圆钢工艺调整思路及小结

圆钢工艺调整思路及小结

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时间:2019-11-01

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1、圆钢工艺调整思路及小结45钢、40Cr等圆钢的工艺调整是基于3月底的40Cr的裂纹质量,通过分析钢水成分及工艺,发现出现裂纹的炉号As偏高(39个)、拉速偏慢(180方1.15恒拉速)、结晶器水流量偏大(115立方/小时),之后通过铸坯取样检测发现表面裂纹严重(表面纵裂、横裂、网状裂纹均有出现),于是对45钢等裂纹敏感性钢种进行了工艺调整(成分要求As小于20个、五害元素之和控制在50之内),连铸工艺调整(180方拉速提至1.3-1.4米、结晶器水流量降至95立方/小时),从而使整个凝固过程为弱冷,结晶器水温差从8度升至9度多,比水量下调至0.3L/Kg,拉矫机前矫直温度上升为

2、1000度以上,通过调整后运用于5月份的圆钢生产热顶煅合格率为98%(每个浇次全程跟班),6月工艺未变,此次热顶煅合格率为94%,有1炉45钢不合格、3炉20Cr不合格,查45钢不合格炉号当时有絮流现象,20Cr工艺正常。凹陷部位离2角水平面达0.5公分6月10日对45MnGF进行跟踪发现机组长对液面波动基本没有概念,当时1流波动后我叫主操通知电工过来查找原因,前后1炉多钢都未好,后转为拉速自动,我当时问机长为什么不关心液面波动情况,他的回答是以前波动更厉害也拉过,如果要保证符合要求就不要拉钢了,而且现在我发现现在一些机组长对液面漠不关心,不像3、4月份那么认真,取低倍样时也不

3、再关注异常情况,现在的过程控制可想而知;通过工艺调整后我查阅了一些资料,拉裂纹敏感性钢种结晶器水温差要控制在9度左右,过拉矫机温度在980度左右,而且5月份我们对生产工艺正常的铸坯取了近20个酸洗样未洗出裂纹,我认为现有工艺可继续沿用,如有新的发现再做调整,我现在最为担心的是过程异常控制,我不想拿着一叠违规通知单去跟班希望自觉,下次如存在管理性违规,要向抓安全一样,一台机子违规,全班留下考工艺违规条款,工艺监督员下次查液面波动等异常信息时先问机组长有无异常,如机长关心知道异常信息并有相应措施可不进行考;现在连铸机组长基本是老P3工了,搞生产不在话下,质量意识80%人员还是普钢意

4、识,这就造成什么都得考核、什么都得跟班,这也是事后很多原因无法分析,借用易切削钢生产的2组图片,证明理论没错,1、水口偏斜超过1公分起始坯壳厚度将相差一倍,产生缺陷的概率比正常的大3倍2、液面波动超过1公分,产生裂纹的概率为30%、超过2公分产生裂纹的概率为60%,这是实验室做出来的,但我会在实际生产中进行跟踪,下面是2组易切削钢的2组图片;此图片为当时2流所取低倍,对应凹陷部位为东侧,后跟踪追查,炉号1-4886,开始出现坯料编号为6-2-7,7-2-2尾部、7-2-3共3支冷床上铸坯,发现后反查发现水口歪斜严重,后调整台下没有再出现凹陷坯料;此张图片为当时2流图片,水口偏东

5、且和垂直方向成30度左右角,其水口出钢口几乎挨到铜管壁;此图片为1-4865Ⅲ流液面波动曲线,最大波动超过2公分(曲线显示),随后跟踪取样,对应酸洗样为左图;本图片为右图对应酸洗样,其内弧东角近角处出现角部纵裂

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