Φ4m×13m水泥磨更换磨头端盖的施工质量控制.pdf

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1、一38一辂渗CE,~IErlT2012.No.2~4mxl3m水泥磨更换磨头端盖的施工质量控制吝辰明(冀东水泥丰润有限责任公司,河北唐山063000)中图分类号:TQ172.632.9文献标识码:B文章编号:1002—9877(2012)02—0038—031磨机情况与磨头端盖。我公司qb4mxl3m水泥磨在2008年11月出现磨头端盖开裂,筒体周向超过1/3有裂纹且已经裂透,现场焊接修复之后,焊接热影响区多次出现显著裂纹,尤其在2010年5月10日再次出现明显裂纹,刨开12~15ram深度,裂纹仍存在。为不影响旺季水泥生产,

2、再次对其进行焊接,并定于年底利用淡季检修更换部分简体。方案为磨头端盖和930mm新简体短节事先焊接为一体,再与旧筒体焊接在一起。图1端盖与中空轴找正示薏依次用镗床镗制端盖内、外圈各螺栓孔,内圈162施工过程质量的关键点个螺栓孔及外圈24个螺栓孑L与中空轴法兰配铰2.1准备工作1)测原始数据q~66H7(u.uJ),根据铰孔尺寸配制铰孔螺栓。将磨筒体均分8份并在筒体上做标记。慢转磨,将40条铰孔螺栓全部安装到位。复查磨头止口测量磨头磨尾中空轴径向跳动值及磨头端面跳动值。的间隙,其大小相差小于0.2ram。目的是了解原始磨机的精度

3、和修复后进行比较的一2.2筒体的粗找正调节个参考。1)开坡口2)切割线和基准线的确定新筒体短节的坡口在机床上加工完成,其精度较新筒体短节长930mm,考虑到手工气割切割缝高,一般不用再做修整。旧筒体需手工气割开坡口,有4mm均布两侧和焊接时的收缩量3ram,故切割线定一定的误差。开坡口完成后在旧筒体坡口处均布8个在原筒体内部930—2—3=925mm处。在筒体内周向每3mm厚的薄铁条,避免在调整新简体短节与旧简体隔30ram测量取点,最后用划针将各点连接起来即为间距时发生咬边,同时可以保证焊接时留有足够的收切割线。在理论切割线

4、向旧简体10ram处(即原筒体缩量。940mm处)用划针划线做为基准线,以备核实尺寸2)利用千斤顶和2t手拉葫芦调整使新旧简体衬用。板螺栓孔顺线。3)施工中的变形控制3)用8条M44~620丝杠调整新筒体短节与旧筒在更换磨头端盖时,有筒体的自重变形和焊接时体间距。的热变形。在新旧筒体距切割线220mm处分别焊接4)核准基准线,修坡口米字支撑,防止简体的自重变形。而精找正时却是利将新筒体短节与旧筒体调整到一定位置后,测量用焊接变形使其精度提高。新筒体短节端到基准线距离,核实基准线940mm。由4)新磨头端盖与旧中空轴的找正于旧筒

5、体坡[21为手工切割,有一定误差,将大于找正方法为塞尺测量中空轴法兰与磨头端盖法940ram的地方用气割割掉,使其符合基准线尺寸,在兰止口各处的间隙。如图1所示,在1—3方向最大的基准线核准后将旧简体坡12I进行修整。间隙为1.2mm,需在3处及1处各塞0.6mm的铜5)磨内焊斜铁调整新、旧筒体同轴度皮;在2—4方向最大的问隙为1.3ram,同样需在2在磨内旧简体上焊接斜铁l2个(见图2),将新处及4处塞0.65mm的铜皮。塞上铜皮后将外圈中筒体短节与旧筒体的接El内侧调平。用钢板直尺以光呈120。均布的三条连接螺栓紧固,紧固

6、中空轴法兰隙法检查其平直度。2012.No.2吝辰明:qb4m~13m水泥磨更换磨头端盖的施工质量控制一39一高其精度。按照水泥磨安装验收规范,控制中空轴径向跳动偏差≤O.2mm。最终打表测量磨头端面跳动和中空轴外侧径向跳动见表2。表2精找正后的精度测量值mm测点12345678端跳表②9.039.3110.001O.8510.8310.379.96937径跳表①3.343-263.OO2.882.943.O13.083.23图2斜铁调整示意6)焊搭接板由表2看出,中空轴径向跳动偏差为0.20mm,达新筒体短节和旧筒体接口调平

7、后,在接口处焊搭到水泥磨安装验收规范。接板,搭接板与斜铁间隔放置。搭接板尺寸见图3。2)正式焊接正式焊接筒体内、外坡口,分别各焊3层,在每一层焊接之前均需测量端面跳动值,使磨机转到图4状态下焊接。根据表2精找正的最终测量结果,确定第一层的焊接顺序,见图5。图3搭接板结构第一步止焊点47)测量粗找正结果第一步起焊慢转磨机,打表观测磨机的端面跳动和中空轴外侧径向跳动,数据见表1。端面跳动测量点在磨端面第二步止焊3.2m环上。表1粗找正后的精度测量值mm测点12345678端跳表②15.0015.3016I8517.9018-201

8、7-2816.1615-26第二步起焊径跳表①3.553-303.002.842.792.853.1O3.45由表l可知,端面偏差为1.60mm,径向偏差小于0.40ram。如果偏差过大,可将磨头端面跳动值大的地图5正式焊接顺序方附近的搭接板去掉,拧紧调整丝杠微调,再打表测第

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