甲醇合成催化剂装填量扩容改造.pdf

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1、《化工催化荆及甲醇技术》2015年第1期总第145期甲醇合成催化剂装填量扩容改造耽肯肯(河南能化集团中原火化公词457000)摘要通过分析甲醇合成催化剂较早老化的情况,得出甲醇反应器催化剂装填量过小的结论。提出并联增加反应嚣的解;夹方案,实施后经过运行总结,收到了很好的效果。关键词甲醇反应器并联催化刹0前言巾原大化公司煤化工甲醇合成是丹麦托普索设计的整套工艺包,其特点就是催化剂装填量少,投资少。设计产能为日产甲醇l500t。3.5.7根据升温速率要求,及时开大或增点加热炉火嘴,保证升温速率要求。3.5.8当

2、触媒温度升至300℃恒温时,由氦气升温改为t{1压蒸汽升温。加热炉上段、A炉膛继续通氮气保护,根据转化炉蒸汽升温进程,=卜法脱硫工段各塔安~-It--Tt·温、导焦炉气(启动焦炉气压缩机,切换送加热炉氮气)并调整工艺,精脱硫后总硫O.1ppm,在精脱硫塔上塔出口处放空,视转化炉的升温进程切换至转化。表2转化触媒升温还原方案温度(℃)速率(℃/h)时(h)压力(MPa)介质说明常温~150~10130.5氮气出水l50恒温100.5氮气出水150~300~2080.5氮气出水300恒温20.5蒸汽恒温结束改蒸

3、汽升温30O~50030~5080.8蒸汽出水500~650~4040.8蒸汽+焦炉气600℃后配焦炉气650~950,~3081.0~1.3蒸汽+焦炉气提温还原基本结束,进入放硫阶段合计533.5.9根据升温进度,操作工检查转化废锅汽包产汽情况,关闭汽包蒸汽放空阀,打开前后截止阀,待压力升至0.5MPa后打开调节阀及时将转化废锅自产蒸汽回收并入系统使用。3.5.10当转化触媒床层温度升至600℃以上时,由蒸汽升温变为蒸汽加焦炉气升温。3.5.11当转化触媒温度升至650℃且开始恒温后,联系送富氧空气入界区

4、做配富氧准备。3.5.12送烧嘴保护蒸汽,打开富氧空气管道保护蒸汽阀前导淋,检查并排净蒸汽管道内冷凝水。水排完后,将烧嘴保护蒸汽控制在l50~200kg/h。3.5.13引富氧空气、富氧空气预热、转化炉投氧,转化炉投氧成功后,调节焦炉气、蒸汽、富氧空气、加热炉温度,烧嘴保护蒸汽量,控制升温速率不大于l00℃/h,将转化炉出口温度升到950℃,分析转化炉出口CH4,CH450.6%说明转化催化剂还原基本结束,进入放硫期。3.5.14转化炉出口气体中的硫含量(需同时分析进出口气体组份中的硫含量),连续三次以上测

5、定值小于0.2ppm,再稳定2h,则放硫阶段结束。一般放硫时问为6~8h。3.5.15转化催化剂放硫结束后,及升温还原宣告结束,调节好水气比,稳定工艺等待后工序接气。4结语通过一年的运行情况来看,按照转化系统温度、压力、流量等指标操作,转化后甲烷含量指标在工艺指标范围内,说明上述催化剂的装填、升温还原方法和步骤是可行的。《化工催化刮及甲砗技术》2015卑第1期总第145期I6:艺流p,-i』述:从低温}醇洗送来ff勺新鲥原料气进入07K00l经缩..炉水混J.,通过.jIf1啊反应器08R00ltll}l;

6、l-It体换热,台成一进U'I1气换热器08E00ll}l被预热。预热的/

7、、成被送硫保护器08R002r}一(加入的炉给水促进COS的水斛)。米衙环气压lt_lIl的衢环气与来i'd-硫保护器08R002的合成气混合之前,在箱三进气/,tt:l气换热器08E003和第二进气/换气换热器08E002中被预热。混合后的合成气被送至甲醇反应器08R00l,在此转化为[f1醇。醇合成塔为沸水反应器,[!rJffJ合成催化剂分装填在各管予巾,管¨,壳侧被沸水包围,沸水_仃敬地衫止⋯fjI酵合成产生的反应热。通过训1

8、炉水/熬汽混合物的j}棒埸地控制壳侧的冷却湍嫂。合成塔产生的蒸汽被送出界区。反应器出来的合成气体被分为两股物流,它'fi、]分别在第一和第二进/出气换热器08E00l和08E002中分别被冷却。两路物流混合后入在第三进气/出气换热器08E003,脱盐水预热器08E004及最终冷凝器08E005巾进一步地冷却和冷凝。粗q1醇在高压分离器08D001中被分离,并送往低压分离器08D002分离,闪蒸出的闪蒸气送往锅炉燃烧,液相粗甲醇送往甲醇精馏。l甲醇合成存在的问题第一炉催化剂运行300余天活性即衰减殆尽,不得不

9、于20l1年2月更换第二炉,原因是中毒伴随热老化。第二炉催化剂于20l1年2月13曰投入运行。投用初期,合成回路负荷为75%,日产甲醇l150t左右,合成塔入口温度204℃、出口温度233℃,床层压差l40kPa左右,运行工况很好。20l1年7月下旬合成塔出口温度出现升高的迹象,催化剂活性开始下降,其后温度逐渐上升,20l2年9月卸出前温度最终升到265℃。通过对前后两炉催化剂应用的总结,同时对国内同类型、同规模

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