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时间:2018-01-01
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1、铝和铝合金宽温阳极氧化工艺 摘要:介绍一个添加了LK-2添加剂的铝合金硫酸阳极氧化工艺,该工艺对用铸铝合金和硬铝合金材料制作的汽车配件进行了10年的实际生产考核验证,证明该工艺不需配置冷冻降温措施,一年四季均可进行连续生产。所生成的铝合金氧化膜性能较好,不会出现过腐蚀起粉现象。与传统硫酸阳极氧化工艺相比,大大降低了设备投资和生产的能耗成本。Abstract:ThepaperpresentsthesulfuricanodizingprocessofaluminumalloyaddedLK-2additives.Theproces
2、smakesverificationontheautosparepartsmadeofcastaluminumandduraluminalloymaterialsfor10years.Theprocessdoesnotneedtakerefrigeratedcoolingmeasures,andachievecontinuousproductionthroughouttheyear.Theproducedaluminumoxidefilmhasbetterperformancewithoutcorrosivepowder.Com
3、paredwithconventionalsulphuricacidanodizingprocess,itsignificantlyreducesequipmentinvestmentandenergyconsumption.关键词:铝及铝合金;硫酸阳极氧化;LK-2添加剂;宽温工艺6Keywords:aluminiumandaluminiumalloys;sulphuricacidanodizing;LK-2additive;widetemperaturetechnology中图分类号:[TQ153.6]文献标识码:A文章编号
4、:1006-4311(2013)20-0062-020引言我们知道很多领域都使用铝合金材料制件,但很多铝合金都有腐蚀敏感性,且表面硬度低,易被划伤、磨损,为了提高铝合金制件的防护能力和表面硬度,通常是对其进行硫酸阳极氧化表面处理。传统的硫酸阳极氧化工艺其槽液温度最高不能超过30℃,所以必须配置冷冻设备,来对生产中的槽液强制冷却。方能保证正常生产运行,这就产生了设备投入大和生产能耗成本的问题,本文介绍一种方法,在传统硫酸阳极氧化工艺基础上加入LK-2添加剂,可使工艺温度在5-45℃范围内能正常生产出合格的氧化膜,经10年的现场生产
5、考察,其工艺成熟稳定、操作简便。具体阐述如下:1工艺方法1.1工艺流程:工件→碱液除油→水洗→出光→水洗→水洗→阳极氧化→水洗→水洗→封闭→水洗→烘干→检验→成品1.2工艺规程:①碱液除油配方及工艺条件6LC-9968金属清洗剂:注15-6%自来水余量温度10-30℃时间5-10分钟②出光配方及工艺条件浓硝酸(工业90%以上)20-25%自来水余量温度常温时间5-10分钟③硫酸阳极氧化配方及工艺条件浓硫酸(98%)130-150g/lLK-2添加剂注230-50g/l去离子水余量温度5-45℃阳极电流密度1-1.5A/dm2槽电
6、压10-12V时间30-40分钟阴极板材料铅板挂具材料纯铝或钛制作④封闭配方及工艺条件LK-3封闭剂注35-10g/l自来水余量6温度80-90℃时间15-20分钟注1、注2、注3均为柳州市柳科表面工程研究所研制生产。2膜层性能测试①膜厚:采用北京时代之峰科技有限公司生产的TT260数字式覆层测厚仪检测。②显微硬度:采用日产TaiYoM-Ⅱ型显微硬度计测定氧化膜表面硬度。③耐蚀性:采用碱液滴定法,即在室温下用吸管往工件氧化膜表面滴下一滴(液滴直径约5mm)10%氢氧化钠溶液,观察并记录其基底析出气泡时的时间。3结果与讨论统计我们
7、生产检验记录,氧化膜性能指标分布为:膜厚:7-10μm(质量指标5μm)硬度200-250Ην(质量指标200Ην)耐蚀性3分钟以上(质量指标2分钟)。6我们知道,铝合金硫酸阳极氧化过程是个放热反应过程,随着反应的进行,其槽液温度会逐渐升高。同时氧化膜形成后,它具有绝缘性,所以造成电阻加大,并随着膜厚的增加,而电阻增大,这样会使大量的电能转变成热能,释放到槽中,而使槽液温度升高。升温的硫酸槽液会使形成的氧化膜溶解,并随着温度上升而溶解愈烈,至槽液超过30℃时,会出现过腐蚀现象而使氧化膜疏松起粉,导致生产不能继续进行。[1]为了能
8、使生产连续进行,方法之一就是配置冷冻装置,将生产过程产生的热量强制冷却。使之槽液大致控制在工艺温度范围内。柳州市柳科表面工程研究所着手在改进电解槽液配方上作出偿试,以期减少设备投入和降低运行能耗成本。开发出LK-2添加剂。该添加剂主要由多种链状有机羧酸组合而成,
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