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时间:2020-03-23
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1、10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.06.058侧置备胎架失效分析与改进申伶,赵化刚,吴涛(陕西重型汽车有限公司,陕西西安710200)摘要:为解决侧置备胎架失效率高的问题,采用质量工具及理化分析方法,重点从结构方面入手,找出了影响备胎架失效的关键影响因子,提出从结构方面对备胎架进行改进,并通过CAE分析方法对改进前后的备胎架总成结构进行应力、耐久分析及验证,改进效果佳。关键词:侧置备胎架;有限元分析;线性静态;静力形变中图分类号:U463.99文献标识码:A文章编号:1671-798
2、8(2016)06-165-02OffsetsparewheelcarrierFailureAnalysisandImprovementShenLing,ZhaoHuagang,WuTao(ShaanxiHeavyAutomobileCo.LTD,ShaanxiXi'an710200)Abstract:Tosolvetheproblemofhighfailurerateonoffsetsparewheelcarrier,aquality-toolsandchemicalanalysismethodsareado
3、pted.Keyinfluencingfactorsarefoundbyfocusingonthestructuralanalysis,whichcausedthesparewheelcarrierfailure.Thenanimproveddesignwasproposedfromitsstructure.Andthenewstructureofthesparewheelcarrierassemblyconductedstressanalysis,durabilityanalysisbyCAEmethods.
4、Theresultsshowedthattheimprovedeffectwasgoodbycomparingthestructuresbeforeandafterimprovements.Keywords:offsetsparewheelcarrier;finiteelementanalysis;radialfatigue;bendingfatigueCLCNO.:U463.99DocumentCode:AArticleID:1671-7988(2016)06-165-02经统计,现有的侧置备胎架自2014年
5、9月开始批量使用,引言到2015年5月累计使用量为1856件,由于该侧置备胎架只用于少数类别的公路车辆,故其使用量不是特别大,但是其为满足重型汽车系列化、配置多样性的要求,开发了多售后故障数量却相对较多,到达37件之多,故障率达1.99%,种轴距、多种布置方式的车型。尤其是近年来物流行业的迅售后索赔也相对较高,而且随着车辆运行时间增加,失效率速发展,市场对各类型载货车的需求逐步增大,基于目前中、会逐渐增加,如不改进,索赔金额会继续扩大。对该段时间长途车辆的使用情况:车辆在行车途中携带备胎是必不可少售后市场返回的
6、故障件进行失效模式识别,失效图片见图1,的,但现有结构的备胎架结构虽满足了轻量化的需求,但是失效模式统计表如表1所示。其强度略显不足,售后故障率较高,市场反应不佳。因此,一款通用性更高、可靠性更好、操作更方便同时满足强度要求的侧置备胎架是很有必要的。1、问题概述作者简介:申伶,助理工程师,就职于陕西重型汽车有限公司汽车图1侧置备胎架失效图片工程研究院,主要从事零部件设计开发工作。2016年第6期申伶等:侧置备胎架失效分析与改进166从表1可以看出,支架开裂损坏比例高达81.1%,超过1)对结构改进前后进行了CA
7、E线性静态分析(见图2、了80%,按照“关键的少数”原则,对其实施改进。图3所示),可见改进前支架最大应力为249.7MPa,改进后表1侧置备胎架失效模式统计支架最大应力降为91.6MPa,强度提升了63.3%,支架受力失效模式失效数量故障占比状况有了很大的改善。支架开裂3081.1%2)对结构改进前后进行了弯曲静力形变分析(见图4、开焊513.5%图5所示),可见改进前支架在冲击作用下最大变形量为变形25.4%0.737mm,改进后最大变形量降为0.093mm,变形量减小了[1]87.4%,有效提升了支架的使
8、用寿命。2、侧置备胎架失效分析及改进措施对售后故障件进行理化分析,发现材料成分及强度符合图纸要求,进一步进行潜在失效模式与后果分析,该侧置备胎架损坏是由于结构不合理,承受冲击强度不够,在冲击载荷的交变作用下发生变形、开焊,最终导致疲劳断裂。因此,备胎架支架自身承载力差是造成损坏的主要原因。要降低其失效率,只能是从自身解决,即提高结构强度及刚度、降低图2原结构线性静态分析图3改进结构线性
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