关于生料磨系统节能技术改造

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1、关于生料磨系统节能技术改造1河南省鹤壁市节能监察中心河南鹤壁458030;2河南省同力水泥有限责任公司河南鹤壁458030【摘要】木文笔者结合工作经验,首先对公司生料磨系统节能改造基木情况进行了阐述,并对其采用的技改方案与项目预期效果进行了分析,最后对其经济及社会效益进行了总结,以供参考。【关键词】生料磨系统;节能技术;改造一、基木情况公司现有两条熟料生产线,一线是2000t/d熟料生产线(一线主要生产品种G级油井水泥、高抗硫水泥和中(低)热水泥、道路水泥、核电水泥等特种水泥),二线是2500t/d熟料生产线,原料粉磨系统均采用球

2、磨机粉磨工艺。由于两套原料粉磨系统设备陈旧,工艺相对落后,存在粉磨能力不足、粉磨电耗高(2014年累计:一线生料粉磨系统电耗23.21kWh/t、二线生料粉磨系统电耗22.06kWh/t)、避峰产能不足及生产维护费用高等问题,分两步实施生料粉磨系统节能改造,先对2#线的原料磨系统技改,再对1#线的原料磨系统进行技改,达到节能降耗、提高系统连续运转率、降低运行时间、减少生产运行成木的目的。现有的生料粉磨系统的主要配置如下:由上表看出:新的辊压机系统吨装机功率远远低于球磨系统,要降低生料电耗必须对生料粉磨系统进行辊压机终粉磨改造。二、

3、采用的技改方案具体技改思路为:1、拟在原1#原料磨车间的南侧对面空白场地上,新增一套HFCG160-140辊压机+HFV4000型气流分级机+高效选粉机形成独立框架,充分利用原有球磨机系统中的废气处理等设备,形成新的辊压机终粉磨系统。依据同力公司提供原料及配比所做的易磨性试验结果,该方案技改完成后原料粉磨系统产能≥220t/h,单位产品电耗〜14.0kWh/t(从原料配料到生料入库);2、拟在原2#原料磨车间的南侧对面空白场地上,新增一套HFCG160-140辊压机+HFV4000型气流分级机形成独立框架,充分利用原有球磨机

4、系统中的风路、选粉、废气处理等设备及土建设施,形成新的辊压机终粉磨系统。依据同力公司提供原料及配比所做的易磨性试验结果,该方案技改完成后原料粉磨系统产能≥220t/h,单位产品电耗〜14.0kWh/t(从原料配料到生料入库)。三、项0预期效果1、①2#生料磨系统的台吋产量从原来的193t/h提高至220t/h以上,生料粉磨系统电耗(自入磨皮带到生料库顶,不含废气排风机)从目前的22.06kWh/t降低至14kWh/t;1#生料磨系统的台吋产量从原来的146t/h提高至220t/h以上,生料粉磨系统电耗(自入磨皮带到生料库顶,

5、不含废气排风机)从目前的23.21kWh八降低至14kWh/t;极大的提高了劳动生产率和能量利用率,降低了企业的单产能耗等水泥生产运行成本;②生料粉磨系统能力大幅度提高,从而与窑系统能力相匹配,冇利于熟料烧成系统的连续稳定运行;同吋采用辊压机终粉磨系统有利于增加颗粒裂隙、提高生料易烧性,降低f-CaO,提高熟料中C3S矿物成分,提高熟料强度和安定性,并改善熟料易磨性,从而增加水泥中混合材掺量,降低水泥生产电耗;③生料磨生产能力的大幅提高可实现利用平谷电生产,进一步降低运行成本;④根据类似企业的运行实例,本工程实施后,可大幅度提高生

6、料磨系统的运转率,生产高峰吋系统可达到95%以上的月运转率。冋吋生产维护成本人幅降低;⑤由于后续熟料煆烧环节不做提产改造,本项0的实施不会新增熟料产能。现有的2#生料粉磨系统的主要配置和改造预期:成品入库斗提输送能力为240t/h,最大可达到280t/h,故其提升能力可以满足改造后的产能要求,如果该设备0前运行状况良好,则可以不需更换。至于其它输送设备,如空气输送斜槽等,具体设计吋,可根据原有设备输送能力进行适当校核。2.1#生料磨技改1、原料配料由于技改后,生料粉磨系统台产会较现有的有所提高,故原1#线的原料配料库底各原料秤及配

7、料皮带机的计量输送能力需进行重新核算,按照“以人换小”的递进原则,尽可能保持原有的配料秤调换品种使用,以节省投资。原配料库底的工艺线路基本不做改变,仅仅就配料后的出料皮带机做相应改造,由以前的入1#球磨机改为入1#辊压机稳流称重仓。2、生料粉磨系统采用完全新建方案。即在原1#原料磨房南侧对面的空场地新建辊压机生料终粉磨车间,采用HFCG160-140辊压机,并配套HFV4000气流分级机及HFX4000高效选粉机的辊压机终粉磨系统。通过对原料的高效辊压、选粉,实现节能降耗,技改完成后原球磨系统停用。依据冋力公司提供原料及配比所做的

8、易磨性试验结果,业主生料邦德功指数13.46kWh/t属难磨型生料(特种生料更达到14.84kWh/t属极难磨型生料)。该方案技改完成后原料粉磨系统产能≥220t/h,单位产品电耗~14kWh八。来自原料配料库的混合原料(石灰石、砂岩、硫酸渣

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