关于湖南宇天立车的问题分析

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时间:2018-03-31

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1、关于湖南宇天立车的问题分析:这几天从李宏宇及李成义等同事都给出了对立车的一些意见建议,而根据现场反应,目前了解的信息是在20r/min以上时车削一定时间后会自动停车。根据现场提供的信息及我公司机床现有设计,对立车问题做如下分析判断:1、设计结构论述:(一)在结构设计方面:a、在液压方面:我们采用的是多头泵供油的恒流静压导轨,流入导轨每个油腔的流量是恒定的。采用的多头泵是德国福鸟的流量为0.45L/min(其产品一共两种规格,还有一种为0.2L/min)。多头泵前端安装有前置泵,其与多头泵的压差要求保证在0.5MPa以内。

2、选用的静压油为32号油。b、在工作台设计方面:静压油腔设计实际中静压两侧的筋在装上油垫后代低于油垫。主轴中间支承设计:从图中看轴上部有一调整垫用来调整油膜予留间隙,从一些资料可知,这个结构也是为了在机床装配后施加一个予载荷,以确保在一定载荷下静态的油膜间隙值不变。而目前多头泵供油无法施加予载。(二)在安全检测方面:我们在静压油腔的前端设有油的高低压检测用压力继电器,如图1中所示11、12号。图1在油腔面上均布安装有三个油膜测厚开关,如下图所示图21、情况现象了解;据了解,出厂时的油膜浮升大约为0.09至0.10mm,最小

3、处为0.07mm。回转时端面跳动在0.02mm以内,说明工作精度较为理想。但在机床解体时候有导轨研伤,不是局部而是整周,表现形式,内侧研伤严重,外侧较轻。后经现场重新刮研后出厂,高速时也存在转不起来的状况。(李宏宇提供)另据了解,在用户安装调试过程中,在电气上对油膜报警实际并没有起用,现场只是起用了压力继电器测压这一保险环节。在2011年4月至5月期间,由于有用户现场调试过程中反应油温热而转速在超过10r/min时就会报警,这期间经过计算,对冷却泵进行了更换,速度可以上升到高速档速度要求,但在用户方只是经过短时间测试,没

4、有经过长时间的最高速度测试,据当时了解,用户加工件没有20r/min以上的使用,因此当时无法也没有对此问题进一步追踪。1、相关资料分析:a、以32号油为例,其粘度在15℃,40℃时相差3倍以上,可见温度对粘度影响之大。b、以下是影响静压导轨温度变化公式:从上式中可见速度的增长将导致温度按平方倍的增长,因此速度变化也可以说直接影响到粘度变化,从而影响到油膜的刚度。c、流量公式:Q=Ph3λ/12μ,这在以前李宏宇给出的瞿州调研报告中就已提及。a、引用4、判断分析:A、首先我在很大程度上赞成李宏宇关于两侧挡油边的论述:由于没

5、有使油垫浸在油池中,所以很可能在高速时带入空气造成失压。B、我们在前一次更换了冷却油箱,根据资料及与齐重及武重的资料对比,更换的油冷机与其相相应规格的机床大小一致,重新计算后的结果也一致,也因此在用户现场能将转速提高到一定程度。从目前看来,当时的更换在一定程度上解决了升温与降温之间的平衡,所以在一定的速度围内是起到了作用。但后期用户在高速段使用一定时间后,打破了温度冷热交换之间的平衡,从而导致温度与速度成平方倍上升→油液粘度下降→油液流速加快→油膜刚度降低→同时导致工作台热变形→最终报警,机床不能工作。C、由于我们采用的

6、是多头泵从油,所以目前无法通过调整流量去提高油的刚度。而现场也无法更改油垫,所以也无法通过更换油垫来解决。5、解决方案:方案一:就现场条件的简捷处理:a、首先,无论如何建议本次修理一定要打开工作台进行检查,检查导轨有无研伤,由于已经有反应高速时多次的停车,相信导轨一定有研伤,要进行重新刮研。b、现场先进行检测,在没有吊起工作台时检浮升。在20r/min以下检查电流表值,20r/min以上再检查,看电流有无明显变化,如有,说明导轨已研伤。c、对现场的机床边墙如李宏宇提出的进行加高,以避免带入空气造成的失压,下图中两侧位置。

7、目前图中显示两侧低于中间油垫1mm,可试用粘结剂堆高4mm。d、对油液进行重新过滤,对所有液压元件进行清洗。e、对工作台要重新严格调整水平.f、重新安装,转90度检查工作台浮升!g、要求将油膜检测项增加,以确保工作台安全工作;以上方案主要针对两边低做的一些处理,如果现场方案一有效,则不再进行下一步方案。方案二:在方案一的基础上整体更换目前静压供油系统:根据所提供的各种资料表明,能有效提高油膜刚度的最有效办法也就是加大流量,加大流量也能带走更多的热量,使冷热转换趋于平衡。前面所说的高速下带入的空气指的是径向排布的回油槽油液

8、不满而可能带入的空气引起的失压,如果流量增大到所需的循环量,也就不会出现这种状况。因此,从根本上要解决这个问题,还在于解决流量问题。那么我们就要成套更换我们现有的静压供油系统!采用大流量的多点定流量分配器供油,根据多个资料信息显示及李宏宇调研所得,国内立车武重、齐重早期的设计大都用薄膜反馈式节流控制的恒压式静压导轨,

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