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时间:2020-06-03
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1、2014年2月第一期全43杭钢3号高炉低钛矿冶炼实践马经伟郑基虎(杭州钢铁集团公司炼铁厂杭州310022)摘要:2012年三月以来三号高炉使用低钛矿后,分析含钛矿冶炼的特点,从影响炉况的多个角度剖析,合理的调整了操作制度,通过加强筛分管理、加强炉前操作,加强炉内操作等手段,保持高炉炉况稳定顺行,取得了较好的技术经济指标。关键词:低钛矿冶炼;操作制度;稳定顺行得烧结矿中的钛含量由原来的0.2%~0.28%升高O前言了近一倍,高达0.46%一0.81%。虽然仍属于低钛杭钢三号高炉经过中修改造后,炉容
2、由原来的烧结矿,但因为三号高炉的用料结构为70%烧结521m3扩大为现在的750m3,风口则由先前的l4个矿、15%球团矿以及15%生矿,含钛量较高的烧结增加到16个,采用串罐无料钟和双铁口设计,软水矿对渣铁的影响仍然比较大,使用后铁水含钛最高密闭循环冷却,并配有脱湿鼓风技术。自2010年9达到了0.19%,渣中TiO2含量也达1.5%。由于没月15日开炉以来,炉况顺行,指标随着工艺的逐步有及时调整操作,炉况出现了小幅波动,指标也有精湛而日趋改善。但因钢铁市场行情持续低迷,所下滑。经充分讨论后,
3、我们调整各项操作制度,2011年7月以后烧结工序配人低品质的印尼矿粉,通过加强筛分管理、加强炉前操作,加强炉内操作尤其是2012年3月以来随着部分精矿粉质量的下等手段,高炉恢复了稳定顺行,技术经济指标转好降,矿粉中含钛量最高到了5.6%,再加上又配加了(表1)。部分含钛量高达9.15%一11.92%的印尼海砂,使表1指标参数对比是在冶炼过程当中TiO2被还原并生成高熔点的1钒钛矿冶炼的特点TiC、TiN和Ti(C,N)等固熔体,在渣铁界面形成的钒钛矿是铁、钒和钛共生并赋存有多种有益元粘稠层妨碍了
4、硫的扩散,使得炉渣脱硫能力下降,素的复合矿,实验结果表明:生铁中的含钛量增加,并且随着炉渣粘度的增加,渣中的含铁量增加,铁其黏度也有不同程度的增加,因此导致铁水黏沟、损增加,泡沫渣量大易造成炉料堵塞和液泛现象,黏罐严重,易引起炉缸堆积。在存有灼热焦炭的冶从而引起炉况失常。炼条件下,还原气氛中的含钛炉渣会随温度升高而2铁水含钛量增加对炉况的影响粘度变大,导致炉渣变稠,脱硫能力下降,其还原时间的延长,亦会引起相同的影响。分析其机理主要3月2日开始,烧结矿中nO2含量已从0.2%
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