三氯氢硅生产技术改进-论文.pdf

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1、第51卷第5期氯碱工业Vo1.51,No.52015年5月Chlor—·AlkaliIndustryMay,2015三氯氢硅生产技术改进王德祥,陈侃(山东能源新汶矿业集团泰山盐化工分公司,山东泰安271024)[关键词]三氯氢硅;尾气回收;氯化物;低沸物;袋滤器;操作[摘要]为降低生产成本,提高产品质量,对三氯氢硅生产装置进行了技术改进,包括回收尾气、清理金属氯化物、降低产品中低沸物含量、降低生产单耗等。[中图分类号]TQ127.2[文献标志码]B[文章编号]1008—133X(2015)05—0031-03Improvementoftrichlorosilaneproducingt

2、echnologyWANGDexiang,CHENKan(TaishanSaltChemicalIndustqBranchCompanyofShandongEnergyXinwenMiningGroup,Taian271024,China)Keywords:trichlorosilane;tailgasrecovery;chloride;lowboilingcompound;bagfilter;’operationAbstract:Trichlorosilaneproducingdevicesweremodifiedinordertoreduceproductioncostandim

3、proveproductquality.Themodificationsincludedrecoveringtailgas,cleaningmetalchlorides,reducinglow—boilingcompoundcontent,andreducingconsumptionofmaterials.三氯氢硅是制造多晶硅的主要原料,也是制造真地分析各项生产成本组成,特别针对占成本总额硅烷偶联剂和其他有机硅产品的重要中间体。生产80%的主要物料消耗指标进行技改、精细化管理,硅三氯氢硅须消耗大量的氢气和氯气,因此它是氯碱粉、氯化氢、蒸汽等消耗均有较大幅度降低,取得了企业一种很好的平

4、衡氯气的产品J。三氯氢硅生较好的经济效益和社会效益。产项目建设周期短,投资小,技术成熟,在国内快速1三氯氢硅生产工艺发展。由于盲目过速发展,2012年三氯氢硅总产能生产三氯氢硅主要包括氯化氢合成、三氯氢硅已达到约85万t/a,与国内三氯氢硅5O万t/a的需合成、除尘分离、精馏提纯和废气处理等工序。其生求量相比严重过剩。特别是近两年来光伏产业急剧产工艺流程简述如下:氯气与氢气在合成炉生成合萎缩,三氯氢硅市场价格严重下滑,三氯氢硅企业大格的氯化氢气体,经计量后通人三氯氢硅合成炉;硅部分亏损,甚至部分企业已经停产。在如此严峻的粉通过真空泵吸至硅粉干燥器,经计量罐计量后由形势下,企业当务之急

5、是提高自身管理水平,通过改给料阀加入三氯氢硅合成炉,与氯化氢在三氯氢硅进生产技术,降低各项生产消耗,实现企业在困境中合成炉内反应生成三氯氢硅和四氯化硅;生成的氯发展。.山东能源新汶矿业集团泰山盐化工分公司(以硅烷混合气体经沉降、旋风分离、袋式过滤、湿法除下简称“新矿盐化”)三氯氢硅装置自2009年投产尘、冷凝后进入中间产品储罐,储罐中的三氯氢硅、运行以来,坚持走生产技术精细化改革之路,及时认四氯化硅混合液借隔膜压缩机的压力,经金属浮子+[作者简介]王德祥,男,高级工程师,毕业于沈阳化工大学,现任山东能源新汶矿业集团泰山盐化工分公司总工程师,主要研究方向:氯碱生产技术。[收稿日期]20

6、14—07—2931氯碱工业2015生流量计计量后,进入分馏塔分馏,生成合格的三氯氢尾气淋洗的方法,但尾气淋洗法不能回收利用氯化硅和四氯化硅产品;精馏过程未冷凝的尾气进入废氢和三氯氢硅,造成物料消耗多,“三废”处理难度气淋洗塔。大。新矿盐化正着手进行尾气回氯化氢合成炉方案2技术改进的改造,争取产品效益最大化。2.1尾气回收系统2.2金属氯化物的清理三氯氢硅尾气主要有氢气、氯化氢、三氯氢硅由于系统中的金属氯化物易阻塞机前冷凝器,等,具体组成如下:(SiHC13)=2%,(HC1)=8%,清理工作强度大,而且清理过程中铁、铝、钙的金属(H+N:)=90%。这些组分均为可回收的产品或氯化物

7、遇水放出大量的热,工作强度大,影响安全生可循环使用的原料。对尾气的有效治理,既可以提产。为解决此问题,新矿盐化于2011年安装投用了高原料的利用率,降低生产成本,又可以减少废气的湿法除尘装置,将沉降、除尘后的三氯氢硅反应气通排放。人湿法除尘塔的底部,与塔顶喷淋下的合成液逆向以1万t/a装置为例,三氯氢硅生产系统产生接触,合成液吸收三氯氢硅反应气中的金属氯化物。的尾气流量约为400m/h,若将尾气充分回收,每此方法有效除去了三氯氢硅反应气中夹带的硅粉和年可回

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