循环流化床锅炉结焦防范措施-水利工程

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1、循环流化床锅炉结焦防范措施33号炉结焦原因及对策3.1结焦情况介绍在调试期间,3号炉共发生过二次结焦现象。启动时所用床料均为砂子。在首次投煤前,因需进行各项试验,已经烧油运行了6天时间。2003年12月13日2:14试投煤时,床温基本合符要求,达644°C,连续投煤80秒后就停止。当时02量从12%下降到8%,且床温上升较快,说明煤着火了。14B14:55,发生床压突降现象,由6KPa降至3Kpa,至23:00,炉膛前后的看火孔已中已看不到火焰。1500:20,排岀的渣最大达10cm,个别小焦的焦结性看上去较强,之后又发现炉膛密相区下部部分温度测点指示值逐渐降低,几乎没波动,怀疑炉内

2、已结焦。5:10,A、E侧锥形阀堵塞,不能正常地排渣,锅炉已无法继续运行下去,8:37被迫停炉。18日对炉膛进行检查,发现炉内有大量床料砂子粘结成疏松型块状,炉膛已结渣,最大的一个砂包长约80cm,重达几十公斤,见图loE侧冷渣器锥形阀入口被许多小的、圆形粘结块堆住,直径约10〜20cm。经清理和做流化特性试验后,20日重新启动3号炉,床料仍用砂子。运行期间,排渣仍不大顺畅。23日因其他原因停炉,28日再次进行炉内检查时,发现A、E两侧锥形阀都被疏松型渣块堵塞住,但渣块比上次要小得多,只有一块约25cm、强度较硬、并嵌有许多未燃烧完全煤粒的焦块。图13号炉渣块3.2原因分析3.2.1

3、分析数据针对3号炉二次结焦情况,我们对煤质、床料和炉渣(含焦块)分别进行了二次化验和分析,并对煤样进行了筛分。主要数据如下:a)实际入炉煤特性:定碳Fcad=44.79~56.19%,灰分Aar=28.37~42.12%,挥发份Vdaf=3.65~4.89%,低位热值Qnet.v.ar=14.78~18.61MJ/kgob)煤样粒度筛分结果(破碎后):3.2.2结焦原因通过对以上测试数据进行分析,我们发现,引起3号炉结焦的主要原因有:a)炉渣中K2O含量偏高,达4.09-4.41%(1%),易导致结焦。同时,炉渣中硅铝比2S1O2/A12O3偏大(1.18%),易使煤灰熔化温度下降,

4、导致结焦。b)运行期间,停床下油枪时,床温偏低,切风不及时,大量冷风进入炉量,导致床温下降,引起结焦。C)首次启动时,所采用的床料(河砂)颗粒偏粗,且K2O含量偏大(3%),易引起结焦。煤粒也稍微偏粗了些。d)启动期间,煤油混烧时间过长,未燃烧完全的油渣易与床料板结成块。加之一次风量偏小,炉内流化不良,导致床料结块,形成疏松性渣块,这是引起第一次结焦(结渣)的原因之一。e)由于燃用的是当地小窑煤,挥发份低,热值低,固定碳高,且炉内局部岀现过低温区域,易导致煤粉未完全燃烧现象的发生,烧结成焦块,这是引起第二次结焦的原因之一。f)从测得的煤灰熔隔特性数据、运行参数及焦块性质分析可发现:除

5、个别区域外,炉膛大部分区域的床温均小于灰渣变形温度DT和软化温度ST,且焦块中嵌有未烧结的颗粒,因此,3号炉第二次结焦性质可归结为低温结焦[2],即只是由于局部超温并进行低温烧结而引发的。3.2.3对策通过对3号炉结焦原因的分析,我们有针对性地采取了以下防止低温结焦的措施:a)由于前二次启动时所采用的床料(河砂)特性不理想,我们在第三次点火启动前,改用经筛选的炉渣作为启动用床料,床料高度为700mm,并重新做流化特性试验。b)对床温床压表进行校验,确保其指示准确。并对全部油枪进行检查,确保雾化良好。C)运行期间,确保炉内流化良好,颗粒混和迅速,处于正常流动状态,炉内温度分布均匀。d)

6、加快启动速度,尽量缩短油煤混烧时间。e)针对劣质无烟煤特性,要求运行人员在切油枪时,将床温控制在820°C左右。且停床下油床时,切风应迅速。f)加强对入炉煤颗粒度监测,尽量使筛分比合符要求。通过采取以上措施,3号炉未再发生过结焦(结渣)现象。44号炉结焦原因及对策4.1结焦情况介绍4号炉于2004年3月27日首次点火启动,31日7:53,因床压低,需向炉内补加床料(砂),因当时是通过煤仓向炉内加床料的,而煤仓内的床料有误漏进的煤粉,因此当时向炉内加床料,实际相当于投入煤砂混合物,而当时床温只有596°C,床料中夹带的无烟煤不能完全着火燃烧,床温不升反降,&01便停止加床料,但床温继续

7、下降至520°Co投油助燃,至15:04,床温达660°C,床压3.7Kpa,首次试投煤,但床温仍不升反降,至20:03,床温降至517°C,4月1日6:42,通过投油枪将床温升至643°C,床压3.7Kpa,再投煤,床温升至8669后便开始下降,床压也开始下降,12:03床压低至0.3Kpa,再补加床料(砂),床压升至3.0Kpa便又下降,估计炉内已结焦。16:45,床温仍继续下降至460°C,床压则降至1.5Kpa,但炉膛密相区下部个别区域床温却高达1

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