高炉布料操作实践

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1、武钢6号高炉布料实践摘要通过面料方程计算及开炉顶检修方孔观察,调整炉喉截面积矿焦比的分布,形成合理的料面形状.6号高炉通过对炉顶布料的探索,形成了适合武钢原燃料条件的布料模式,保持炉况长期稳定顺行,取得良好的技术经济指标. 关键词高炉布料料面矿焦比软熔带 1概况武钢6号高炉有效容积3200m3,采用了并罐斗钟炉顶、全冷却壁(其中炉腹、炉腰和炉身下部三段铜冷却壁)、联合软水密闭循环冷却系统、吉矿分级入炉等新技术。6号高炉原燃料情况如焦炭灰分在12.7%~13.7%,M40为78%~80%,M10为7%~8%,热强度

2、为56%~65%。高炉于2004年7月16日开炉,2004年底,由于原煤立紧张,焦炭缺口大,每天翻18车外购焦,占焦总量的20%一30%,其质量更难以保证。矿石综合品位60%左右,用料结构为70%烧结矿+20%球团矿+10%块矿。原燃料中A1203高,炉渣中Al2O3高达17%以上。烧结矿TFe在57.5%~59.0%,<10mm的烧结矿占28%~35%,碱度为1.70~1.85,因此,6号高炉引进烧结矿分级入炉技术,将<13mm的小烧结矿分步布人炉内,以降低烧结矿粉末对炉况的影响,同时改善煤气利用率。通过在炉顶

3、布料上的大胆探索,不断优化布料制度,克服了原燃料供应紧张、质量下降的影响,高炉长期保持稳定顺行、稳产、高产的态势,日均利用系数达到2.36,尤其从2004年10月至2005年4月日均利用系数突破2.506,综合能耗逐步下降至501kg/t(见表1)。笔者对6号高炉炉顶布料的实践加以分析总结,找出不同的原燃料条件下的布料规律。 26号高炉炉顶布料的特点6号高炉炉型为矮胖型,炉喉直径9.0m,32个风口,进风面积O.4417m2。由于6号高炉的原料质量一般,理化性能较差,长期以来风量偏少,风速在215~225m/s,

4、鼓风动能在80~110kJ/s。6号高炉采用重量法多环定角位布料结合角度调整,通过调节每一角位的环数来调整矿焦比的烧布,同时采用了烧结矿分级入炉技术,将小粒级的烧结矿分布于边缘环带。2004年年底,6号高炉原燃料质量恶化,风量逐步萎缩,下料变差,时常出现快慢料、滑料、崩料现象,局部出现管道行程。同时6号高炉采用薄炉衬、铜冷却壁以及联合软水密闭循环冷却系统,冷却强度大,冷却壁水温差下降至1.5℃以下。如不采取及时有效的措施,炉身将出现粘结甚至结厚。经过认真的分析,决定进行大胆的探索,不断优化布料矩阵,找出适合6号高

5、炉原燃料的布料模式。通过开炉顶检修方孔观察发现,最外圈有一约20cm宽焦炭环带,中心有突起的焦堆,这与我们设想的边缘平台+漏斗+中心焦堆的料面形状完全不一样。通过布料方程计算,并结合武钢的原燃料的特点,发现同角位焦炭比矿石大一个角位。针对6号高炉原燃料质量一般尤其焦炭质量较差,下部进风面积偏大,鼓风动能偏低的特点,我们腚采用中心开放型的布料矩阵,达到开放中心,保证炉况稳定顺行,进一步强化冶炼的目的。而传统的发展两股煤气流的布料模式,只能维持生产或适肝特殊炉况,不能满足高炉的长期稳定顺行的要求。通过调整各个环带的矿

6、焦比的分布,炉况产生根本性的好转,进一步增强了我们的信心。在此基础上,我们大胆探索,找出了适应武钢各种原燃料条件的炉顶布料矩阵,既能满足高炉的长期稳定顺行租强化冶炼的需要,又能提高煤气利用率,各项技术经济指标良好。3布料矩阵与料面形状根据武钢高炉生产积累的经验,我们将炉喉料形状分为三个部分:边缘环带、中间环带、中心焦堆。(1)边缘环带。即边缘平台,此区域的矿焦比最重。大型高炉平台宽1.5m左右,原燃料质量好可适当加宽。边缘环带矿焦比决定边缘煤气流的分布及软熔带的边缘位置高低,薄炉衬全冷却壁+3段铜冷却壁的高炉要求

7、高温区下移,软熔带边缘位置严格控制在铜冷却壁所在区域,以形成稳定的渣皮。如高于此区域则会产生“腰疼”病,即在此区域形成粘结或结厚。(2)中间环带。即中间漏斗,此环带直接影响煤气流穿透中心的能力,我们也称为煤气阻力带。这一区域的宽度及矿焦比的分布与原燃料的质量直接相关,原燃料质量好,透气性改善则可拓宽并适当加重矿焦比,同时可适当减少中心焦炭量,炉顶上升管温度下降,煤气利用率提高,综合燃料比下降。如增加这一环带的矿焦比,边缘煤气流发展,中心煤气流被抑制,越靠近中心矿焦比加重越明显,炉身温度会大幅上升,引起渣皮脱落。中

8、间环带的坡度要求小于170。大于170则炉料向中心跨塌的几率大大增加,甚至产生滑坡现象,直接阻塞中心煤气流,易造成炉况波动,料难行。(3)中心焦堆。这是煤气流速最快、流量最大的区域。拓展这一区域炉顶上升管温度上升,反之下降。此区域焦炭量在原燃料质量差时,我们一般控制在15%~30%,中心焦堆的焦炭量少,中心气流难以保证,如不及时调整,时间长则风量萎缩,会形成炉缸中心堆积;

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