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氮肥与合成气第49卷第1期2021年1月17?????????生?产?总结???晋华炉3.0气化装置运行总结122张贵伟ꎬ李建新ꎬ王蒙(1.河南金大地化工有限责任公司ꎬ河南漯河462400ꎻ2河南金山化工集团ꎬ郑州450046)摘要:介绍了晋华炉3.0气化装置建设主要节点、投资、气化炉运行情况ꎬ对运行中存在的问题进行原因分析并提出解决方案ꎮ结果表明:6.5MPa晋华炉3.0气化装置吨氨副产高品位饱和蒸汽1.4~1.6tꎬ综合利用后可有效降低合成氨成本ꎮ关键词:晋华炉3.0ꎻ蒸汽ꎻ辐射废锅中图分类号:TQ545文献标志码:B文章编号:2096 ̄3548(2021)01 ̄0017 ̄03DOI:10.19910/j.cnki.ISSN2096 ̄3548.2021.01.005河南金大地化工有限责任公司(简称金大地表1气化装置建设节点公司)是由河南金山化工集团投资ꎬ创建于工作节点工作内容2017 ̄02 ̄19气化装置桩基施工2005年的一家以生产氯化铵、纯碱、三聚氰胺、尿2017 ̄06 ̄29气化框架土建动工素、工业盐、甲醇为主的大型民营盐化工企业ꎮ2017 ̄11 ̄19混凝土框架(43m层)封顶2016年ꎬ金大地公司合成氨搬迁改造项目开工建2018 ̄05 ̄233台气化炉全部吊装完成2018 ̄11 ̄30管道及电气仪表施工完成设ꎬ其中气化炉选用清华大学日投煤量1500t、2019 ̄01 ̄31自控调试、联动试车完成6.5MPa晋华炉3.0(水煤浆水冷壁废锅气化炉技2019 ̄01 ̄29气化B炉点火烘炉术)ꎬ2开1备ꎮ2019年2月2日投料运行ꎬ5月8日2019 ̄02 ̄02气化B炉一次投料成功2019 ̄03 ̄232台晋华炉3.0同时运行满负荷运行ꎬ9月平均日产合成氨1809tꎬ达到了2019 ̄05 ̄08系统开始满负荷运行设计能力ꎮ的15.31%ꎻ安装费4400万元ꎬ占总投资费用的1气化装置概况8.98%ꎻ建筑工程费9300万元ꎬ占总投资费用的18.98%ꎮ该气化装置主要包括煤浆制备、气化、渣水处理工序ꎮ其中ꎬ煤浆制备选用3台济南重工股份3运行情况及特点有限公司MBS4060棒磨机、6台低压煤浆泵、2台该气化装置以陕西神木榆家梁矿煤和山西晋大煤浆槽、3台菲鲁瓦高压煤浆泵ꎮ灰(渣)水处城煤混煤作为设计煤种ꎬ混煤质量比为陕西神木理的闪蒸装置与气化炉一一对应ꎬ2台澄清槽榆家梁矿煤∶山西晋城煤=1∶1ꎬ操作煤种为陕西1开1备ꎮ神木榆家梁矿煤ꎮ目前气化用煤煤种比较稳定ꎬ该气化装置建设节点见表1ꎮ一直使用陕西神木榆家梁矿煤ꎮ自2019年2月开车平稳运行至今ꎬ经过生产实践和统计测算ꎬ晋2投资费用华炉3.0的关键运行数据见表2ꎮ该项目为企业搬迁改造新建项目ꎬ气化装置该气化装置的运行特点为:总投资约4.9亿元ꎬ装置内的高压煤浆泵和主要(1)运行成本低ꎮ系统内关键机泵的规格远阀门(如煤浆阀和氧阀)等均采用进口设备ꎮ其小于同等规模的传统水煤浆气化工艺ꎬ如激冷水3中ꎬ设备购置费28100万元ꎬ占总投资费用的泵额定体积流量为156m/hꎬ高压灰水泵额定体3357.34%ꎻ主要材料费7500万元ꎬ占总投资费用积流量为135m/hꎬ经生产统计和测算ꎬ1000m作者简介:张贵伟(1982—)ꎬ男ꎬ技术员ꎬ主要从事合成氨项目空分及气化装置运行管理工作ꎻzhangguiwei@163.com
118氮肥与合成气第49卷第1期2021年1月表2晋华炉3.0关键运行数据有效气(CO+H)电耗比传统水煤浆气化工艺低2参数运行值设计值约10kW?hꎮ煤浆质量分数/%6162-1(2)占地面积小ꎮ晋华炉3.0取消了传统水单炉煤浆质量流量/(t?h)74.079.93-1单炉氧气体积流量/(m?h)2880035020煤浆气化装置的灰水框架ꎬ把灰水框架中的闪蒸单炉操作压力/MPa6.156.50设备布置在气化框架中ꎬ整个气化界区只有磨煤、单炉氧煤比(体积比)484541气化、细灰过滤3个混凝土框架ꎬ在占地面积大幅煤种灰熔点/℃12101395单炉废锅汽包产蒸汽(9.0MPa)减小的同时降低了土建费用ꎬ也方便了操作工56.462.4-1质量流量/(t?h)巡检ꎮ比煤耗/kg561.51628.603(3)经济性好ꎮ晋华炉3.0辐射废锅吨氨可比氧耗/m371.75444.40比电耗/(kW?h)26.437.0副产高压饱和蒸汽1.4~1.6tꎬ变换工段吨氨可有效气体积分数/%80.5~81.279.4副产饱和蒸汽1.6~1.8tꎬ比传统水煤浆激冷流3-1有效气体积流量/(m?h)7880078800程吨氨多产蒸汽0.95tꎬ多产的饱和蒸汽可增加343005000天然气消耗体积/m粗渣中残碳质量分数/%1.3~4.83.0~5.0利润6000万元以上ꎮ2020年8月、9月金大地细灰中残碳质量分数/%20.4~31.525.0~45.0公司消耗煤、电、蒸汽情况见表3~表5ꎮ合成氨碳转化率/%99.498.5成本见表6ꎮ表32020年8月、9月金大地公司煤耗情况2020年8月2020年9月工段-1-1单价/(元?t)吨氨单耗/kg吨氨成本/元单价/(元?t)吨氨单耗/kg吨氨成本/元气化627.311433.38899.17627.311432.02898.32表42020年8月、9月金大地公司电耗情况2020年8月2020年9月工段-1-1-1-1单价/(元?kW?h)吨氨单耗/(kW?h)吨氨成本/元单价/(元?kW?h)吨氨单耗/(kW?h)吨氨成本/元空分0.5415.978.620.5414.157.64气化0.5459.5332.150.5458.4331.55净化0.5459.1831.960.5457.0530.81合成0.54108.0858.360.5499.1253.52输煤0.547.333.960.546.623.57表52020年8月、9月金大地公司蒸汽消耗情况2020年8月2020年9月工段-1-1单价/(元?t)吨氨单耗/kg吨氨成本/元单价/(元?t)吨氨单耗/kg吨氨成本/元空分125.562254.98283.14124.682165.34269.97气化125.56-1336.77-167.84124.68-1286.54-160.41净化125.56-1258.03-157.96124.68-1313.28-163.74合成125.56-208.63-26.20124.68-259.99-32.42表62020年8月、9月金大地公司合成氨成本统计(4)自动化程度高ꎮ晋华炉3.0采用组合式项目2020年8月2020年9月烧嘴ꎬ不需要更换预热烧嘴ꎬ点火、烘炉、投料一体-1主耗成本/(元?t)965.36938.81-1化全部通过程序控制完成ꎬ自动化程度高ꎮ辅材费用/(元?t)45.6438.25-1外协费用/(元?t)46.8945.28-14运行中存在的问题变动成本/(元?t)92.5383.53-1工资/(元?t)18.1914.25-1(1)运行周期有待进一步提高ꎮ该气化装置财务费用/(元?t)106.16102.51固定折旧/(元?t-1)287.97278.08的运行周期最长为连续运行61dꎮ-1固定成本/(元?t)412.31394.84(2)气化炉内出口管时有堵塞ꎬ造成合成气-1总成本/(元?t)1975.051895.55偏流ꎬ影响废锅副产蒸汽量ꎮ造成偏流的主要原月产合成氨质量/t54143.2056079.00平均日产合成氨质量/t1746.551869.30因是气化炉合成气、黑水、灰渣三相同出ꎬ运行中
2氮肥与合成气第49卷第1期2021年1月19激冷室黑水中含固量逐渐升高ꎬ造成部分合成气表7可以看出ꎬ气化炉内出口管堵塞后副产汽量[1 ̄2]管口堵塞ꎮ表7为2020年6月26日—7月2日减少ꎮ气化炉内出口管堵塞前后吨氨副产蒸汽情况ꎮ由表7气化炉内出口管堵塞前后副产蒸汽对比表合成氨产量(质量气化工段产汽质量气化工段吨氨变换外加蒸汽质量总外供蒸汽质量气化工段吨氨外送日期-1-1蒸汽质量/t-1-1蒸汽质量/t流量)/(t?d)流量/(t?d)流量/(t?d)流量/(t?d)2020 ̄06 ̄261778.83041.01.71049.52991.51.6822020 ̄06 ̄271791.72948.21.64519.72928.51.6342020 ̄06 ̄281785.92910.01.62913.82896.21.6222020 ̄06 ̄291784.82849.01.5967.32841.71.5922020 ̄06 ̄301785.02769.01.5518.62760.41.5462020 ̄07 ̄011782.02729.01.5318.12720.91.5272020 ̄07 ̄021781.42678.01.50357.02621.01.471将气化炉其中一根激冷水管线变更为外排黑应ꎬ并在金属表面形成磁性氧化铁膜ꎮ水(固含量较高)管线ꎬ直接排至洗气塔下部ꎬ减4HO+3Fe→FeO+4H↑(3)2342[3 ̄4]少了激冷室内黑水含固量ꎮ5.3氢腐蚀(3)运行煤种与设计煤种偏差较大ꎮ现运行当产生的氢气不能被气流较快带走ꎬ将与金煤种的灰熔点比设计煤种低约180Kꎬ现运行煤属管内壁发生反应ꎬ使之脱碳ꎮ种出燃烧室粗煤气温度低ꎬ因此废锅设计换热面检修时把泄漏的锅炉水管用堵头堵死ꎬ重新积偏大ꎬ合成气出口温度低ꎬ变换炉还需补充少量打压试漏ꎻ对废锅水系统重新冲洗吹扫ꎮ蒸汽ꎬ特别是在气化炉投料运行的前20d内ꎮ6结语(4)废锅爆管ꎮ运行期间发现气化B炉废锅补水、副产蒸汽存在较大流量差ꎬ停车检查发现经过几个月连续满负荷运行ꎬ证明晋华炉水冷屏有1根锅炉水管泄漏ꎮ主要原因是锅炉水3.0具有自动化程度高、投资少、运行成本低、经系统原始开车期间冲洗不彻底ꎬ杂质在锅炉水管济效益好等特点ꎮ在系统升压和负荷调整过程中堆积ꎬ造成水动力不畅ꎬ过烧导致损坏ꎮ中ꎬ要求操作人员严格控制系统升压速率或负荷(5)环腔超温ꎮ3台气化炉均发生过环腔超波动范围ꎬ尽量做到气化炉压力稳定ꎻ同时ꎬ采用温现象ꎬ通过调整气化炉运行参数ꎬ能恢复到正常新型密封型式ꎬ确保渣口盘管和废锅连接处无指标ꎮ分析原因是气化炉负荷波动较大时ꎬ特别泄漏ꎮ是气化炉升压过程中ꎬ废锅内高温粗煤气通过废锅与渣口盘管的缝隙串气至气化炉环腔ꎮ参考文献[1]隋志涛ꎬ王志敏.Texaco全废锅气化炉结渣原因及解决办5废锅水冷管壁腐蚀后爆管机理法[J].氮肥与合成气ꎬ2018ꎬ46(9):23 ̄24ꎬ26.[2]赵伯平.多元料浆气化装置运行过程中特殊工况的处理5.1垢下腐蚀[J].中氮肥ꎬ2015(6):29 ̄34.锅炉管内壁沉积的氧化铁、氧化铜等杂物与[3]李义华ꎬ罗雪.德士古气化装置运行初期存在问题与解决管内侧金属发生反应ꎬ反应过程为:措施[J].广州化工ꎬ2011ꎬ39(9):163 ̄164.4FeO+Fe→3FeO(1)[4]井云环ꎬ吴跃ꎬ张劲松.神华宁夏煤化工基地3种煤气化2334技术对比[J].煤炭科学技术ꎬ2013ꎬ41(增刊2):4CuO+3Fe→FeO+4Cu(2)34390 ̄393.5.2蒸汽腐蚀(收稿日期2019 ̄10 ̄14)当水管内壁因垢下腐蚀产生的氧化物造成蒸汽停滞或流速减小时ꎬ管内蒸汽与高温铁发生反
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