关于降低同忻选煤厂介耗的分析和研究

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1、关于降低同忻选煤厂介耗的分析和研宄朱博文(山西省大同市,大同煤矿集团大地选煤公司同忻选煤厂,037003)摘要:分析影响同忻选煤厂介耗大的主要因素,有针对性的制定解决方案,不仅减少经济损失,同时提高了选煤厂的技术管理水平。关键词:磁性物含量;磁铁矿粉;磁选效率;回收率1、概述同忻选煤厂为动力煤选煤厂,选煤厂设计年处理原煤1000万吨。选煤工艺:>50mm的块煤采用秉介浅槽分选机分选;50〜1.5mm末煤采用三产品重介旋流器分选;1.5~0.15mm粗煤泥采用螺旋分选机分选,0.15〜0mm细煤泥采用加压过滤机脱水回收。根据公司下达的生产经营计划指标,介耗指标为1.4kg/t,同忻选煤厂2

2、014年第一季度平均介耗达2.44kg/t,远远超出计划指标,严重影响选煤厂经济效rrrF.o2、影响介质消耗大的主要因素2.1介质质量不过关介质质量的好坏是影响介耗大小的主要因素,同忻选煤厂根据GBT18711-2002选煤用磁铁矿粉试验方法,对使用介质进行化验分析:磁铁矿粉试验分析综合报表粒度组成%粒度/Um质量/g产率/%筛下物累计产率%>12510.85.4100125-7536.418.294.675-6320.8410.4276.463-4515.167.5865.98<45116.858.458.4真密度/(g/cm3)4.6磁性物含量/%85外在水分/%7.2根据集团公司

3、下达的关于磁铁矿粉技术指标要求:如分选块煤时-0.074mm粒度含量必须达到85%以上,分选末煤时,-0.044mm必须达到85%,磁性物含量大于95%,水分不大于8%。显然选煤厂选用介质质量没有达标。2.2磁选机磁选效率和回收率低调查发现,同忻选煤厂磁选机滚简时常有带介现象,刮皮更换频繁。判断磁选机的磁选效率和磁性物回收率可能会降低,选煤厂立即对磁选机进行单机检查试验,分别测出磁选机入料、精矿、尾矿中磁性物含量,通过公式计算出磁性物回收率和磁选效率分别为98.3%和75.11%,判断其存在跑介现象。磁选效率公式:H=100(3-a)(a-0)/a(100-a)(3-9),回收率公式:e

4、=3(a-9)/a(-0),(其中a、p、0分别为入料、精矿、尾矿中磁性物含量)2.3介质分流量不合理对于选煤厂介质系统来说,分流箱起到调节分选密度,控制悬浮液煤泥含量的作用,介质系统适当的煤泥量可以增加系统的稳定性,然而分流量过小,会导致分选密度降低,悬浮液粘度增大,从而使脱介筛负荷增大,脱介效率降低,导致跑介;分流量过大,会导致磁选机介质回收率降低,导致尾矿带介增加,所以介质分流景不合理也是介耗大的原因之一。2.4非正常事故停车同忻选煤厂产品运输系统归七矿项目部承包运营,当产品运输系统出现卡、堵、断链、人为失误等造成运输系统急停,由于闭锁关系,会造成选煤厂除矸石系统外的所有设备急停。

5、选煤厂设计时为了避免旋流器入料泵被压,泵会延迟10秒停车,当产品皮带急停,会有大量的煤进入矸石系统,且没有了脱介水,会导致介质随煤流进入矸石皮带,而且急停的情况下合介桶很容易溢桶,导致启车后系统密度过低,需要重新补加介质,据统计产品运输系统非正常停车平均达14次/月,造成介质的大量浪费。2.5原煤煤质发生变化由于井下原煤性质的偶然性和不确定性,当遇到结构断层或火层岩时,原煤煤质会发生重大变化,煤泥或矸石的比例大幅度增加,如果工艺管理不够灵活也会造成大量跑介。2.6其他方面的管理损失2.61生产任务重,致使脱介筛筛面物料过多,脱介不完全。2.62正常情况下弧形筛可以脱出%以上的合格介质,如

6、果弧形筛管理不到位,会给脱水脱介筛造成很大压力,极存可能造成跑介。2.63运输过程中造成的损失。2.64跑冒滴漏或人为失误造成的介妨损失。3、解决介耗大的具体措施3.1严格控制介质质量介质质量问题引起公司和厂领导的高度熏视,当采购的磁铁矿粉入厂后,由技术室、经营室、化验室三个部门联合对磁铁矿粉的粒度、磁性物含量、水分严格把关,不合格者一律拒收,通过严格检测,多方把关,到目前为止介质合格率达100%。3.2加强对磁选机的维护,对磁选机进行技术改造在磁选机刮皮上方加一排水幕,冲洗非常彻底,磁选机滚筒不再有带介现象,并组织专业技术人员对磁系偏角、滚筒转速、磁场强度以及底板与滚筒之间的间隙进行了

7、监测和调整。控制磁选机的入料,严格按照磁选机操作规程运行,并加强对磁选机的维护,完善考核机制,保证磁选机分选效果,确保磁性物回收率和磁选效率分别达到99.8%和99%以上。3.3合理控制分流量加强集控员业务培训,加大生产技术检查力度,随吋检测介质含煤泥量,绘制介质含煤泥量波动曲线,合理控制分流量,保证介质系统的稳定性。3.4加强领导干部“走动式管理”对系统做到轮流不问断巡视,发现有异常情况,尽可能带空系统再停车,加强各部门之间的沟通

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