一次脱硫系统新增预脱塔技术总结.pdf

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1、2014年第14卷第1期气体净化·27·一次脱硫系统新增预脱塔技术总结谢红妮(山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司,山西临猗044100)摘要:介绍了一次脱硫系统出现脱硫塔压差较大的问题,采取措施是在脱硫塔前加一台预脱塔,使脱硫塔压差趋于稳定,达到生产长周期运行的目的。关键词:脱硫HS含量压差硫容2阳煤丰喜临猗分公司一分厂采用湖南安淳公4原因分析司承建的合成氨系统,近年来经过不断改建扩建,我们认真计算分析如下:322008年合成氨生产能力达到20万吨。一次脱硫系1.空塔气速:70000m÷19?625m÷3600秒=统采用传统湿法

2、栲胶脱硫。1m/s,一般设计要求空塔气速0?5~1?0m/s。32321工艺流程2.喷淋密度:1000m÷19?625m=51m/m,32从气柜来的半水煤气(52℃、3?5kPa),经洗涤一般设计要求35~50m/m。3塔洗涤降温到40℃,进入电除尘,电除尘除去煤焦3.液气比:1000×1000升/70000m=14升/33油后,经罗茨机加压到34kPa、温度升到60℃,进入m,一般设计要求大于等于12升/m。333冷却塔,经过洗涤降温到30℃,进入脱硫塔底部,与4.硫容:3?5g/m×70000m/1000m=0?24533从上而下的脱硫

3、液逆流接触,脱除90%的HS后,kg/m,一般设计要求硫容0?125kg/m。25.再生系统:从顶部出来,经清洗塔清洗降温,进入电除尘器再33a.再生槽液停留时间:70000m/h÷380m÷60次除去煤焦油,最终约30℃的半水煤气送往压缩机min/h=22min,设计要求12~30分钟。一段进口。b.再生槽吹风强度:一般设计要求再生压力在2技术参数320?3~0?4MPa,即吹风强度为110m/mh,而实际1.脱硫塔ϕ5000mm,内装12mϕ76mm鲍尔再生压力控制在0?5MPa,吹风强度远大于设计环填料,从上到下,分别按5m、4m、3

4、m三层装填3要求。2.煤气流量70000m/h从以上数据可以看出,唯一不符合技术要求的33.脱硫塔进口HS含量2300~3500mg/m2就是硫容,硫容过高,几乎是设计要求的两倍。34.脱硫塔出口HS含量10~20mg/m25采取措施及效果35.脱硫液循环量1000~1100m/h针对硫容超高的问题,我们决定在一次脱硫塔36.再生槽有效容积380m前加一喷淋塔,对煤气中HS进行预脱。2012年523存在问题月份喷淋塔投运,喷淋塔进口HS含量3000mg/22008至2012年间,一次脱硫系统一直被脱硫m3,出口HS含量1200mg/m3,大

5、大减缓了一次填2塔压差所困扰,具体表现在:检修后开车,脱硫塔压料脱硫塔负荷,脱硫塔压差趋于稳定。2012年10差10mmHg,一个月后,压差开始上涨,三个月涨到月份,因其他工段原因停车检修时,一次脱硫塔压40mmHg,采用冲塔等非正常手段强行控制,压差上差仅30mmHg。2012年10月份至今,填料脱硫塔涨速度稍微放慢。6个月,压差涨到50mmHg,6个运行良好,压差持续稳定在30~40mmHg。月到8个月之间,压差还能维持在55mmHg;运行满6结束语8个月,压差基本无法控制,必须停车对脱硫塔填料一次脱硫系统新增喷淋塔后,不仅扭转了填料进

6、行掏扒冲洗。脱硫塔压差难控制的局面,达到了生产长周期运行脱硫塔压差大,导致罗茨机负荷增大电耗增目的,更重要的是,给我们一个警醒:生产中任何因高,同时在冲塔过程中,脱硫塔内填料部分破碎,严素都不容忽视,任何一项参数不达标,都会威胁到重影响系统长周期运行。生产的正常运行。

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