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时间:2020-04-03
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1、#4炉低负荷稳燃分析#4炉在开炉过程中,从80MW开始燃油中断,在没有油枪情况下负荷从80MW带到160MW,从数据分析有以下四方面原因:一、炉膛整体受热方面,燃油中断时,炉膛岀口温度较高,A侧为610度,B侧为556度,从而使得一次风温达280度,磨煤机出口温度可以控制较高,到达110度左右,大大高于燃用高挥发份煤的标准(此次开炉时入仓煤挥发份20-25%)0二、从入炉煤分析:1、燃油中断时,磨运行情况,A、C、D磨运行,其中C磨为最早起的磨,投入5根粉管,A磨也起了一段时间,投入3根粉管,D磨刚启动,投入2根粉管,温度较低,出力较少。2、上煤看,C磨停磨前两侧煤仓都烧空,开炉时C磨
2、上的为低硫煤,挥发份20-25%,发热量18-20MJ/kg,A磨A2侧也是烧空仓,上的也是挥发份20-25%,发热量18-20MJ/kg的煤,燃油中断时,磨煤机出力主要为C磨,A磨也有3根粉管,进入炉膛内煤粉均为高挥发份煤粉,利于着火和燃烧。三、配风方面点火后,送风一直维持最低出力A送36A,B送37A,投用粉管对应F风门开度较小,两侧开度15%,中间最大开到20%,相当于刚开一点,有利于稳燃。四、磨煤机方面1、燃油中断时,C磨,A磨为主要岀力磨煤机,当时磨入口风压均为5.4KPa左右,磨出口风压为4.2KPa左右,根据以往经验,磨煤机岀口风压低于4.5KPa,飞灰较好,说明磨煤机出
3、口风压4.2KPa左右煤粉细度较细,有利于稳燃和着火。2、燃油中断后生负荷,基本保持磨出口风压变化不大,通过多投火嘴的方式增加给粉量,对锅炉燃烧扰动较少。通过上面分析这次82能稳燃原因为:入炉煤挥发份高,F挡板配风用风量较小,磨煤机出口风压较低使得煤粉细度较细。
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