浇注料层厚度,使主沟寿命大大延长至50天(通铁量>14万吨)(见表2)。表2原模具与新模具对比尺寸,m使用效果上宽下宽深通铁量,万t使用时间,d单耗,kg/t原模具95065010009300.36新模具70055080014500.26加强修沟的管理工作,制定出严格的修沟程序:⑴缩短清理

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