浅析465 t/h循环流化床锅炉爆燃原因及应对措施

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1、学兔兔www.xuetutu.com·事故分析·浅析465t/h循环流化床锅炉爆燃原因及应对措施53文章编号:1004—8774(2010)02-53-03浅析465t/h循环流化床锅炉爆燃原因及应对措施李昌海,白运通,付伟(中国石油化工股份天津分公司热电部,天津300270)AnalysisandCountermeasuresofDeflagrationof465t/hCirculatingFluidizedBedBoiler第一作者:李昌海(1982一),硕士研究LIChang—hai,BAIYun—

2、tong,FUWei生,从事循环流化床(ThermoelectricDivisionofSINOPECTianjinCompany,Tianjin300270,China)锅炉的运行工作。摘要:通过对465t/h循环流化床(CFB)锅炉在试运中锅炉的爆燃和原因分析,从增加启动床料、控制投煤温度及方式等方面,提出了预防和控制爆燃的措施,取得了较好的效果。因此,对同类循环流化床锅炉运行具有一定的参考价值。关键词:循环流化床;锅炉;爆燃;措施中图分类号:TK227文献标识码:BO前言2锅炉爆燃循环流化床(CFB

3、)燃烧是2O世纪8O年代发展锅炉燃料(煤、石油焦、煤和石油焦的混合物)起来的低污染燃烧技术,它在燃料适应性、变负荷能进入炉膛后,燃烧效果不好,炉膛内部分地方在积聚力及污染物排放上具有优势。中国石油化工股相当部分燃料量及挥发分后,造成急剧燃烧,而发生份天津分公司热电部三期3台465t/h循环流化床炉膛爆燃。锅炉目前已投入试运行。然而在锅炉冷态启动、给2.1锅炉冷态启动过程中爆燃料异常情况下,由于炉膛内物料变化,部分区域流化465t/hCFB锅炉冷态启动后,投人甲、乙两侧不好,易于发生爆燃,这样对于锅炉及并汽

4、后汽轮机管式燃烧器,将管式燃烧器风温逐渐加热到850~等装置的安全运行造成一定的负面影响。900℃(管式燃烧器风温不大于980,当达到9821465t/hCFB锅炉组成及系统℃时Mfvr动作),热一次风通过水冷风室进入炉膛,加热炉膛内的床料。炉膛平均温度551℃,床压差465t/hCFB锅炉主要由炉膛、水冷式旋风分离器4.948kPa,2、3给料机给料(2台共5t/}i,抬料(甲、乙侧)、回料阀(甲、乙侧)、管式燃烧器(甲、乙侧)、量),主汽压力2.928MPa,主汽温度381.921℃,主低温过热器、屏

5、翼过热器、高温过热器、空预器、省煤汽流量91.49t/h,锅炉处于正常升压启动过程中。器、尾部烟道、冷渣器(甲、乙侧)等部分组成,其结构如随着炉膛平均温度快速上升,炉膛温度变化率最图1所示。锅炉系统由汽水系统、风烟系统(包括一次高时达到71.121℃/min,左右侧氧量由13.121%和风系统、二次风系统、高压风系统及烟气系统组成)、物12.911%急剧下降到0.815%和1.598%,主汽压力由料系统(包括燃料、石灰石、飞灰再循环系统组成)构2.928MPa升至9.741MPa,负荷快速上升(主蒸汽流量

6、成,通过对锅炉系统[物料系统、风烟系统、汽水系统由原来的91.49t/h上升至238.037t/h),此时进入炉(一级减温水位于低温过热器和屏翼过热器之间,二级膛的总给煤量、进油量、总风量都未改变。炉膛压力快减温水位于屏翼过热器和高温过热器之间)]的配合调速升高,很快达到1000Pa(炉膛压力i>2500Pa,延时3整,达到控制锅炉安全、稳定运行的目的。S或者炉膛压力>13700Pa,延时1s,MFF动作),主汽温由原来的381.921℃升至457.361℃后,投减温水将温度控制在430℃,主汽压力上升较

7、快。收稿日期:2010431—18学兔兔www.xuetutu.com工业锅炉2010年第2期(总第120期)图l465h循环流化床锅炉主要结构图由于465t/hCFB锅炉冷态启动过程较长,回料由14.667%和8.352%急剧下降到0.304%和阀和床内的可燃物料少,没有建立正常的锅炉内外0.718%,主汽压力由12.045MPa升至12.743MPa循环。当煤和石油焦进入炉膛后,由于床温(500~(通过主蒸汽对空排气电动阀减压),负荷快速上升600℃)未达到石油焦燃点,导致投入的煤燃烧,石(主蒸汽流量

8、由200.776t/h上升至291.461t/h),油焦未燃烧而堆积,使燃烧效果不好。当床温到达炉膛压力变化较大,风温从原来的800.607℃最高一定温度后(一般在600℃以上),堆积的石油焦及升至941.37l℃后控制在840℃。析出大量的挥发分,而导致锅炉炉膛爆燃。各主要由于炉膛内床料越来越少,床压越来越低,由原参数曲线如图2所示。来的6.880kPa降至5.375kPa,并在突然给料时,破坏了循环流化床锅炉正常的锅炉内外

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