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1、第4l卷第2期当代化工Vo1.4I.NO.22012年2月ContemporaryChemicalIndustryFebruary,2012航煤加氢运行分析及改进措施曹宏武,崔苗,赵书娟(中国石油化lT股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳471012)摘要:对航煤加氢生产中遇到的收率低、质量不稳定、低压排放量大、能耗高等问题进行了分析,并通过完善工艺流程、更换催化剂、提高反应压力等措施稳定了产品质量、减少了低压排放、降低了装置能耗。关键词:闪点;收率;腐蚀;催化剂;能耗;流程中图分类号:TE624文献标识码:A文章编号:1671-0460(2012)02—0146—03O
2、perationAnalysisandImprovementMeasuresofAviationKeroseneHydrofiningUnitCAOHong-Wbl,CUIMiao,ZHAOShu-juan(SINOPECLuoyangCompany,HenanLuoyang471012,China)Abstract:Someproblemsinaviationkerosenehydrofiningproductionwereanalyzed,suchaslowyield,instabilityquality,bigemissionamount,highenergyc
3、onsumptionandSOon.Thenthroughimprovingtheprocess,replacingthecatalystandoptimizingthereactionpressure,productqualitywasstabilized,emissionamountandenergyconsumptionwerereduced.Keywords:Flashpoint;Yield;Corrosion;Catalyst;Energyconsumption;Process中石化洛阳分公司三联合0.8Mt/a直柴加氢用了单开汽提塔流程(图1)。1992年
4、8月建成并交付生产,分馏部分为双塔流程。考虑到汽提塔没有重沸器,因此在改造时在进2005年由于汽油质量升级需要改造为催化重汽油料线上增上了一个1.0MPa蒸汽加热器(E3209),加氢装置,采用单开汽提塔操作模式。在塔底通入重整氢进行汽提。开工后经过优化调整,2009年5月17日蜡油加氢装置建成开工后,进料温度最高可以提到160℃左右,汽提氢气量最催化汽油直接达到了国Ⅲ标准,2009年6月汽油加终控制在500m/h(N),汽提塔压力降至0.05MPa,氢装置停T。航煤的闪点和腐蚀合格(表1o由于原油结构和性质变化,特别是进口杰诺油加工比例增加,导致一联合精制航煤质量波
5、动较大,循环氢压缩机硫醇硫经常超标,色度也不够稳定,航煤产量小,白土更换频繁,航煤生产任务难以完成。为了彻底扭转航煤生产受原料影响较大的被动局面,经过简单改造将汽油加氢装置改造为航煤加氢,仍沿用汽油加氢催化剂,于2009年7月10日开工。由于工艺不够完善生产上还存在着一些问题,主要问题有精制航煤闪点受原料影响大、腐蚀卡边、精制航煤收率低、颜色不稳定以及低压气体排放量大等。图1航煤加氢单塔流程图1装置运行情况Fig.1Singletowerflowchartofaviationkerosenehydrofiningunit考虑到汽油加氢时采用的是单开汽提塔流程,开T一星
6、期后航煤质量达到了军航标准,标志分馏塔系统长期处于闲置状态,为了节能的需要,着装置进行的航煤加氢改造一次成功,但是运行中也为了能尽快地使航煤加氢早日开工投产,于是采也存在一些突出的问题。收稿日期:2012-01—30作者简介:曹宏武(1967一),男,河南洛阳人,工程师,l992年毕业于中国石油大学石油加工专业,从事汽(煤、柴)油加氢技术管理工作。Emailca0hOngw@s1na.cn。第41卷第2期曹宏武,等:航煤加氢运行分析及改进措施147表1开工初期工艺条件组分干点太高又不能做石脑油,只能作为柴油加氢Table1Processconditionsinthei
7、nitialperiodofstart—up的原料,造成较多的优质航煤组分的流失。项目数值由于汽提塔没有重沸器,进料温度又不高,因反应压力/MPa此不可能汽提出太多的轻组分,在原料闪点低得较反应温度/0c1多的情况下,精制航煤的闪点难以合格。反应加热炉瓦斯量(N)/(m·h)汽提塔压力/MPa为了使精制航煤的腐蚀和闪点合格,保证汽提E3209蒸汽消耗/(t·h)效果,汽提塔的压力只有0.05MPa,致使塔顶约6501循环氢量(N)/(m·h)m3/h(N)~放气不能并入高压瓦斯管网,只能排低压,循环氢压缩机负荷,%给气柜瓦斯回收增加了难度。处理量/(
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