《工业工程改善报告》ppt课件

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1、JIT改善项目汇报2008~2009年主要工作内容和成果目前状况和将来方向对象从中试转生产;焦点从质量转效率;试制何去何从?(终止‘难点’试制指导,以‘常规’试制培训善后)2008年的转变现场问题指导案例1:4线问题现场仍有DFM和工艺难点出现…4线3天连续出现的虚焊问题!解决方法不当;故障的错误判断和分析;调整时间长,摸索为主放火源头没有得到通知改善;动用不必要的人力资源。工艺调整后的贴偏位对称的焊盘不对称的焊端案例2DFM问题工艺调整能力不足案例3:18线的问题QFP,SSOP连锡曾出现0直通率的试制板贴片压力太大钢网设计不良工艺调整、补偿:1。贴片压力:2N1N2。

2、回流温度:150160160165175230270150160160165175230270147152158162173225265147152158162173225265调整后调整前3。链速修改:75mm/s66mm/s调整后无故障!其他…试制问题指导表格中有时有些部分没有填(应该都填写)遗失(不完整)纪录表(D和总结篇没有)问题(如C21飞料)没有分析和评语(所有报告的问题必须有处理或不处理的决策和依据评语)存在没有工程师批阅的情况(SSMIPL3-B)修改后的参数没有记录在相应的表中问题案例出现问题,缺乏分析和解决方法情况下还让试制通过,(1问题试制时由后工序

3、进行补焊,另两个问题没有进一步分析)生产周期波动高达35%直通率计算不清楚:15板,2板出问题99.86%08020039偏位共8片,每板有5片。同类08020083OK!为什么评为贴片机问题而批试制通过?问题案例39140270有14%偏位,6%需要手工修补(移位调整)试制板只有两块试制结果判断为‘通过’!!!10070010物料(0805)和焊盘(0603)不配试制结果批为‘通过’!!!(没有反馈单板工艺)12月份常规试制情况:总试制纪录=69(5线)+31(12线)=100发现问题数=39(5线)+24(12线)=63问题分类:设计26(41%)物料11(17%)工

4、艺17(27%)设备6(10%)操作3(5%)问题案例12线组长都没有‘工艺关注’点的纪录,是抽样巧合还是忽略纪录?(5线情况约有90%有记录)分工与支援顺序的合理性效率16名员工培训和能力沟通、协调工艺发现能力工艺调整能力纪录和总结报告工作完整性5线12线33442324324422221=必须改正2=可以接受3=好,但可以再改进4=很好评分备注:最佳表现员工:5线–宋丽娜12线–马彬(组长)12线王连喜(新员工B)表现不够理想教训为什么有突破?1。做;2。用心去做;3。领导要求、监控。功臣:杨荣祥,曾涛涛,孙齐再接再厉!5、12线白班员工的学习态度也值得表扬!转向和新

5、工作的展开2008年3月3、5、7、9、10、3月份共6次启动会议数据采集,分析成立改善小组工作小组成员XX(组长)罗奕(设备)XX(I.E.)徐丰昂(工艺)严学文(生产)工作小组:项目支持:于洪兴(生产)杨永民(设备)陈国湖(调度)付云弟(库房)曾涛涛(工艺)XX(I.T.)总负责人:XX管理支持:XX吴昆红徐赤杨荣祥1。生产模式/设备配置优化2。排产调度优化3。工艺/设备应用优化4。运作/后勤优化5。设备性能维护优化生产效率提升责任分工严学文XX张华清罗奕徐丰昂最初构思计划…自动化程度情况自动化效率情况3线11线12线纪录数据不正确,造成效率>100%贴片机稳定性约8

6、8%!时间自动化86%!(相当于每批次中途有15分钟的手工处理)初步结论加工准备时间21%值得研究和进行改善41%自动化程度偏低,可以进一步研究改善自动化产量效率数据必须做好,是个重要的指标!8%工艺/设备调整值得研究改善5%尾数板处理也可以考虑减少数据的准确性需要加强(配合新纪录表格)设计手工纪录和计算…原始数据不准确;纪录不方便,增加员工工作量(纪录和统计);Excel无法处理庞大数量的计算。手工处理的问题启动IT化工作…沈国慧,罗文广,周莹大力支持九月份成立了6个新小组...换线效率改善小组;尾数板处理改善小组;设备保养效益改善小组;工艺参数管理/工艺设置改善小组;

7、设备稳定性/工艺调制改善小组供料器改善小组;+支援设备选型工作以往曾改善过经过3期(9、10、3月)的改进…数据管理系统自动化系统基本建立;手工和自动采集的吻合程度在认证中,出现问题均已改正;报表设计刚定下,还未培训和使用;目前正开始写系统说明书和维护要求;有待推广到其他线体(目前只用在6条线上)自动化(更大的采集和计算能力)数据准确性(减少人为错误率)数据细化,提供更多的信息数据层次和关联性新系统加强的能力(较明确的责任和技术整合管理)自动化程度58.5%加工准备18.8%设备因素3.96%尾数板处理工艺因素物料因素停机上料

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