加氢裂化装置节能对策探讨

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1、加氢裂化装置节能对策探讨摘 要:加氢裂化原料逐渐重质化、劣质化,带来3种不利因素:一是腐蚀增加,尤其是氢气阀门内漏造成氢气浪费;二是易于结垢,对原料油高压换热器运行带来潜在的不利因素;三是燃料用量上升。因此重视和积极实施节能对策,对加氢裂化装置的长周期运转起着决定性的作用。文章对加氢裂化装置历年来采取的节能新技术、新装备和新举措进行了回顾总结。  关键词:烟道气余热回收,杜绝氢气泄漏,新型燃烧器,阻垢剂,循环水回收  中国石化上海石油化工股份有限公司加氢裂化装置系成套引进装置,由德国鲁奇公司进行工程设计,使用美国联合油公司

2、的专利,采用一段串联循环流程。原设计是以生产重石脑油为目的产品,大于177馏分全部再循环转化,处理能力为900kt/a减压柴油,于1985年1月投产。  为了充分发挥加氢裂化装置的生产潜力和产品调整的灵活性,提高企业对国内外市场的适应能力,1998年对加氢裂化装置进行了改扩建,改造后的处理能力由900kt/a扩大至1500kt/a,生产方案由全循环改为一次通过。  加氢裂化的原料为氢气和减压柴油,产品为干气、液化气、轻石脑油、重石脑油、航煤、柴油及尾油,同时可根据原料及产品供求变化情况,调整装置的生产流程和操作条件,以达到

3、优化生产,提高效益的目的。  随着我国加入Pa/min、2.1MPa/min紧急泄压阀的运转条件由于压差大,气动控制精度差,加上自1985年投用以来,经氢气和硫化氢介质的长期冲蚀,两只泄压阀内部阀座接触面出现内漏,存在着1000Nm3/h左右的泄漏量。但是在正常运转状况时无法进行解决,长期下来也造成了不少的浪费。在2003年9月的大检修中,更换日本KOSO公司生产的6级降压控制阀,同时增加了两个仪表风罐,在仪表风系统故障维护时,可以维持0.7MPa/min、2.1MPa/rain泄压阀20min不打开。开车后,我们对0.7

4、MPa/min、2.1MPa/min泄压阀的泄漏量进行了现场检测,更新后的0.7MPa/min、2.1MPa/min泄压阀已无泄漏。氢气以1万元/t计,浓度为95%,每小时泄漏氢气1000Nm3,全年按8000h计,经济效益计算如下:  1000×95%×8000=7600000(Nm3)  因为氢气每8000Nm3/h相当于1t重量,所以7600000÷8000=950(t)  通过计算,全年减少氢气损失950t,则:950×10000=950(万元),全年创经济效益950万元。  (3)采用新型的LGH—Q强化传热型燃

5、烧器  减压塔底重沸炉是20世纪90年代加氢裂化改造时由洛阳石油化工工程公司设计,上海工业设备安装公司安装。炉管内介质为减压塔底油,自1990年投入运行,在近几年运行中我们发现热量损失,热效率降低,为此在检修中更换了新型的LGH—Q强化传热型燃烧器。  LGH—Q强化传热型燃烧器是一种既强化燃烧又强化传热,节约动力又节约燃料的强化节能型燃烧器,能有效的降低炉管热强度的不均匀性,提高炉管表面热强度和热效率,强化传热,提高炉管平均热强度,可提高热负荷15%-50%或提高热效率2%—5%,通过调节燃气喷枪的燃气量调节环的大小来对

6、燃烧工况进行微调。它改变了传统燃烧器环形燃火的形式变中心燃火,火焰收敛,刚劲有力。  从LGH—Q强化传热型燃烧器运行情况来看,减压塔底重沸炉的燃烧工况达到设计要求,节能效果较为明显,燃料气用量减少较多。减压塔底重沸炉燃料气流量从大修前470Nm3/h,降至现在的360Nm3/h。在达到同样热量的情况下,节约110Nm3/h左右燃料。  产生的经济效益可按下式计算:  节约的燃料气用量×空气密度×燃料气相对密度×燃料气单价×全年工作小时  =110×1.25×0.82×2000×8000×10-7  =180.4(万元/年

7、)  (4)采用阻垢剂减缓高压换热器的结垢速率  加氢裂化装置在运转末期的时候,由于原料中胶质沥青质的作用,使高压换热器内部结垢严重,降低了换热效果,导致循环氢加热炉燃料气量上升。因此,加氢裂化装置于2002年1月下旬在原料油中开始加注TFH-3加氢阻垢剂,以减缓高压换热器的结垢速率。  从2003年大修中对原料油高压换热器打开观察,结垢很少,说明THF-3阻垢剂使用情况较为理想。  (5)消除循环氢压缩机放空阀门内漏而造成的氢气泄漏  对循环氢管线和阀门采取用手摸、用耳听等方法经常进行检查,在2004年发现循环氢压缩机的

8、放空阀门存在内漏现象,据估算每小时泄漏氢气400Nm3。  将放空阀门前的截止阀关闭,并在截止阀上加装气动操作装置后,管线发热现象消失,说明泄漏被消除。  氢气以1万元/t计,浓度为95%,每小时泄漏氢气400Nm3,全年按8000h计,经济效益计算如下:  400×95%×8000=3040000(N

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