柴油加氢装置隔膜式换热器管束泄漏分析.pdf

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1、石油/化I通用机械伽、GMinPetroleum&ChemicalIndustryI柴油加氢装置隔膜式换热器管束泄漏分析中国石油兰州石化公司(甘肃730060)魏孔瑜李海涛【摘要】加氢装置高压换热器管程介质由于操作温度逐渐降低,氯化铵在管束中析出结垢,易造成垢下腐蚀,单纯依靠管束材质升级防腐存在弊端。以柴油加氢装置高压隔膜式换热器管束泄漏为例,确定其泄漏原因,并从设备和工艺操作角度进行分析,提出延长管束使用周期的建议。【关键词l柴油加氢隔膜式换热器管束泄漏一、前言高压换热器是加氢装置的关键设备之一,其管程介质是加氢反应后的反应产物

2、,主要成分是参与反应的柴油和氢气以及加氢反应生成的硫化氢、氨气、水和硫化氢铵等。当操作温度低于220。C时,反应产物中的氯化铵析出,在高压换热器管束中结晶堵塞管束,造成换热效果变差,管程压降增大;操作温度低于120。C,硫氢化铵析出,若换热器管束材质选用不当,容易产生铵盐垢下腐蚀,严重影响加氢装置的安全运行和产品质量。某石化公司3Mt/a柴油加氢装置开工运行半年后,高压隔膜式换热器管束发生泄漏。二、高压隔膜式换热器3Mt/a柴油加氢装置采用高活性加氢脱硫催化剂,以直馏柴油、焦化汽柴油、化工轻油和罐区柴油为原料,生产国Ⅳ柴油。装置反

3、应产物换热流程如图1所示,反应产物自反应器出口经高压换热器E—101A/B、E一102并1]E一104A/B管程分别与壳程的混氢油、低分油和冷混氢油进行换热,注水点在换热器E一102管程出1:3;高压换热器E一102是一台隔膜式高、低压换热器(型号:DFUl200—7.95/6.36—640—7/19—2/2),管程为高压侧,介质是反应产物,管束材质15CrMo;壳程是低压侧,介质为低分油,壳体材质Q345R,设备参数见表1。图1反应产物换热流程简图表1高压换热器E一102设计数据注水点西墨噩西葱显星置圈1.泄漏现象高压换热器E一

4、102运行6个月时,两次出现管束内2017年绷钏WWW熙co奠m43第5期.e蜘x.}_tU漏,管程中高压反应产物氢气、柴油和硫化氢进入壳程的反应产物中,造成低压脱硫化氢系统压力两次分阶段明显升高。结合装置2012年9—12月运行数据(见表2),在装置加工量基本稳定的情况下,高压换热器系统压降由0.6MPa快速升至0.9MPa;高压换热器E一102换热效果呈下降趋势,管程入口温度在205±5℃。表2高压换热器E一102运行数据!_■_u__hell目lIItlI■ⅡI■■●■Ⅲ帅■-_一__鼠嘲缸懿H啊__I_玎■硎矗_I西_∞一

5、阿瑚”柚聊__2叭2年9月3日3240612()2/168124/1642012年10』j13日335068205/169120/1652012年11月7口3270,74207/173l:l/1662012年12月2}_{331().87207/17624/1632012年12月9H3320.91211/182122/1632013年紧急抢修对该换热器进行解体检查:发现两根换热管泄漏,其中一根在U形弯处穿孔(见图2),另一根断裂。换热器管程出口结垢严重(见图3),垢层延伸至管程入口约换热管一半处,垢样分析,白色结.昂物为氯化铵。图

6、2高压换热器E一102换热管穿孔图3高压换热器E~102管程出口结垢441然嚣然:Ⅲ年籼2.泄漏原因由图l可以看出,设计铵盐结晶点在高压换热器E一102管程出口后,注水点在高压换热器E一104A管程入口。综合表1、表2,高压换热器E一102壳程工作温度低于设计操作条件,管程进口温度低于设计约35℃,造成高压换热器E一102管束中氯化铵析出结晶,堵塞换热管。弯管爆管处换热管外径约17.01TIm,内径约14.4mm,爆口边缘壁厚约0.30mm;抽检u形弯管,内外壁均有腐蚀,其中外壁腐蚀减薄严重,最小壁厚约1.38mm。装置原料分析氯

7、离子含量0.5—1PPm(1PPm--10击),当操作温度低于210。C时,反应产物中的氯化铵析出,换热器E一102管程存在铵盐结垢。氯化铵清洗后管束内、外表面采样分析结果见表3、表4,存在铁的氯化物形态。表3高压换热器E一102管束内表面垢样分析表AI6.716.2lS0.83O.65Cl60.0542.34Fe4.441.99总量100.00表4高压换热器E一102管束外表面垢样分析表3.348659587.24MnO84124Si340444.07S52203880Fe10000100OO总量¨⋯

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24、四.解决措施1.管束材质升级针对高压换热器E一102管束材质15CrMo耐蚀性差提出以下解决办法。1)换热器管束材质由15CrMO升级为06Crl8NillTi。2)换热器管板增加堆焊,堆焊材质为E309L+347,过渡层厚度3mm,表层厚

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