邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践

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1、邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践李志明(河钢集团邯钢公司,河北邯郸056015)摘要:本文对邯钢炼铁降低铁前焦粉比进行了系统总结。在科学论证的基础上,通过优化供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛分、加强制度量化管理等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从71.7kg/t降低到40.1kg/t,焦粉率从15.66%降低到8.74%,显著降低了焦炭消耗,创造了明显的经济效益。关键词:高炉;铁前焦粉比;焦粉率:供焦流程1前言在钢铁联合企业中,铁水成本占到钢材总成本的约80%,因此铁前降本增效是钢铁联合企业的重中之重,而炼铁厂作为铁前整个生产系统的中心环节,则以降低铁水成本为

2、根本目标。从铁水成本的构成来看,主要包括原料成本和工序成本两部分,而在工序成本屮燃料成本比重最大,难度也最大,因此炼铁厂把降焦增煤、降低燃料比、改善高炉指标作为降低铁水成木的一项重要措施,而往往忽略了降低焦粉比这一环节。由于焦炭和焦粉存在近一半的价格差,因此降低焦粉比,控制焦粉率、提高焦炭利用率,也是降低高炉燃料消耗的重要途径。邯钢炼铁部转变原燃料的精料理念,在科学论证的基础上,通过优化自产焦供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛孔、加强制度tt化管理等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从2011年71.7kg/t降低到2016年40.1kg/t,累计降低25.5k

3、g/t,降低铁水成木3.96元/吨,平均每年降低2620多万元。表1邯钢炼铁部历年铁前总焦粉比变化年份全傳比kg/t焦粉比kg/t焦粉率%备注2011年386.371.715.66髙炉最初的铁前总焦粉比2012年406.652.811.49优化自产焦供流程后的铁前总焦粉比2013年408.347.510.42改造高炉槽下焦炭筛分系统2014年391.047.710.87曰常维护高炉槽下焦炭筛分2015年393.740.79.37取消辅助料场焦炭筛分系统2016年418.540.18.74曰常维护高炉槽下焦炭筛分注:全焦比包括焦比和焦丁比。2邯钢高炉装备和焦炭来源情况邯钢炼铁部

4、现有4座高炉,其中3200m3高炉一座(8#高炉)、2000m3高炉两座(5#、7#高炉)、1000m3高炉一座(4#高炉),总炉容8200m3,具备年产铁水750万吨的能力。高炉每天消耗焦炭约9500吨左右,其屮自产焦炭约5000t,外购焦炭约4500tC其中包括石矿捣同焦约1500吨),高炉焦炭结构中自产焦产能不足,47%左右的缺门依靠外进焦。焦化厂有四座4.3m焦炉和2座6m焦炉,焦炭产能5000t/d,其中1、2#焦炉和5、6#焦炉采用干熄焦工艺。3优化高炉供焦流程,降低焦粉比3.1优化自产焦供焦流程,减少皮带屮转环节(1)自产1、2#干焦流程的优化改造前,从1、2#

5、焦炉生产出来的干熄焦,先是经过1号筛焦楼转到2号筛焦楼,其间途经4条皮带,按照每条皮带落差3米计算,4条皮带机落差为12米,加上筛焦楼落差10米,干熄焦未出焦化厂,总落差就达22米。自产1、2#干焦到达炼铁部辅助料场后,还需经焦1至焦5、2Z—1、2Z—2、4Z_1、4Z_6、1转1等共计10条皮带,其间落差又增加30米。自产焦经过多次中转、摔打,焦块容易破碎,焦炭屮粉子含M增大。2012年4月开始,炼铁部主动与公司相关部室及焦化厂沟通协商,制定优化供焦流程的改造方案:在焦化厂1102皮带机头增设一个三通漏斗和一台C4皮带机,使之与炼铁部辅助料场1转1、1转2皮带机直接沟通供

6、焦,此举极大缩短了上料流程。供8#高炉干熄焦的流程由14条皮带减为3条,焦炭只需"三步走〃就能入炉,转运摔打次数明显降低。(2)自产5、6#湿焦流程的优化(2016年7月5、6#焦炉改为干熄焦工艺)将焦1皮带向北延伸10米,向南延伸30米,使之与改造后的P3皮带相连。将新焦5皮带向东延伸30米,向西延伸,使2与7Z-1皮带相连,再经7Z-4、1转1,进入高炉料仓。改造后,供湿焦流程山原来的9条皮带减为5条。经过上述供焦流程改造后,炼铁部铁前总焦粉比从最初71.7kg/t降到52.8kg/t,降低18.9kg/t,焦粉率从15.66%降到11.49%,降低4.17%,2012全

7、年可增效8004多刀元。3.2改造高炉槽T焦炭筛分,减少槽丁焦粉比炼铁部转变原燃料精料的理念,针对以往高炉槽下焦筛存在的筛网间距偏大,返焦量过大的情况,制定了《高炉筛分控制标准》,逐步对各高炉振筛筛网按标准进行置换,既保证入炉原料粒度合格,又要杜绝返焦超标、造成资源浪费,对两者的关系做好平衡。2013年二季度幵始,逐步将全厂的焦炭动态筛分控制标准制定力25mm分级。根据分级标准,将3200m3高炉焦炭筛孔从25mm分期分批的调整到23mm,然后又进一步缩减到21mm;3200m3高炉的焦丁分级筛孔径从1

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