钾盐滚镀锌故障处理.pdf

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1、Electr0plating&PollutionControl其他废水的污染物无法得到处理,直接进入总排口,导致废水处理负荷骤增,严重影响废水的处理效果,引起超标。废水A混入废水B还有可能引起B和这种影响甚至会延续数天。由于浓废液的产生有一(或)A超标的现象。如含氰废水中混入含镍废水,定的周期性,往往前一波的影响尚未消除,后一波的镍和氰形成稳定的配合物,造成氰和镍都超标。因影响又到来,废水处理始终处于恶性循环之中。因此,电镀企业必须十分重视废水的分道管理,确保废此,加强浓废液的管理十分重要。水按照既定的工艺进行处理。

2、4结语3.2浓废液直接排放的影响电镀生产中不可避免地产生高浓度的废液。浓以上分析是笔者工作中的一些体会和归纳,虽废液的体积虽然不大,但是污染物浓度比一般清洗然未提出具体的解决方案,但相信能为正在寻求废废水的高数百倍甚至数干倍。浓废液一般是集中在水达标方案的读者提供思路。较短的时段内产生,如果直接排人废水处理系统将收稿日期:2014慢12一l9·经验·钾盐滚镀锌故障处理梁新中(山东鲁光(聊城)电镀技术有限公司,山东聊城252000)中图分类号:TQ153文献标志码iB文章编号i1000—4742(2015)02—005

3、2—01本地一家专业生产铝合金窗用滑轮的厂家,为前面提到出槽时,刚打开滚筒盖就闻到一股较了降低生产成本,上了一条滚镀锌生产线。半年多强的邻氯苯甲醛的刺鼻味。这两天没有产出,操作来,生产一直很正常。进入12月份以后,气温下降,者感觉光亮剂少,一天补加好几千克,越不出活越加镀液温度在5℃,电流也开不大。镀锌层银白钝化光亮剂,这一桶光亮剂所剩无几。从药水量推算,光后表面泛黄并有滚筒眼。对镀液进行分析化验,结亮剂B剂多加了一倍多。问题就是出在这里。出果为:氯化钾210g/L,氯化锌48g/L,硼酸26光形成的黄膜,应该是有机

4、物夹杂形成的,硝酸出光g/L,pH值6,波美度21。B∈。一切显示正常,故判液不能使用。改用盐酸(15mL/L)作出光液,出光断是铁杂质过多所致。用双氧水检测,镀液浑浊。后水洗,银白钝化,故障排除。镀锌层表面洁白透因此,建议用高锰酸钾加锌粉处理。亮,无一点杂色,达到优等品的质量。由此可知,硝厂家处理并过滤后,重新使用,滑轮架外表面仍酸作出光液时去黄膜的能力还不如盐酸的。一是盐有不规则的黄印,滚筒印没有了。考虑到是否是氯酸的成本低,二是盐酸的效果更好。因此,采用盐酸化锌的质量浓度低了一点,铁杂质没有清除干净所出光是一种

5、不错的选择,消除了黄膜,达到了光亮无致。故通知厂家把氯化锌提高到55g/L。但这一杂色的目的。但盐酸出光液的光亮效果不如硝酸出问题仍然没有得以解决。在延误生产几天的情况光液的。两者各有所长,故用户应根据实际情况酌下,厂方邀请笔者前去帮助解决。情采用。用在滚镀锌自动线上的出光、钝化工艺,采在生产现场,笔者看到滚筒装载量适中,电流合用盐酸配制出光液比采用硝酸配制出光液更好掌适,电镀1h达到全光亮。镀层彩色钝化的效果很握。其原因是硝酸溶解锌快,容易造成漏锌现象,特好,但银白钝化的效果较差,钝化后出现不规则的黄别是补加硝酸后

6、,一般都需要减少半圈操作,因此,印。将出光液换掉,按硝酸10mL/L重新配制新的操作调整繁琐。盐酸作出光液时多滚半圈或少滚半出光液,按工艺钝化、烫干后,仍有不规则的黄印。圈,不会出现漏锌现象。因此,操作相当方便。收稿日期:20l302—25把硝酸提高到15mL/[时,黄印严重。把硝酸降到5~6mL/L时,亮度下降,但黄印仍不能彻底解决。

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