锅炉低负荷稳燃能力摸索.doc

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1、锅炉低负荷稳燃能力摸索  摘 要 对电厂300MW机组低负荷稳燃参与系统调峰进行了摸索试验,最低稳燃负荷达到15MW,并对安全性、燃烧稳定性等进行了初步的分析。关键词 锅炉 低负荷稳燃 调峰0 前 言    湘潭电厂一期2×300MW机组,锅炉系哈尔滨锅炉厂引进美国CE公司技术生产的HG-1025/18.2-WM10型锅炉。采用中储式热风送粉系统,配4台DTM350/700钢球磨煤机。设计燃用贫煤与无烟煤的混煤,燃料特性见表1,锅炉设计效率91.6%。1 锅炉燃烧系统布置    锅炉采用双通道和WR组合燃烧器,由上、下2部分组成(见图1),上部为3只宽调节比WR燃烧器,可以上下摆20°,下部

2、为固定部分,由2只双通道燃烧器组成。一、二次风同心切圆,假象切圆直径Φ878mm;三次风高位布置于燃烧器上,亦不摆动,竖直方向向下与水平面成7°角,水平方向与一、二次风旋向相反,且与一、二次风中心线成19°夹角,用来平衡气流残余旋转,减小汽温左、右偏差(见图2)。  2台锅炉在燃烧区均敷设卫燃带,敷设的方式不一样(见图3),1号炉为间断型均匀布置,是按厂家设计敷设后除掉一部分形成,总面积为150~160m2,目的是减少卫燃带的面积,拉大块与块之间的距离,防止大块焦渣搭桥。实践证明这种方式是有效的,锅炉稳燃性较好,炉膛内有轻微结焦。       由于我厂坚持了吹灰,锅炉运行平稳。2号锅炉,是锅

3、炉厂与我厂技术人员经过讨论,根据1号锅炉的经验,采用“品”字形间断布置的,总面积约150m2,实际运行中,2号锅炉较1号锅炉结焦程度更轻,多为疏松浅色焦,锅炉主汽温较低,后来不得不在试生产期间将上3层一次风火嘴向上摆动5°,炉膛吹灰时主汽温下降明显,锅炉燃烧不如1号锅炉稳定。2 低负荷稳燃摸索情况2.1 摸索试验过程  我厂1,2号机组在试生产阶段,均由湖南省电力试验研究所主持做了不投油最低稳燃负荷试验。1号机组锅炉试验不投油最低稳燃负荷为171MW,2号锅炉为165MW,分别为MCR的51.8%和50%。为进一步了解锅炉的低负荷稳燃能力,我厂技术人员利用调峰停机的机会,于1999年2月22

4、日至23日在1号锅炉上进行了低负荷稳燃的摸索,结果是机组出力150MW时,锅炉不投油稳定运行了2h,为MCR的45.5%,基本合乎设计要求。  在摸索试验过程中,A,B,C,D4层给粉机运行,开始时给粉机转速指令依次为38,40,12,9,由于炉膛热负荷缓慢下降,给粉量不变则机组出力逐步减小,因此在22时45分,22时50分,22时55分,23时55分均稍微增加了给粉机转速指令,保持机组负荷在147~150MW之间,至23日0时46分,试验时间达126min,锅炉运行仍然稳定。后来准备继续降负荷,进一步考验锅炉的低负荷稳燃能力,但当时已是凌晨,系统负荷很低,调度要求尽快停机,我们不得不停止这

5、一工作,快降负荷停机。结束时给粉机转速指令A,B,C,D层依次是38,40,16,10。  试验期间,煤粉仓粉位始终在2.0m以上,2台汽动给水泵运行,高加解列,给水温度在149~152℃之间,减温水量自动调节。2.2 摸索试验时主要参数  1999年2月22日晚高峰后(300MW),开始滑参数降负荷,22时10分,机组负荷以机炉协调方式减至170MW,因机炉协调控制设计区为180MW至300MW,此时退出协调,手动减负荷,22时40分,机组负荷至151MW,试验开始记时。表2为试验过程中的主要参数。      由表3可以看出,试验煤质与设计煤种煤质相近,特别是低位发热量非常接近,从可燃基挥

6、发分看来,试验煤质好一点,但从灰分看来,试验煤质又稍差一点,因此,2种煤应认为是很接近的。2.4 试验配风方式  本次试验二次风配风方式接近均匀配风,双通道稳燃器腰部风仍保持有较大开度,上层42%,下层45%,所有火嘴周界风均开启,开度在31%~37%之间。炉膛燃烧为富氧燃烧,前期省煤器出口烟气氧量为8.5%~9.5%,后期省煤器出口烟气氧量为8.0%~8.6%。一次风压为3.96kPa,较中、高负荷运行时(4.05~4.15kPa)稍低,一次风速变化不大。二次总风压为1.12kPa,二次风与炉膛差压为0.56kPa,这与锅炉中、高负荷运行时比(二次风总风压1.33kPa,二次风与炉膛差压为

7、0.58~0.6kPa)二次总风压低一些,但二次风与炉膛差压仍在正常范围。整个试验过程中,炉膛负压在-50Pa左右轻微摆动,烟气氧量波动较小,锅炉燃烧较为平稳。2.5 自动投入情况  锅炉运行时,通常有5套自动方式,即给粉自动、引风自动、汽包水位自动、主汽温度自动、再热汽温度自动。在低负荷试验期间,只有给粉自动没有投入,由人工手动控制,其它自动方式在整个试验过程中均投入并且调节品质较好,只有汽包水位在试验过程

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