开展qc活动控制钢筋闪光对焊质量

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1、开展QC活动控制钢筋闪光对焊质量单位:XXXX集团X公司小组名称:XX复线X标工程指挥部X工区QC小组发表人:发表日期:-10-开展QC活动控制钢筋闪光对焊质量一、工程概况贵昆铁路六盘水至沾益段新建二线线路全长247.633km,设计时速160km/h,铁路等级Ⅰ级。X标段东起天生桥双线特大桥,西止三联隧道。正线长度12828.08m。其中天生桥双线特大桥是全线最高、跨度最大的桥梁,最高桥墩78m,主跨采用68+2×128+72现浇连续梁,施工难度大,质量标准高。该桥主筋焊接大量采用闪光对焊技术,因此控制好闪光对焊质量尤为重要。二、QC小组概况小组名称XX复线X标工程指挥部一工区

2、QC小组成立日期2008年4月25日小组组长成果编制人QC小组类型现场型QC小组记录员小组成员姓名职务姓名职务姓名职务工区长施工员技术员工区总工质检员质检工程师施工队长钢筋工长实验员平均QC教育80小时活动周期2008.4.25至2008.11.11小组成员总数9人活动次数10次活动时间50小时三、择题理由工程质量确保达到部级优质工程标准,争创国家级优质工程,满足创优规划的要求。确定课题控制成本质量目标钢材占材料成本比例较大,提高钢筋闪光对焊的质量,可有效的降低材料的损耗,节约钢材,降低成本。根据以往施工经验,钢筋的闪光对焊一直存在一些质量通病。控制钢筋闪光对焊质量存在的问题-1

3、0-1、2008年4月~7月,小组针对工地的实际情况,对本工程已制作完成的对焊接头合格率进行了调查,共抽样180点,不合格点数为18点,占总数的10%,合格率平均为90%,具体统计如下表所示:天生桥已制作完成的闪光对焊接头质量统计表序号检查项目检查点合格点合格率1接头中有氧化膜夹渣302480%2轴线偏移302480%3接头中有缩孔302893%4接头区域裂纹302996%5钢筋表面微熔及烧伤302996%6接头弯折302893%合计18016290%2、根据对上述闪光对焊接头质量的统计数据,我们进行了不合格点频率统计和绘制了不合格频点排列图:不合格点频率统计表序号检查项目频数频

4、率(%)累计频数累计频率(%)1接头中有氧化膜夹渣738.8738.82轴线偏移633.31372.13接头区域裂纹211.11583.24接头中有缩孔15.61688.85钢筋表面微熔及烧伤15.61794.46接头弯折15.618100接头有氧化膜、夹渣现象-10-轴线偏移及钢筋表面微溶接头烧伤现象四、预期目标及可行性分析根据公司的质量方针和目标的要求,而且要达到本工程的质量目标,必须严把钢筋加工过程的质量。通过对焊接接头质量的调查,通过小组活动只要将焊接接头主要问题解决(既接头氧化膜夹渣及轴线偏移)90%,就可使接头不合格率下降12.2%×59.1%×90%=6.4%,合格

5、率可达90%+6.4%=96.4%,因此我们确定目标为钢筋闪光对焊一次合格率95%。五、QC小组活动情况(一)计划阶段(plan)时间:2008.4.25~2008.5.101、原因分析通过不合格点频点排列图可以看到接头中有氧化膜夹渣的频率为38.8%,轴向偏移的频率为-10-33.3%,两项累计频率达到72.1%,为A类因素,是影响闪光对焊接接头合格率的主要问题,因此我们针对问题进行了小组活动,通过分析讨论,绘制了因果分析图如下:-10-2、要因确认根据因果图,我们针对找到的十四个末端因素进行了要因分析,并对各种因素进行现场调查和讨论分析,确认要因如下:序号末端原因确认内容确认

6、方法负责人日期结果1管理制度不健全,奖罚不分明管理制度不健全,造成自检及检查不到位调查分析2008.4.25~2008.4.28要因2操作人员培训不到位现场操作人员培训不够,不能完全掌握闪光对焊的操作要点,控制各项参数不到位调查分析2008.4.25~2008.4.29要因3人员对接头质量不够重视相关管理人员对接头质量检查不到位,不够重视调查分析2008.4.25~2008.4.27非要因4焊机缺乏维修保养未按公司要求定期检查、维修保养设备,焊机钳口、电极晃动变形,氧化物未及时清理,影响焊接质量现场调查2008.4.25~2008.4.28要因5露天堆放现场堆放时间较短,锈蚀、污

7、染较少现场调查2008.4.25~2008.4.28非要因6钢筋断面不齐钢筋下料时机具使用不正确及断面不平整时未进行处理,造成轴线偏移现场调查2008.4.25~2008.4.28要因7钢筋端头歪斜钢筋端头出现歪斜时,部份进行了矫正或切除处理,部份处理不到位影响焊接质量现场调查2008.4.25~2008.4.28要因8顶锻速度及压力小经现场调查发现顶锻时压力和速度不够,使烧化速度较慢,造成氧化膜及夹渣现象现场调查2008.4.25~2008.4.28要因9技术交底不细查技术交底

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