高炉大风量、高压差技术的研究应用

高炉大风量、高压差技术的研究应用

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1、高炉大风量、高压差技术的研究应用姬小波马龙鹏李华摘要针对1〜5#高炉普遍不能保证全风、全风温生产,通过调整风口布局,扩人进风面积;提高操作压差;扩大入炉矿批;提高管理水半使各拓炉成功实现了强化冶炼操作,生铁产量及各项经济技术指标得到了极大提高。关键词大风量、高压差、经济技术指标1前言我厂炼饿工艺经过长期发展,经历了发展、成熟阶段,在相当一段时期内,高炉炼铁仍将是我厂获取利润的主要手段。为获取更大的利润,必须加快炼铁技术的进步与发展,节约能源、资源,提高设备效率,实现增产降耗。2实施前的工作状况1〜5#髙炉普遍不能保证全风、全风温生产,既不利于企业节能降耗,乂影

2、响了经济技术指标。表1(去年炼铁厂1〜9月份各项技术经济指标)指标炉号、产量t利用系数t/m3冶炼强度[Si]入炉焦比Kg/t入炉品位%休风率%C02%1#112812.33.461.810.705275&240.3715.912#96859.33.321.770.805355&170.5315.753#113110.73.471.830.665275&210.4916.134#109902.73.391.800.855345&320.9815.925#303397.12.791.550.60550570881.0416.38炼铁厂736082.03.121.

3、680.735395&080.6816.023原因分析1)由丁•我厂现有的烧结牛产设备陈IH的幺观原因,致使烧结矿转鼓强度偏低,含粉率高,烧结供应不上时,需配吃回筛烧结,粒度偏小,而所用球团矿、女吉拉斯矿、焦炭等需要外购,因焦炭外购厂家多,成份不稳定,质彊变化较大,含粉较高,影响炉况顺行,经常出现憋风现象。2)操作上固守陈规,缺乏创新。3)基层管理存在漏洞,制约牛产。4确定方案1)针对原料状况进行仓下筛粉设备进行创新改进,加强仓下管理。2)通过采用大风口、高压差、大矿批操作制度确保全风、全风温生产。3)提高管理水平,进行生产竞赛。5采取的措施5.1调整风口布局

4、,扩大进风面积表2进风面积对比炉号原进风而积(m~)现进风面积(m2)1#炉0.05720.06162#炉0.06380.07073#炉0.06380.06694#炉0.06380.06925#炉0.1210.133各炉根据炉况进程逐步提高风量,实现全风生产。风量增加后,在燃料比降低或燃料比维持不变的情况下,下料速度加快,生铁产量增加。5.2进行高压差操作各高炉改变操作思路,逐步将操作压差由控制0.070mpa以下放至0.085mpa左右。压差捉高后:使得风口燃烧带增长,无形之中增加了鼓风动能;降低了煤气上升阻力,加快了下料速度,综合冶炼强度得到提高。5.3全

5、用风温提高风温利川水平即可增加炉缸热量收入达到降焦增铁口的,乂可以增大鼓风动能达到提高炉缸温度活跃炉缸工作,促进煤气流初始分布合理的作川。炼铁厂通过:(1)增大助燃风机能力,优化烧炉煤气配比,使得煤气燃烧更加充分,提高了热风炉烧炉强度。(2)优化送风制度、燃烧制度,由原来1只热风炉烧炉2小时,送风1.5〜2小时改为烧炉2小时,送风1小时,使热风炉蓄热能力提高,送风温能力平均达到1000°C以上。高炉在调剂炉况时,尽量不调剂风温,用风压和压差来调剂炉温,达到了降焦增铁口的。5.4精料高炉煤气在软熔带的压力损失占到总损失的70%左右,合理的软熔带形状及透气性能,受

6、原燃料质量和煤气分布的直接影响,特别是焦炭质量对软熔带透气性起着决定性作用。2007年6M各炉陆续对焦筛进行了改进,分别将一个焦筛的间隙改为20mm,减少了入炉焦中20mm以下的焦炭,将仓下振动筛的倾斜度减小,对各料仓下料口进行了改造,延长了筛料时间,人人提高了筛分效率,减少了粉料入炉,改善了料柱的透气性。5.5合适的矿石批重高压差操作矿石批重不能太小,随着O/C增人,过小的矿石批重,焦炭批重不易稳定煤气流,容易出现小管道,同时抑制煤气利用率的进一步提高。1〜4高炉逐渐将矿批扩大到4.0t:5#高炉矿批由101以下逐渐扩人到llto煤气流分布进一步趋于合理,煤

7、气利川率逐步好转5.6活跃的炉缸环境H常生产坚持全风、全风温、高碱度冶炼。获得了合理的、分布均匀的初始煤气流,保证了边缘煤气流稳定,中心煤气流顺畅。5.7高水平操作在重负荷、高产量牛产情况下,高度重视排渣、出铁,其对炉内压差和顺行影响很大。5.8炉前管理各炉为了使炉前工作适应高炉强化冶炼的需要1)推行炉前出铁确认制,严格考核铁口合格率、出铁正点率、规范炉前操作。2)对炮泥质量要求更高,1〜4高炉开始在炮泥中添加刚玉,捉高耐冲刷性能,保证出铁安全。5.9增加出铁次数随着高炉强化冶炼,产量提高,每次铁量相应地增加,为此,炼铁厂将各炉每H出诙16炉次增加到18炉次。

8、为保证高炉稳定顺行,相应增加了放渣次数

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