600 MW机组脱硫烟气换热器吹灰控制系统改造

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1、第36卷第6期华电技术Vo1.36No.62014年6月HuadianTechnologyJun.2014600MW机组脱硫烟气换热器吹灰控制系统改造姚秀娟,赵连莉,刘三,朱延忠(华电国际邹县发电厂,山东邹城273522)摘要:华电国际邹县发电厂600MW机组脱硫烟气换热器(GGH)吹灰器由可编程控制器(PLC)控制,运行人员无法迅速确定故障设备。取消就地PLC和位置编码器,根据GGH吹灰流程框图在分散控制系统(DCS)内做新的逻辑,通过DCS来控制吹灰器,既方便了运行人员操作和监控,又为热工人员的维护提供了便利。关键词:脱硫系统;烟气换热器;分散控制系统;可编程

2、控制器;步进中图分类号:TK223.27文献标志码:B文章编号:1674—1951(2014)06—0069—04提供高压水和低压水冲洗。1机组概况GGH最初至少每6h使用压缩空气吹扫1次,华电国际邹县发电厂三期工程装设2台600吹扫频率可视运行情况而定,以保证压降接近设计MW亚临界燃煤凝汽式汽轮发电机组,配2×2020值(原烟气为516Pa,净烟气为476Pa)。t/h燃煤锅炉,分别于1997年1月和11月投产。2GGH吹灰器选用克莱德贝尔格曼公司的产品,台机组于2006年增设2套石灰石一石膏法烟气脱该吹灰器动作顺序为:启动一起喷一停留一返回硫装置,其中石膏真空

3、皮带脱水系统、废水处理系(前限位开关,机械撞停开关)一回起喷位置停留疏统、事故浆液箱包含在四期脱硫岛工作范围内。该水一回到停留位置(后限位开关,机械撞停开关)。烟气脱硫系统采用德国LEE公司石灰石一石膏湿可选择3种清洁换热元件模式:空气(蒸汽)吹扫法烟气脱硫技术,脱硫剂为石灰石(CaCO,)与水配(在线)步进距离75mm;高压水洗(在线)步进距离置的悬浮浆液,在吸收塔内,烟气中的SO:与石灰石15mm;低压水洗(离线检修)步进距离45mm。反应后生成亚硫酸钙(CaSO),并就地强制氧化为2改造前的控制情况石膏,石膏经二级脱水处理可作为副产品外售。2×600MW机组

4、脱硫装置采用一炉一塔,每套GGH吹灰器由可编程逻辑控制器(PLC)控制,脱硫装置的烟气处理能力为100%锅炉最大连续蒸选用AB公司Micrologix1500系列产品,步进距离通发量(BMCR)工况时的烟气量,其脱硫效率按不小过编码器计算,编码器旋转1周发出2500个脉冲,于95%设计。每个脉冲代表0.173mm。共有主机1台、开关量输烟气从锅炉钢烟道引出,温度为126℃、压力为入卡3块、模拟量输入卡1块、开关量输出卡2块。0Pa,增压风机出口压力为3900Pa、温升为130℃,在脱硫分散控制系统(DCS)的操作画面中有吹送至烟气换热器(GGH)与吸收塔出口的净烟

5、气换灰器的操作界面,可以选择压缩空气吹扫程序、低压热,原烟气温度降至90℃左右,随即进入吸收塔,与水冲洗程序、高压水冲洗程序、运行双枪程序、启动/来自上部3层喷淋层的浆液逆流接触,进行脱硫吸停止吹灰器程序、运行顶枪程序、运行底枪程序。选收反应;脱硫后的净烟气经吸收塔顶部的两级除雾择某个程序后,DCS就会有相应的数字量输入点送器除去携带的液滴后至GGH进行加热,温度由43到PLC的数字量输入卡件,PLC接收到相应的指令℃升至80cc左右,通过烟囱排放至大气中。后,就会启动PLC内的顺控程序,相关的设备就进GGH在未处理烟气的出、人口各配有1台吹灰行动作。器。该吹灰器

6、分3个系统,1个系统以压缩空气作GGH吹灰器PLC反馈给脱硫DCS的信号只有为介质吹扫换热元件,而另外2个系统分别为GGH“电源正常”和“总故障”,当PLC内顺控程序运行时,常常会因为某个阀门的反馈信号未动作、压力或温度收稿日期:2013—06—11;修回13期:2014—03—15合适信号未满足、某个设备启动失败等原因发出“总基金项目:国家自然科学基金项目(61203041)故障”报警信号,最终导致GGH吹灰程序中断。·70·华电技术第36卷故障发生后,运行人员就会联系热控检修人员力低”报警信号,进而发出GGH“总故障”报警信号,到现场进行故障处理。但因PLC的

7、操作界面不友致使吹灰失败。好,且PLC内部的程序需借助其他工具才能读出故障原因:高压水供水系统压力不稳定,波动较来,因此热控人员只能根据经验一个信号一个信号大,造成压力低于8MPa(一般情况下正常工作压力地排除。这样就给故障排除带来了一定的困难,会大于10MPa)而发出报警。因为吹灰不及时造成GGH堵塞,给整个脱硫系统的针对以上原因,联系机务人员对高压水供水系运行带来不利影响,再加上脱硫现场的工作环境恶统进行检查,排除引起高压水供水压力不足和波动坐孥劣,热控人员就地工作难度很大。的故障。GGH吹灰器主要存在以下几个问题。(3)吹灰过程中,顶枪有时会发出“无编码器输

8、(1)在投

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