大体积混凝土施工裂缝的控制

大体积混凝土施工裂缝的控制

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时间:2018-11-02

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1、大体积混凝土施工裂缝的控制在大体积混凝土的施工过程中,施工裂缝的控制是一大难点,本文通过对材料、施工、质量的监控三个方面采取综合有效措施,有效控制了大体积混凝土施工中的裂缝出现。关键词:大体积混凝土;裂缝控制;养护;测温中图分类号:TV544+.91文献标识码:A  :工程概况  广丰高层住宅工程建筑面积36870m2,地下建筑面积为5670m2地下室结构体系为框剪结构,局部2层。地下室底板呈“E”形分布,且厚度不一,一般厚度为0.45m,筒体部位局部达到3m.现针对筒体部分大体积混凝土的施工过程中,如何有效控制大体积混凝土的温度裂缝进行探讨。防止产生温度裂缝

2、的控制措施  该部分基础承台是一个接近矩形的板块,设计上该部分不留施工缝和后浇带,大体积混凝土选用一次连续浇捣的施工方案。总计混凝土体积约2500m3配合比确定  1、在材料选用和配合比确定上,首先要符合《普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)》。  2、尽量减少单位体积混凝土的水泥用量,有效降低水化热使用温度。  3、采用水化热较低的水泥品种(PO42。5硅酸盐水泥),以便有效降低水泥水化热引起的温升值。水泥用量控制在340kg/m3。  4、采用适当的骨料粒径,降低收缩量温差。石子含泥量<1%,砂含泥量<2%,石子粒径5~31mm的积配。采用细度

3、模数为2.6~2.8,平均粒径0.381的中、粗砂。  5、掺入外加剂。本工程掺入JM-8混凝土外加剂,高效增强剂,具有缓凝、提高坍落度与泵送性能的作用。  6、该部分混凝土为自防水混凝土,采用UER-IV低碱膨胀剂。  2.2降低混凝土入模温度  1、混凝土厂家预先将砂石料入库,防止日光暴晒。  2、混凝土搅拌过程中采用深底下水搅拌的方法,使混凝土入模温度得到有效控制。  3、在施工现场配置水源,整个现场的混凝土的输送管道全部用湿麻布包裹,经常浇水湿润已帮助降温。  4、通过以上的技术措施,控制混凝土入模温度在25℃以下。  2.3浇灌速度  每辆泵车出混凝

4、土的速度为40m3/h,整个筒体基础承台部分混凝土浇筑在30h内完成。理论最高温升值计算  入模温度控制在25℃以下。根据每m3水泥用量计算的理论最高温升值Tmaλ=50℃。保温、保湿养护措施  保温、保湿养护措施主要是为了防止混凝土表面温度、湿度的过快损失,控制中心最高温度与表面温度之差不大于25℃,并有效控制混凝土早期产生的塑性收缩裂缝,在保温措施中同样考虑降温速度的快慢,以免急剧的温差应力造成的裂缝。测温  为保证混凝土内部的温度及表面的温差小于25℃。从混凝土浇筑后24h开始,升温阶段每4h测一次,降温阶段每4h测一次,根据温度变化情况3~5d后,每8

5、h测一次。测温设备采用JDC-2型便携带建筑电子测温仪。  为有效、全面的反映大体积混凝土内各部位的温度,测温点包括底面、中心和上表面,切重点观测厚度为2.7米的筏板基础混凝土内温度变化。质量保证措施混凝土表面的处理与蓄热保温  根据计算浇筑后的混凝土内部理论最高温升值50℃,而浇筑时的最低气温15℃左右,两者温差达到35℃以上,为防止有害的结构性裂缝,采取以下措施:  1、混凝土浇筑完成后,用刮尺刮平,用木搓搓毛,待混凝土收水后在二次搓平,随后用竹扫帚扫毛。  2、混凝土扫毛后,用塑料薄膜、二层麻袋加以覆盖,使混凝土不外露。  4.2严格控制坍落度  在搅拌

6、混凝土时严格控制配合比,并随时按照砂石含水率的不同及时进行调整。在混凝土到达现场后严禁随意加水进行坍落度测试,并将测试结果即使报告搅拌站,及时进行调整,以确保混凝土本身质量。在混凝土浇筑过程中,严格进行质量检查  1、由项目工程师、施工员、质量员对每跟泵送点进行操作监督,防止混凝土漏振和不按规程操作,并由资料员对浇筑每个部位进行记录,以便于浇筑厚具有追溯性。  2、配置足够照明和施工机具以及维修养护人员,以保证所有施工机具正常运转。  3、与气象台联系,预测半个月内的天气情况,使混凝土浇筑时间避开台风、大雨时间,并根据气象变化与混凝土搅拌站联系,及时调整混凝土

7、配合比。  4、防止混凝土的离析,当混凝土的自由落差大于2米时,采用串筒或溜槽的方法。  五、结语  从施工角度去控制大体积混凝土裂缝的产生,优质的机构施工避免了以后裂缝修补产生的费用,遗迹原设计底板面聚胺涂膜三度,因在技术上采用强有力的措施而取消,最终取得经济效益30万。  该住宅大体积混凝土工程施工在省、市建委的检查中,得到充分的肯定。通过本工程的施工,基本掌握了如何有效控制大体积混凝土在施工过程中裂缝的出现,为今后的工作积累了丰富的施工经验。

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