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时间:2020-02-25
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1、1品質向上活動売上構成比59%16%22%2%・パワーサプライ系基板・レザービームプリンター系基板・デジタル複写機系基板・生活系基板製品紹介31.活動背景2.目標設定3.活動計画4.活動事例5.活動成果6.今後展望発表手順41.背景---2009年度顧客不良状況分析不良項目の分析顧客不良PPM実績:82PPM不良項目の4M分析不良項目4M分析人設備材料方法誤実装、欠品●●●未半田、ブリッジ●●外観不良●新旧品混入●材料不良●62010年度 品質方針①工程作業員の品質意識が薄い②ルールを守っていない③管理者の監督力が足りない2009年度の問題点
2、品質問題再発!72.2010年品質向上活動目標値設定目標設定:9PPM以下(流出不良)活動項目:1)全社員の品質意識を向上させる2)工程直行率を向上させる3)水平展開の継続実施83.活動計画概要6月7月8月9月10月▼成果纏め対象機種選定2)工程直行率向上活動/改善開始▼中間発表1)品質意識向上a品質意識と監督力を強化教育C技能教育a不良ワースト3分析b改善活動c活動成果確認4月5月11月12月▼3)水平展開継続▼技能教育▼▼日期活动项目▼活動/改善開始活動/改善開始活動期間:4月~12月bIPQC体制の構築9品質意識は管理者から作業員まで、
3、共通認識する.不良認識不良分析原因追求対策会議現場確認4-1改善事例—品質意識向上(品質意識教育と管理者監督)生産ラインの監査と改善実施生産ラインの監査(毎日16時に実施)改善会議(毎日18時実施)IPQC体制の構築---改善点協議4-2 改善事例—品質意識向上各ラインのライバル意識を高める4-2改善事例—品質意識向上各生産ラインの問題点と改善点を掲示する4-3改善事例—技能教育(定期実施)キヤノン様協力による、検査員の教育2010年1月 教育委員会設立1回/3月教育実施、合格後、 認定証を配布する13本日の不良品区設定生産技術品
4、質毎日不良品検討、即日に対策を実施し、資料掲示して、情報共有します。一致協力4-4改善事例—工程直行率向上4-4改善事例-ワースト3(未半田不良)未半田不良発生の原因は半田槽:発生原因:■一次噴流の状態が不安定。対策:■半田槽の噴流装置を2列孔から3列の孔に変更。15改善前:半田噴流穴が二列改善後:半田噴流穴を三列半田槽の噴流装置4-4改善事例-ワースト3(未半田不良)164-4未半田不良改善効果効果有改善目標4-5水平展開185 改善効果ー全工程直行率目標達成目标值99.9%目標達成5-2 顧客流出不良の改善効果目標9PPM2062011年
5、展望品質目標未達成2009年改善後シングルPPM目標達成2010年不良ゼロ挑戦2011年品質向上の要因ルールの遵守報連相の徹底組織で動く21ご清聴ありがとうございます.今年もよろしくお願いします.
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