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时间:2018-07-06
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1、循环流化床锅炉结焦防范措施论文1前言目前,国内循环流化床锅炉正处于向大容量、高参数方向大力发展阶段。近几年,国内已先后投产了一批135Mar7.589干燥无灰基挥发份%Vdaf5.59.15.6低位发热量MJ/kgQ.v.ar18.8422.1920.06表2砂粒度分布及床料化学成份的控制名称数值砂子粒度最大粒径0~0.13mm0.13~0.18mm0.18~0.25mm0.25~0.6mm≤0.6mm占5%占5%占35%占55%Na2O≤2.0%K2O≤3.0%33号炉结焦原因及对策3.1结焦情况介绍在调试期间,3号炉共发生过二次结焦现象。启动时所用床料均为砂
2、子。在首次投煤前,因需进行各项试验,已经烧油运行了6天时间。2003年12月13日2:14试投煤时,床温基本合符要求,达644℃,连续投煤80秒后就停止。当时O2量从12%下降到8%,且床温上升较快,说明煤着火了。14日14:55,发生床压突降现象,由6KPa降至3Kpa,至23:00,炉膛前后的看火孔已中已看不到火焰。15日0:20,排出的渣最大达10cm,个别小焦的焦结性看上去较强,之后又发现炉膛密相区下部部分温度测点指示值逐渐降低,几乎没波动,怀疑炉内已结焦。5:10,A、B侧锥形阀堵塞,不能正常地排渣,锅炉已无法继续运行下去,8:37被迫停炉。18日对炉
3、膛进行检查,发现炉内有大量床料砂子粘结成疏松型块状,炉膛已结渣,最大的一个砂包长约80cm,重达几十公斤,见图1。B侧冷渣器锥形阀入口被许多小的、圆形粘结块堆住,直径约10~20cm。经清理和做流化特性试验后,20日重新启动3号炉,床料仍用砂子。运行期间,排渣仍不大顺畅。23日因其他原因停炉,28日再次进行炉内检查时,发现A、B两侧锥形阀都被疏松型渣块堵塞住,但渣块比上次要小得多,只有一块约25cm、强度较硬、并嵌有许多未燃烧完全煤粒的焦块。图13号炉渣块3.2原因分析3.2.1分析数据针对3号炉二次结焦情况,我们对煤质、床料和炉渣(含焦块)分别进行了二次化验和
4、分析,并对煤样进行了筛分。主要数据如下:a)实际入炉煤特性:固定碳Fcad=44.79~56.19%,灰分Aar=28.37~42.12%,挥发份Vdaf=3.65~4.89%,低位热值Q.v.ar=14.78~18.61MJ/kg。b)煤样粒度筛分结果(破碎后):规格(mm)处筛上物(%)9mm7~9mm5~7mm4~5mm3~4mm2~3mm1~2mm0.47~1mm0.2~0.47mm0.2mm2.3%1.7%3%1.6%4.3%4.8%16.7%22.2%27.3%14.3%煤灰熔隔特性:变形温度DT=1260~1360℃,软化温度ST=1350~150
5、0℃,半球温度HT=1350~1500℃,流动温度FT=1360~1500℃c)炉渣元素能谱分析数据:Na2O=0.64~0.65%,K2O=4.09~4.14%,Al2O3=12.26~13.11%,SiO2=74.01~76.35%d)床料(砂)元素能谱分析数据:Na2O=0.62~0.74%,K2O=3.06~3.56%,Al2O3=14.91~15.70%,SiO2=66.48~72.81%e)床料(砂)筛分结果:ρ锥=1620g/t,ρ真=2380g/t粒径0.9mm,占12.6%0.465~0.9mm,占35.86%0.3~0.465mm,占28.2
6、%0.2~0.3mm,占12.9%0.125~0.2mm,占8.74%0.125mm,占1.5%。3.2.2结焦原因通过对以上测试数据进行分析,我们发现,引起3号炉结焦的主要原因有:a)炉渣中K2O含量偏高,达4.09~4.41%(1%),易导致结焦。同时,炉渣中硅铝比2SiO2/Al2O3偏大(1.18%),易使煤灰熔化温度下降,导致结焦。b)运行期间,停床下油枪时,床温偏低,切风不及时,大量冷风进入炉量,导致床温下降,引起结焦。c)首次启动时,所采用的床料(河砂)颗粒偏粗,且K2O含量偏大(3%),易引起结焦。煤粒也稍微偏粗了些。d)启动期间,煤油混烧时间过
7、长,未燃烧完全的油渣易与床料板结成块。加之一次风量偏小,炉内流化不良,导致床料结块,形成疏松性渣块,这是引起第一次结焦(结渣)的原因之一。e)由于燃用的是当地小窑煤,挥发份低,热值低,固定碳高,且炉内局部出现过低温区域,易导致煤粉未完全燃烧现象的发生,烧结成焦块,这是引起第二次结焦的原因之一。f)从测得的煤灰熔隔特性数据、运行参数及焦块性质分析可发现:除个别区域外,炉膛大部分区域的床温均小于灰渣变形温度DT和软化温度ST,且焦块中嵌有未烧结的颗粒,因此,3号炉第二次结焦性质可归结为低温结焦2,即只是由于局部超温并进行低温烧结而引发的。3.2.3对策通过对3号炉结
8、焦原因的分析,我们有针对
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