水泥半终粉磨系统调试中出现的问题及处理.pdf

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1、一18一渗t'W,411~l"20l3.No.4水泥半终粉磨系统调试中出现的问题及处理李维兴,任博(阳泉冀东水泥有限责任公司,山西阳泉045011)中图分类号:TQ172.637文献标识码:B文章编号:1002—9877(2013)04—0018-04我公司3套水泥粉磨系统配置相同,均为半终粉磨系统。在系统调试过程中,先后出现辊压机功效偏低和磨机台时产量偏低、袋除尘器故障频繁等一系列问题,通过不断地分析、总结,采取了一系列的改造措施后,取得了较好的效果。1主要设备参数及工艺流程粉磨系统主要设备及技术参数见表1,工艺流程见图1表1粉磨系统主

2、要设备及技术参数主机名称型号、规格主要参数辊子线速度:1.57m/s,辊压机JGY2通过能力:600~800t/h.—1614辊子规格:中1600mmxl400mm.电动图1半终粉屠系统工艺流程示意机功率:1120kW×22调试过程中出现的问题及解决方法通过量:1000t/h,V型生产能力:160~275t/h2.1磨尾除尘器选粉机VX40o0(比表面积175m2/kg),风量:180000~280000m3/h,2.1.1存在问题及主要原因分析设备阻力:1.O~1.5kPa磨尾除尘器回灰螺旋输送机电动机设计为成品比表面积:350~380

3、mZ/kg,2.2kW,输送量为8~10t/h。该除尘器进口气体含尘浓中4.2mx13m系统能力:150t/h.水泥磨(闭路)传动方式:中心传动,度为350g/m,当收尘风机挡板开度到80%以上时.磨仓位:2.磨机转速:16r/h,装机功率:355Okw尾拉风增大,进人除尘器的细料增多,回灰螺旋输送机输送量达到12~14t/h,因料多不能及时排出。电动通过量:800t/h,产品产量:180t/h.风双分选离粉机高效L-SEP3250量主轴:24转0速00:0m133/5h.机的负荷增大导致发热跳停,同时螺旋输送机压死.~200r/min.

4、成品比表面积360m2/kg严重时造成摆线针轮减速机损坏。2号和3号水泥磨调试期间,螺旋输送机电动机跳停次数较多.摆线针处理风量:260000m3/h,气箱脉冲袋供气压力:0.5~0.7MPa,轮减速机损坏3台,造成较长时问的停机。因此,回灰除尘器LFGM128-系统阻力2:1500~1700Pa,(主除尘)x14气体工况温度:<120~C螺旋输送机电动机及减速机选型偏小,无法及时将积fMAX15O℃1灰排出,是电动机跳停和减速机损坏的主要原因离心风机流量:285000m3/h.功率:900kW.工作2.1.2解决方法(主除尘)YRKK5

5、60—6温度:l00~120℃1)结合2号和3号磨现场实际。在螺旋输送机壳气箱脉冲袋处理风量:50000m3/h.体下部中间位置增加一个dO200mm的下料管连接到除尘器LFGM128-5过滤面积:800m,(磨尾除尘1系统阻力:l450~1770Pa,原回灰管,相当于增加了一个下料点,减少了螺旋输气体温度:8O~120℃送机电动机的负荷。并在管道上安装翻板阀,用来锁f离磨心尾风除机尘1Y5—48№l2D流110量kW:50000m3/h,电动机功率:风。增加下料管后,螺旋输送机在系统拉风增大时未.全压:4500Pa出现跳停情况(见图2b

6、)。2013.No.4李维兴等:水泥半终粉磨系统调试中出现的问题及处理一19一,^^b排风机排风机b排风机^^体改造翻板阀a)原设计磨尾除尘器下料b)增加翻板阀后下料c)下料锥体改造及新增翻板阀后下料图2磨尾除尘器回灰螺旋输送机改造方案2)将1号磨的螺旋输送机和叶轮给料机拆除,对大型除尘器重要位置如脉冲阀等进行保温,可采取保收尘下料锥体进行改造,下料部位改为双翻板阀,通温棉及伴热带等过溜子直接接入磨尾提升机。在确保除尘器下料的同2)压缩空气站干燥机要运行良好,确保干燥效时,减少了运转设备,降低了电耗(见图2c)。果,定期对压缩空气气罐排水

7、.冬季更需要增加排水2.2主除尘器频次,确保压缩空气的出15温度,降低压缩空气水分。2.2.1存在问题及主要原因分析2.3辊压机1)冬季调试及试生产期间3台主除尘器经常出2.3.1存在问题及主要原因分析现压差大的问题,运行过程中进出口压差从一1400Pa1)稳流仓经常出现空仓现象,不能形成稳定仓快速增到一4O00Pa以上。现场出现几个室脉冲阀漏压.物料以松散状态通过辊压机,不能实现料层粉碎,气,导致储气罐压力低。挤压效果很差,辊压机功效低,只有额定功率的50%我公司所在地区冬季最低温度在一15—20.除左右。落料落差大,现场粉尘多,稳流仓

8、与辊压机软连尘器脉冲阀内部膜片极易冷缩变形,且压缩空气中水接和闸板孑L处粉尘大。对辊压机出料进行测定,其中分在低温下易产生冰渣,将膜片上通气孑L堵塞。使脉2ram以下颗粒不足60%.部分未经挤

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