fanuc交流伺服驱动系统故障维修举例风里来雨

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1、FANUC交流伺服驱动系统故障维修举例风里来雨FANUC交流伺服驱动系统故障维修举例2011年03月04日FANUC交流伺服驱动系统故障维修举例例1・小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修故障现象:某釆用FANUC0T数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置

2、检测器件,即脉冲编码器上。考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:1)在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转、系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴移动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号Cl、C2、C4、C8信号存在不良。根据以上分

3、析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180º,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表),在引脚N/T、J/K±加入DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量Cl、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。表编码器引脚连接表引脚ABCDEFGHJ/KLMN/TPRS信号ABCl*A*z屏蔽+5VC4C8OVC20H10H2进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电

4、路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。例2・开机后发生周期性振动的报警维修故障现象:一台配套FANUC11M的加工中心,开机时,CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动。分析与处理过程:FANUC系统出现SV008报警的含义是“坐标轴停止吋的误差过大”,引起本报警的可能原因有:1)系统位置控制参数设定错误。2)伺服系统机械故障。3)电源电压异常。4)电动机和测速发电机、编码器等部件连接不良。根据上述可能的原因,再结合Z轴作周期性振动的现象综合分析,并通过脱开电动机与丝杠的连接试影,初步判定故障原因在伺服驱动系统

5、的电气部分。为了进一步判别故障原因,维修时更换了X、Z轴的伺服电动机,进行试盡,结果发现故障不变,由此判定故障原因不在伺服电动机。由于X、Y、Z伺服驱动器的控制板规格一致,在更改设定、短接端后,更换控制板试影,证明故障原因在驱动器的控制板上。更换驱动器控制板后,故障排除,机床恢复止常。例3.运动过程中出现振动的故障维修故障现象:一台配套FANUC11ME系统的加工中心,在长期使用后,X轴作正向运动时发生振动。分析与处理过程:伺服进给系统产生振动、爬行的原因主要有以下几种:1)机械部分安装、调整不良。2)伺服电动机或速度、位置检测部件不良。3)驱动器

6、的设定和调整不当。4)外部干扰、接地、屏蔽不良,等等。为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构,脫开电动机与丝杠的连接后再次开机况瘡,发现故障仍然存在,因此初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分。为了进一步判别故障原因,维修时更换了X、Y轴的伺服电动机,进行试農,结果发现故障转移到了Y轴,由此判定故障原因是由于X轴电动机不良引起的。利用示波器测量伺服电动机内装式编码器的信号,最终发现故障是由于编码器不良而引起的;更换编码器后,机床恢复正常工作。例4・开机后电动机产生尖叫的故障维修故障现彖:一台配套FANUC15MA数控系统的龙门加工中心,

7、在起动完成、进入可操作状态后,X轴只要一运动即出现高频振荡,电动机产生尖叫,系统无任何报警。分析与处理过程:在故障出现后,观察X轴拖板,发现实际拖板振动位移很小;但触摸电动机输出轴,可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动:且振动的噪声就来自X轴伺服电动机。考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生,与运动速度无关,故基木上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。分析可能的原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的:且由于机床振动频率很高,因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。由于FANUC15MA数控系统采用的是

8、数字伺服,伺服参数的调整可以直接通过系统进行,维修吋调出伺服调整参数页面,并与机床随机资料中提供的参数表对照,发现参数PR

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