铸造废水回用技术应用

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1、铸造废水回用技术应用尹士君提要通过生产试验和应用表明,采用加酸或投加无机铝盐迷宫沉淀的方法,是一种经济高效、适合于铸造废水回用处理的工艺。关键词铸造废水回用技术应用FoundryWastewaterReuseYinShijunAbstract:Theresultofexperimentandpracticalapplicationshowsthatlabyrinthsedimentationwithdosageofacidorinorganicaluminumsaltsmightbeaneffectiveprocessfor

2、foundrywastewaterreusewitheconomicprofits.0概述铸造水力清砂工艺是利用高压水产生的强烈射流,将铸件表面残存的型砂冲洗干净。其废水屮主要含有制造砂型所使用的各种原料,其屮SS最高可达几千mg/L,pH值偏高;而COD—般在40〜50mg/L之间。沈阳某企业主要使用水玻璃砂型,也使用部分树脂砂型,其用水工艺流程见图1。图1水力清砂工艺流程冲洗铸件后所产牛的废水先落入地面的砂坑内,渗过废砂层后进入地下贮水池中,再用水泵将其抽入废水箱后逐渐排放。废水经废砂层过滤后,较大颗粒已被去除,其水质见

3、表1。表1水力清砂废水水质项目SS/mg/L浊度/度COD/mg/LpH范围平「范围平「范围

4、平均范围平均砂型均均水玻璃砂J876〜1954651100〜16548050.1〜39.844.513.2〜12.612.8树?脂?砂256〜84179236〜6215353.2―41.746.】5.5〜3.74.6混?合?砂532〜104310570〜7428052.4〜40.845.612.8〜12.5J12.6水力清砂工艺对用水水质的要求是:不损害工艺设备和设施,不影响铸件的质量,对喷枪、高压泵、阀门、管道等设备不造成堵塞。参

5、考国内外有关回用水水质的某些规定,并与厂方商定,将清砂冋用水水质标准定为:浊度V10度,COD<20mg/L,其它指标以对生产工艺不产生不良影响为准。1处理工艺流程据小试确定的生产处理工艺流程(见图2):从废水箱取水,投加酸或混凝剂后,经管式混合器、网格反应池、迷宫沉淀池处理,出水再用水泵送回清水箱,供生产工艺重新使用。废水图2铸造废水冋用处理工艺流程生产设备的设计处理能力为240m3/d,管式混合器采用钢管制造,直径80mm,混合管段长600mm,设4组叶片,流速为0.55〜0.83mm/so网格反应池采用三段8个分格,第

6、一段为3个分格,G值29.70s'1,GT值5347;第二段为3个分格,G值20.21s",GT值3638;第三段G值14.69s",GT值1762。迷宫沉淀池采用钢板焊接制造,内装一层侧向流迷宫槽,主流区宽度为30mm,翼片间距为60rmn,槽深为60mmo按进水浊度500度、出水浊度10度、残余浊度3度、分离系数K=0・085计算所需翼片区格数为48格。由于现场长度不够,无法设置48格的迷宫沉淀池,本项设计进行了一次大胆的尝试,采用迷宫槽容积负荷控制法进行设计。根据小试的经验,设计制造了一座20个分格、进水区长300mm

7、^出水区长500価、总长度为2.2m的超短型迷宫沉淀池。2生产试验根据模型试验结果,对牛产装置分别进行了不加药自絮凝反应沉淀、加酸调节自絮凝沉淀、加药混凝沉淀、同吋加酸和加药混凝沉淀的试验。分别考察了不同投药量、加酸量和不同负荷条件等因素对出水水质的影响情况。在不投加任何药剂的情况下,通过改变水力负荷、改变反应条件进行自絮凝反应沉淀,考察水力负荷对出水水质的影响(见图3)。图3自絮凝水力负荷与出水浊度关系通过试验得知,不投加药剂,只依靠自身絮凝反应沉淀,出水浊度随水力负荷的减少而降低。但当水力负荷减少到2.7m7(m2h)以

8、下吋,浊度基本不再降低,始终在30度以上,不能满足回用水要求。加酸法,由于投加工业硫酸价格高,故采用某化工厂的废盐酸代替。实践表明投加废酸对该废水的处理是有效的(见表2),出水清澈透明,浊度均<4度,完全满足回用水要求。其缺点是废酸投加量较大,运输和操作都不太方便,在投加过程屮会产生部分酸雾,影响生产环境。水力负荷/m7(m2,h)加酸量/L/n?浊度/度pH3〜41.52〜411表2加酸活化沉淀参数根据小试的结果,投加各种无机混凝剂对该废水的处理都是可行的。考虑到厂方购买和贮存药剂的方便,选用精制硫酸铝为混凝剂。首先考察了

9、投药量对出水水质的影响,将水力负荷固定在3.6m3/(m2-h),原水浊度为100〜300度时,投药量与出水水质的关系见表3和图4o表3投药量与出水水质关系投药量/mg/L0510203040浊度/度36〜4420〜2713〜167〜94.5〜6.52〜5去除率/%64〜8880〜9087

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