烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc

烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc

ID:51585935

大小:316.50 KB

页数:8页

时间:2020-03-13

烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc_第1页
烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc_第2页
烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc_第3页
烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc_第4页
烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc_第5页
资源描述:

《烧结矿质量波动原因及稳定措施.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、烧结矿质量波动原因及稳定措施一、铁精粉现在国内粉配加比例为30%~35%,在原料配比中当国内粉中的SiO2每波动1%时烧结矿碱度波动是±0.1%,当CaO每波动1%时烧结矿碱度波动为±0.05%。1、铁精粉化学成分波动趋势图。表1:1日铁精粉成分曲线表:1日烧结矿中SiO2最小值6.1,最大值8.5相差2.4;CaO最大值4.2,最小值0.1,相差4.1.表2:2日铁精粉成分曲线表:2日烧结矿中SiO2最小值5.9,最大值8.1相差2.2;CaO最大值0.9,最小值0.5,相差0.4.表3:3日铁精粉成分曲线表:3日烧结矿中SiO2最小值5.6,最大值7.6相差2.

2、0;CaO最大值0.6,最小值0.3,相差0.2.表4:4-5日铁精粉成分曲线表:4-5日烧结矿中SiO2最小值6.1,最大值7.9相差1.8;CaO最大值2.3,最小值0.4,相差1.7.表5:6日铁精粉成分曲线表:6日烧结矿中SiO2最小值6.3,最大值8.3相差2.0;CaO最大值1.7,最小值0.3,相差1.4.表6:7日铁精粉成分曲线表:7日烧结矿中SiO2最小值6.0,最大值8.5相差2.5;CaO最大值1.2,最小值0.3,相差0.8.表7:8日铁精粉成分曲线表:8日烧结矿中SiO2最小值5.8,最大值9.5相差3.7;CaO最大值1.6,最小值0.3

3、,相差1.6.2、措施:①提高碱度稳定率。每次铁精粉上料时,在配料矿槽上的铁3皮带取样,料头和料尾各一个。根据化验结果和配料矿槽仓存情况,及时调整配比,提高碱度稳定率。负责人:配料班长、主控,监督人:当班值班工长。②减少化学成分波动的影响。在条件允许的情况下,成分不稳定的铁精粉参加造堆。负责人:罗展远。二、熔剂我厂熔剂要求粒度<3mm的所占比例大于85%(方眼筛子);工艺要求<3mm的所占比例大于90%(园眼筛子)。石灰石粒度趋势图生石灰的粒度趋势图1、石灰石粉粒级较大,没有满足工艺要求,≤3mm粒级粒级80%以上。造成烧结矿中含有较多熔剂“白点”,影响烧结矿强度。

4、石灰石粉≤3mm粒级1-7日平均为67.60%。2、措施配料每2小时检查熔剂粒级一次,发现不合格,立即查找原因和向工程师或值班上级汇报相关部门反馈,减少对烧结矿质量的影响。负责人:当班配料岗位、工程师。三、燃料名称水分来料≥15mm(%)破碎后≤3mm(%)破碎后<0.5mm焦化干熄焦3.9420.0358.9220.12焦化水涝焦22.4015.4044.20--高炉返焦14.637.8669.7832.731、提高焦粉破碎粒径控制好给料量,及时调整辊间隙,保证焦粉破碎后,≤3mm粒级由65%以上提高到70%以上。负责人:四辊岗位、监督人:值班工长。四、原料需求:

5、1、因现在烧结矿碱度波动范围要求是一级品率波动区间为±0.05%,二级品率波动区间为±0.1%;为彻底解决烧结矿碱度波动,原料中的SiO2含量要求波动范围为±1%,CaO含量要求波动范围±2%。2、生石灰要求粒度<3mm的要求大于90%;石灰石、菱镁石的粒度<3mm的要求大于90%3、焦粉水分要求稳定在12%左右。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。