铸造废水回用技术应用(论文)

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1、铸造废水回用技术应用尹士君  提要 通过生产试验和应用表明,采用加酸或投加无机铝盐迷宫沉淀的方法,是一种经济高效、适合于铸造废水回用处理的工艺。  关键词 铸造废水 回用 技术 应用FoundryWastewaterReuseYinShijun  Abstract:Theresultofexperimentandpracticalapplicationshowsthatlabyrinthsedimentationwithdosageofacidorinorganicaluminumsaltsmig

2、htbeaneffectiveprocessforfoundrywastewaterreusewitheconomicprofits.0 概述  铸造水力清砂工艺是利用高压水产生的强烈射流,将铸件表面残存的型砂冲洗干净。其废水中主要含有制造砂型所使用的各种原料,其中SS最高可达几千mg/L,pH值偏高;而COD一般在40~50mg/L之间。沈阳某企业主要使用水玻璃砂型,也使用部分树脂砂型,其用水工艺流程见图1。图1 水力清砂工艺流程冲洗铸件后所产生的废水先落入地面的砂坑内,渗过废砂层后进入地下贮水

3、池中,再用水泵将其抽入废水箱后逐渐排放。废水经废砂层过滤后,较大颗粒已被去除,其水质见表1。表1 水力清砂废水水质    项 目砂 型    SS/mg/L浊度/度COD/mg/LpH范围平均范围平均范围平均范围平均水玻璃砂876~1954651100~16548050.1~39.844.513.2~12.612.8树?脂?砂256~84179236~6215353.2~41.746.15.5~3.7 4.6混?合?砂532~104310570~7428052.4~40.845.612.8~12.

4、512.6  水力清砂工艺对用水水质的要求是:不损害工艺设备和设施,不影响铸件的质量,对喷枪、高压泵、阀门、管道等设备不造成堵塞。参考国内外有关回用水水质的某些规定,并与厂方商定,将清砂回用水水质标准定为:浊度<10度,COD<20mg/L,其它指标以对生产工艺不产生不良影响为准。1 处理工艺流程  据小试确定的生产处理工艺流程(见图2):从废水箱取水,投加酸或混凝剂后,经管式混合器、网格反应池、迷宫沉淀池处理,出水再用水泵送回清水箱,供生产工艺重新使用。图2 铸造废水回用处理工艺流程生产设备的设

5、计处理能力为240m3/d,管式混合器采用钢管制造,直径80mm,混合管段长600mm,设4组叶片,流速为0.55~0.83mm/s。网格反应池采用三段8个分格,第一段为3个分格,G值29.70s-1,GT值5347;第二段为3个分格,G值20.21s-1,GT值3638;第三段G值14.69s-1,GT值1762。  迷宫沉淀池采用钢板焊接制造,内装一层侧向流迷宫槽,主流区宽度为30mm,翼片间距为60mm,槽深为60mm。按进水浊度500度、出水浊度10度、残余浊度3度、分离系数K=0.085

6、计算所需翼片区格数为48格。  由于现场长度不够,无法设置48格的迷宫沉淀池,本项设计进行了一次大胆的尝试,采用迷宫槽容积负荷控制法进行设计。根据小试的经验,设计制造了一座20个分格、进水区长300mm、出水区长500mm、总长度为2.2m的超短型迷宫沉淀池。2 生产试验  根据模型试验结果,对生产装置分别进行了不加药自絮凝反应沉淀、加酸调节自絮凝沉淀、加药混凝沉淀、同时加酸和加药混凝沉淀的试验。分别考察了不同投药量、加酸量和不同负荷条件等因素对出水水质的影响情况。  在不投加任何药剂的情况下,通

7、过改变水力负荷、改变反应条件进行自絮凝反应沉淀,考察水力负荷对出水水质的影响(见图3)。图3 自絮凝水力负荷与出水浊度关系  通过试验得知,不投加药剂,只依靠自身絮凝反应沉淀,出水浊度随水力负荷的减少而降低。但当水力负荷减少到2.7m3/(m2.h)以下时,浊度基本不再降低,始终在30度以上,不能满足回用水要求。  加酸法,由于投加工业硫酸价格高,故采用某化工厂的废盐酸代替。实践表明投加废酸对该废水的处理是有效的(见表2),出水清澈透明,浊度均<4度,完全满足回用水要求。其缺点是废酸投加量较大,运

8、输和操作都不太方便,在投加过程中会产生部分酸雾,影响生产环境。表2 加酸活化沉淀参数水力负荷/m3/(m2.h)加酸量/L/m3浊度/度pH3~41.52~411  根据小试的结果,投加各种无机混凝剂对该废水的处理都是可行的。考虑到厂方购买和贮存药剂的方便,选用精制硫酸铝为混凝剂。首先考察了投药量对出水水质的影响,将水力负荷固定在3.6m3/(m2.h),原水浊度为100~300度时,投药量与出水水质的关系见表3和图4。表3 投药量与出水水质关系投药量/mg/L0510203040

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