数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc

数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc

ID:58063857

大小:19.50 KB

页数:4页

时间:2020-04-09

数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc_第1页
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc_第2页
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc_第3页
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc_第4页
资源描述:

《数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一  发布日期:2010-12-25  浏览次数:32在线投稿第六章第一课FANUC伺服驱动系统故障维修60例6.1FANUC伺服驱动系统故障维修60例 6.1.1FANUC直流伺服驱动系统故障维修30例    例201.开机出现剧烈振动的故障维修 故障现象:一台配套FANUC6M的加工中心,在机床搬迁后,首次开机时,机床出现剧烈振动,CRT显示401、430报警。分析与处理过程:FANUC6M系统CRT上显示401报警的含义是“X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为O

2、FF状态,即:速度控制单元没有准备好”;ALM430报警的含义是“停止时Z轴的位置跟随误差超过”。根据以上故障现象,考虑到机床搬迁前工作正常,可以认为机床的剧烈振动,是引起X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为“OFF”状态,且Z轴的跟随误差超过的根本原因。分析机床搬迁前后的最大变化是输入电源发生了改变,因此,电源相序接反的可能性较大。检查电源进线,确认了相序连接错误;更改后,机床恢复正常。    例202~例203.运动失控的故障维修    例202.故障现象:一台配套FANUC6ME系统的加工中心,由于伺服

3、电动机损伤,在更换了X轴伺服电动机后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。分析与处理过程:机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机的故障,在机床厂第一次开机调试时经常遇到,根据维修经验,故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。考虑到本机床X轴电动机已经进行过维修,实际存在测速发电机极性接反的可能性,维修时将电动机与机械传动系统的连接脱开后(防止电动机冲击对传动系统带来的损伤),直接调换了测速发电机极性,通电后试验,机床恢复正常。   例203.故障

4、现象:一台配套FANUC6ME系统、FANUC直流伺服驱动、SIEMENS1HU3076直流伺服电动机的进口加工中心,在机床大修后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。分析与处理过程:故障分析处理过程同上,初步判定故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。考虑到本机床大修时,将X轴电动机进行了重新安装,且SIEMENSlHU3076直流伺服电动机不带测速发电机,伺服电动机的实际转速反馈信号通过对编码器的F/V转换得到,因此故障最大可能的原因是电动机电枢线极性接反。维修时在电动机与

5、机械传动系统脱开后(防止电动机冲击对传动系统带来的损伤)直接调换了电动机电枢极性,通电后试验,机床恢复正常。    例204~例205.速度控制单元无报警指示的故障维修    例204.故障现象:一台配套FANUC7M系统的加工中心,开机时,系统CRT显示ALM05、ALM07报警。分析与处理过程:FANUC7M系统ALM05报警的含义是“系统处于„急停?状态”;ALM07报警的含义是“伺服驱动系统未准备好”。在FANUC7M系统中,引起05、07号报警的常见原因有:数控系统的机床参数丢失或伺服驱动系统存在故障。检查机床参数正常:但

6、速度控制单元上的报警指示灯均未亮,表明伺服驱动系统未准备好,且故障原因在速度控制单元。进一步检查发现,Z轴伺服驱动器上的30A(晶闸管主回路)和1.3A(控制回路)熔断器均已经熔断,说明Z轴驱动器主回路存在短路。分析驱动器主回路存在短路的原因,通常都是由于晶闸管被击穿引起的。故利用万用表逐一检查主回路的晶闸管,发现其中的两只晶闸管已被击穿,造成了主回路的短路。更换晶闸管后,驱动器恢复正常。例205.故障现象:一台配套FANUC6ME的加工中心,在加工过程中,突然停机,CRT显示ALM401、410、411、420、421、430、4

7、31号报警。分析与处理过程:FANUC6ME系统CRT上显示以上各报警的含义是:ALM401:X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为“OFF'?状态,即:伺服驱动系统没有准备好。ALM410、420、430:X轴、Y轴和Z轴停止时的位置偏差过大。ALM411、421、431:X轴、Y轴和Z轴移动时位置偏差过大。根据FANUC6M系统的维修说明书,发生以上报警号的原因较多,且都与位置控制、伺服驱动器有关。实际分析,在一般情况下,系统同时发生X轴、Y轴和Z轴伺服驱动器损坏的可能性较小,故而故障应与速度控制单元的公共

8、部分有关。通过检查速度控制单元的主回路电源、辅助电源等公共部分,发现伺服变压器的进线电源熔断器的其中两相已熔断。测量伺服变压器一次(侧)进线,确认变压器柜内部存在短路。打开伺服变压器柜检查发现,伺服变压器进线的电线绝缘破损,造成了电源

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。