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时间:2020-03-22
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1、2015年第23期(总第176期)江西建材施工技术高温风机的振动异常处理■刘卫民■江西于都南方万年青水泥有限公司,江西于都342306摘要:高温风机振动明显,造成设备混凝土基础开裂;窑尾预热器C1筒出口温握高温风机的振动值,不清楚风机进口烟气温度及叶轮、主轴的工作温度高达450℃以上;送厂家修理难度大、时间长、费用高;在现场修复;先度,在高温风机主电机故障停机时没有及时开启辅助传动装置;做静平衡再校动平衡;为预防高温风机主轴因高温弯曲变形,必须严格(3)在调试生产中途因外部原因停电,备用发电机组不能及时启用;控制C1筒出口温度小于430℃,停窑后应打开C1筒检修门进行强行降(4)因大部
2、分中控窑操作员都没有参加过新建生产线的调试工作,温,停电时发电机要确保及时投入使用,确保辅助传动装置合并开机,确对工艺技术参数不够了解,在出现异常情况时经验不足、工艺操作水平保叶轮可自转。不高、故障判断处理能力差,加上DCS操作界面及工艺技术指导跟不关键词:高温风机水平振动值现场修复上,多次造成窑尾预热器C1筒出口烟气温度高达450℃以上,长期超出高温风机允许正常运行的最高温度。我公司技改扩建一条4800T/D新型干法生产线,在2014年6月初2采取修复措施对各主机设备进行空载试车。试车结束后,7月份投料试生产,在投料(1)事故分析后,通过查询高温风机空载试车记录,主电机转速反三天后随
3、着投料量的增加,高温风机的转速也在增加,高温风机振动明馈达到750r/min时振动值在19mm/s左右,振动属正常范围。通过技显,在高温风机转速750r/min时用测振仪检测主轴的径向跳动值为术咨询及技术论证,做修复方案及费用如下:①按常规处理方法,要把15mm,设备振动大,水平振动值高达9-10mm/s,造成设备混凝土基重达近40吨高温风机的叶轮和主轴拆开后运送至原制造厂家修理,现础开裂,不能确保设备安全连续运行,立即停窑检查。高温风机技术参场拆卸设备时间约为3天,送专业厂家修理时间约为10天(含运输时数如下:型式:双吸双支撑;型号:高温风机XY6D-DW3100F(进口顺间),
4、现场安装设备时间约为3天,共16天。设备拆卸费、安装费、修理135°/出口顺45°);流量:860000m3/h,逆旋:45°;全压范围:7800Pa;工3费约18万元。拆卸后送厂家修理的方案修理难度大、时间长、费用高。作温度:320~350℃,最高温度:Max450℃;气体含尘浓度:≤80g/Nm;②考虑到拆卸后送厂家修理难度大、时间长、费用高,经技术论证,决定转速:980r/min。所配主电动机为高压变频调速电机:型号:YPT800-在现场修复。6,功率:2800KW,电压:1000V。辅助传动电机:型号:Y160L-4;功率:(2)准备好修复工器具,拆卸联轴器并找到合适的钢板做配
5、重块,15KW,电压:380V,所备测振装置规格:ST-3和HZD-B。先做静平衡再校动平衡:①先把叶轮外圆周线根据叶轮上叶片进行分1分析原因为36等分(10°),分别编写0°、10°、20°...360°;②做静平衡:用手扳动停车后,拆卸高温风机的检修门检查了叶轮,没有发现积垢;目测叶轮让叶轮转动起来,叶轮静止下来后在与水平正下方做好记号,反向发现叶轮轴与进风导流板有明显摩擦,经处理开机后振动值并没有好转动后叶轮静止下来发现是同一位置,在下方焊接一块钢板确认位置转。后到中控室调取投料试车所有的资料及值班记录本,召开事故分的正确性;③校动平衡:启动高温风机,停机后发现叶轮静止下来的位析
6、会,分析原因如下:置没有发生变化,在上方(对面)120°处点焊接一块重400g厚20mm正(1)刚投料生产时,由于频繁出现电气故障且中控工程师站软件不方形铁块;开机测试后没有反应。随后依次按表一内的顺序进行配重,够完善,在调试阶段的程序调试与现场人员沟通、配合不够,造成刚投直到振动值达到合理范围内结束。料生产后的两天内电气故障时间长达10小时之多;(2)现场巡检工没有配备测温仪、测振仪,巡检时不能实时了解掌表1高温风机修复测量的振动值序号日期时间600rpm700rpm750rpm800rpm850rpm900rpm配重配重点备注17月26日15∶05666978788400g主
7、传0°配重已卸27月26日16∶37684993788400g主传120°配重已卸37月26日17∶40627911739400g主传240°配重已卸47月26日18∶41661988781400g辅传0°配重已卸57月27日9∶08582897759974400g辅传120°配重已卸67月27日10∶24666943753972400g辅传240°配重已卸77月27日11∶207641071113780
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