机组脱硫效率低原因分析及对策

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1、#1机组脱硫效率低原因分析及对策当前,环保排放指标越来越严格,现#1机组脱硫效率的要求是每月平均效率不得低于93%,全年平均效率不得低于93%,出口S02<200mg/Nm3o近期,#1机组脱硫效率经常性的低于90%,必须引起高度重视,分析原因有以下几个方面:设计因素、烟气因素、运行控制因素、其他因素。一、设计因素有:1•吸收塔的液气比即L/G,#1吸收塔每台循环泵的浆液循环量为5740m3/h,液气比为9.6l/m3,而#2吸收塔每台浆液循环泵的浆液循环量为9000m3/h,液气比为16.71/m3,相比较,存在不小的差距。所谓的液气比,是指流经吸收塔单位体积

2、的烟气量相对应的浆液喷淋量,对脱硫效率有着至关重要的影响。浆液循环量的大小决定了SO2吸收表面积的大小,循环量大相当于增大了浆液喷淋密度,从而增大了气液传质表面积,使脱硫效率得到显著提高。经过长时间的运行,#1吸收塔浆液三台循环泵的叶轮存在磨损现象,泵的出力在降低,液气比在下降,这可以从循环泵的电流与之相对应的浆液密度上看出,对策:利用低负荷低硫煤燃烧时,对#1吸收塔三台浆液循环泵叶轮进行更换,提高浆液循环量。2•氧化空气量及氧化风管的布置方式。#1吸收塔的氧化风机的出口风量大约在3000m3/h,而且氧化风管的布置方式为矛式,分別加在四个吸收塔搅拌器上方。#2

3、吸收塔氧化风机出口风量在8000-9000m3/h,氧化风管的布置方式是管网式的,相比较而言,#1吸收塔的氧化风量不足,且存在吸收塔内氧化风分布不均匀现象。3•烟气流速。烟气流速越快,烟气在吸收塔内停留的时间越短,导致浆液吸收S02的能力下降,脱硫效率降低。4.喷淋层设计。#1吸收塔喷淋层共3层,每层有喷嘴104个,喷射流量55.2m3/h,喷射角度120。,而#2吸收塔喷淋层共4层,每层有喷嘴158个,喷射流量56.96m3/h,喷射角度120。,相比较而言,#1吸收塔喷淋密度较低。且经过长时间运行,喷嘴部分磨损,浆液雾化效果变羌,对策:利用#1机组停机机会,

4、对喷嘴进行检查,发现磨损严重的及时进行更换。5•吸收塔搅拌器的处力。搅拌器的作用是防止浆液沉积结垢,使加入的石灰石浆液和氧化空气均匀分布和吸收,同吋,使石膏晶体析岀,对策:必须定期检查叶轮磨损,电机出力及搅拌器旋转方向变化情况,并避免长时间停运吸收塔搅拌器。二.烟气因素。1・吸收塔入口硫份高,导致脱硫效率下降。对策:做好锅炉煤掺烧工作,确保#1炉燃用低硫煤,保证脱硫效率。2•机组负荷长时间较高,导致烟气量大。#1吸收塔容纳的烟气量是一定的,最大处理量为2042Km3/h,机组满负荷时,烟气量达到最大,相当于烟气在系统中停留的时间最短,脱硫效率会降低。3•入口烟尘

5、浓度对脱硫效率的影响。吸收塔入口粉尘浓度上升,导致脱硫效率下降,原因是过量的粉尘进入吸收塔后,含有的HF与水接触,CaS03中的52+与F-反应生成CaF2,消耗了一部分52+;同时粉尘中含有的A13+溶解生成A1F3,产生絮状包裹物,进一步阻碍了石灰石的溶解,使脱硫效率降低。对策:控制好锅炉的燃烧和电除尘器的运行,使进入FGD系统的烟气参数在设计范围内。4•烟气含氧量对脱硫效率的影响。含氧量高,有利于S02的氧化,提高脱硫效率。对策:可以适当的提高吸收塔入口氧量。三•运行控制因素1.吸收塔PH值。PH值越高,越有利于S02的吸收,脱硫效率就越高。PH—般控制在

6、5.0-5.6.但当PH>6时52+析出就变得困难,既浪费石灰石粉,又降低了石膏品质,同时造成吸收塔及其设备结垢加剧。对策:合理控制进入吸收塔的浆液供给量,防止PH剧烈波动对脱硫效率的影响。2.吸收塔浆液密度。#1吸收塔浆液密度控制值1.12t/m3-l.15t/m3o过高的浆液密度导致浆液过饱和,既容易造成设备表面结垢,又不利于石灰石的溶解,造成脱硫效率降低。对策:严格按照规定,对吸收塔浆液进行脱水及废水处理。3.废水排放量。脱硫排放废水主要是为了去除浆液中的CL-及重金属离子。目前#1机组废水处理量为10m3/h,当#1、#2吸收塔同时处理废水时,处理量只有

7、5m3/h,处理量偏小,从化验浆液的CL-可以看出。对策:对废水系统进行技改,增加废水处理能力。4•脱硫催化剂对脱硫效率的影响。增效添加剂为己二酸,可以增强石灰石表面活性,增大有限传质面积,促进石灰石的溶解和S02的吸收,提高脱硫效率。四•其它因素1.石灰石品质不合格°CaC03纯度低于90%或含泥沙较多,导致磨出的浆液质量低。对策:严格把控石灰石质量,对不合格的石子进行退回。2.#1湿式球磨机制出的浆液浓度、细度不合格。因石灰石浆液颗粒越细,越有利于吸收S02,提高脱硫效率。对策:严格按照料水比来制浆液,定期测量石灰右浆液的密度和细度,并注意观察球磨机电流,电

8、流低及时添加钢球。3•吸

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