高压变频器在水泥磨辊压机循环风机上的应用.pdf

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1、马劲松:高压变频器在水泥磨辊压机循环风机上的应用中图分类号:TQl72.6文献标识码:B文章编号:1007—0389(2011)06-60—01高压变频器在水泥磨辊压机循环风机上的应用马劲松(唐山冀东水泥股份有限公司,河北唐山06,,ooo)冀东水泥沈阳公司有2套m1400mmx800mm辊压机+04mxl3In(圈流磨)的联合粉磨系统,设计台时120t他其辊压机循环风机参数的额定风量188730in3/h,采用YKK450—610kV/355kW电机;且电机与风机直连,仅靠入口挡板调节风量,故电耗较高。实际运行时,其吨水泥电耗为40kwh,高于GBl6780《水泥单位产品能源消耗限额》中粉

2、磨站企业吨水泥电耗438kWh的要求。为实现系统的节能降耗运行,我们增加了变频器来调节电机转速,从而实现风量的有效调节。考虑目前国产高压变频器(≤3000kW)的质量稳定,售后服务及时,因此变频器我们选用的型号为ZIN.VERT—A9H450/10Y高压变频调速装置。为使设备稳定运行,还增加了变频器室。此节能改造于2009年4月10日完成,至今已正常稳定运行2年,其风量调节更加平稳且节能效果明显,并获得沈阳市2009年度节能减排奖。此后,我公司陆续在玉泉、武川粉磨站也实施了循环风机的变频节能改造,并均取得了预期的效果。根据实际标定,冀东水泥沈阳公司循环风机的实际用风量13万m'/h左右,仅为

3、设计选型风机额定风量(18.87万in3/h)的68%。因此在阀门调节风量时,风机系统工作在低效区,其系统效率低(只有50%),大量的能源被消耗在阀门上。另实际运行中,生产P.042.5的用风量比生产P.032.5的要低7%,故变频改造后其节电率也不同,分别为64%(P.042.5)和39%(P.032.5),见表l。根据统计的数据,改造后平均水泥分步电耗降表1辊压机循环风机的运行情况对比低O.92kWh。按照2008年度系统运转率62%,年产130万t水泥,电价以0.491元/kWh计算,年可节约电费0.491x0.92×1300000—58.7万元。因该项目总投资约为92.5万元(2台)

4、,仅从节电单项效益看,其投资效率高,回报期只有1.57年。此外,实现变频改造后,电流从20A降到10A,从而使电机绕组温度较改前约降低了20℃;电机功率因数由0.81提高到0.98,从而既省去了电容等功率因数补偿装置又减少了线路损耗;而且实现了软启动,又降低了转速,使噪声污染也得到大大降低。风机改造注意:改前一定要测量出口处的实际风量和风压,作为改造的依据;并需要统计不同风量下的运行时间,只有这样才能测算出准确的节电率;且变频器本身也有1.2%一2%能量损失,综合节电率中应除去。此外,高压变频器运行时发热量较大(达到额定功率的1.2%~2%),从而会造成室内环境温度的上升。因此,变频器室应安

5、装排风机和空调,以确保设备的安全运行。-60-、求淀工疆坠堂(编辑:沈新)(收修改稿日期:2011—10—09)

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