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时间:2019-11-22
《化学水处理程控故障分析与改进》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、上海电力2012年第2期化学水处理使用的PLC程控控制系统,采用最高为91.52t,最低为89.21t,平均为90.32t,最高PLC加上位机的方式,控制系统主干网采用与最低的差距在2-31t,整体流量稳定。比较于加100MTCP/IP冗余以太网作为信息传递和数据传设节流挡板前的数据(详见2.1),不仅在流量的输的媒体,以实现化学乙站制水流程的全自动全平均值上有巨殳进,最高号有所减小。过程实时控制。2.2将固定螺丝进行加固和定位在程控的设计上,化学水处理程控由上海工对固定螺丝进行加固和定位,通过双反
2、向螺业自动化研究所设计完成。化水阀门反馈上的控丝的紧密咬合,确保了阀门的定位完全,不会再制,使用的是(RSVIEW32软件》、((INTOUCH9.5因为阀门振动而引起松动。软件》、((RsLogix软件》,负责包括固定泵系统、混化学水处理程控相关阀门共有44个,逐一床系统和除盐水系统等设备的远程监控和操作。检查,没有螺丝的对其加设螺丝,未紧固的对其经检查,发现的确没有化水阀门反馈装置缺陷的进行加固和定位。并将加固后的螺丝与设备之间遥操界面。也就是说,当发生阀门反馈缺陷时,不的间隙大小进行统计。能利
3、用PLC程控对其进行强制复位。统计结果表明,螺丝与固定设备之间的间距距离都控制在0.05—0.2mm之间,达到了紧固的2处理解决的办法和改进措施要求。同时由于阀门管道加装了节流档板的实施,直接由节流挡板对流量加以控制,不再需要2.1为阀门管道加装节流挡板,控制进水流量运行人员对阀门进行人工操作。经过部门的审根据“上大压小节能减耗”的原则,对阀门管核,通知运行人员,不允许再对阀门进行人工操道不符合设计要求,不做设备更换。所以只能在作,并要求检修人员每次巡检时对螺丝进行检原有设备的不变前提下,通过改进调
4、整,保证化查,确保固定螺丝的定位完全,避免人为原因引水流量。起的化学水处理程控故障。为了控制流量,可使用在管道上加装节流挡2.3对位置反馈装置进行更换并进行性能板。但在节流挡板的孔径尺寸上,需要实验法进测试行确定。因运行要求,化水需要控制的流量在90t因为使用的位置反馈装置存在部分质量差左右,适宜的管径大小在40—50mm,于是取的情况,因此,需要选出质量差的进行更换。由于40—49mm制作节流挡板,并测试各尺寸下的流量。之前的装置存在出厂质量问题,我们在更换时在通过实验,发现节流挡板的口径为45m
5、m各个厂家之间进行调研,决定选用陕西三达有限时,最接近需要的流量90t。确定孔径后,正式对公司生产的位置反馈装置,并对新的装置进行滑节流挡板进行加设。加设节流挡板后,进水流量块磁性测试。不用阀门控制,阀门可以开足,保证流量在90吨我们首先对现场的44个位置反馈装置进行左右,满足化水乙站的正常运行。磁性检测,有消磁现象的达到6个。为检查效果,收集了2010年4月28日为对这6个位置反馈装置进行更换。更换上的例,各时段的流量记录。装置在安装前每个拆开,先进行磁性测试,确保表42010年4月28日各时段流
6、量记录滑块没有消磁现象。经测试,换上的6个新的位置反馈装置,都不存在消磁现象,磁性有效距离均≥15mm。确保程控的安全稳定运行。2.4加设程控界面。强制将其复位我厂化水程控是由上海工业自动化研究所设计完成。在联系自动化研究所,与其协商,关于加设程控界面的要求。当发生反馈装置缺陷故障时,在程控界面上,故障的位置会弹出相应的复位按钮,直接点击,即可强制复位。从根本上确保从表4中可以看出,4月28日一天里,流量了化水程控的正常运行。——108-2012年第2期降低壁温提高再热汽温的节能改造实践朱宰基(上海
7、吴泾发电有限责任公司,上海200241)摘要:介绍了锅炉再热汽温低、末再出口穿顶管管壁超温问题,通过技术改造,达到了降低管壁温度、提高再热汽温的目标。关键词:降低壁温;再热汽温;节能中图分类号:TM621文献标识码:B0引言采用美国燃烧工程公司(CE)的引进技术,上海锅炉厂生产的SG一1025/18.3一M316型亚临界一次上海吴泾发电有限责任公司l2号机组为再热的控制循环汽包炉。配用带中速磨的直吹式300MW机组,自1992年投产至今已达20年,期间制粉系统,采用单炉膛,四角切向燃烧方式,露天机组
8、运行基本正常,但从2008年起该机组锅炉因布置全钢悬吊等结构。末再出口穿顶管管壁超温严重,为此不得已加大汽水系统有蒸发系统,过热蒸汽系统和再热再热减温水流量,致使再热汽温严重偏低,给该机蒸汽系统。组的经济性带来不利影响。为彻底改变这一窘迫局面,在做好充分试验和数据收集等准备工作的1再热器改造前超温情况基础上,于2010年上半年对该炉进行了再热器改造。12号炉自1992年投运以来,处在大罩壳内上海吴泾发电有限责任公司#12锅炉设计的末级再热器管运行至今约10万h,尤其在
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