开题报告(魏丽芳)

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1、燕山大学本科毕业设计(论文)开题报告课题名称:300T转炉煤气回收净化系统设计学院(系):环境与化学工程学院年级专业:08级环境工程(2)班学生姓名:魏丽芳指导教师:丁志江完成日期:2012年3月12日一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义(一)国内外研究动态1.国外动态当前,转炉烟气净化及煤气回收技术主要有两大类型:即口本的湿法系统(0G法)和德国的干法系统(LT法)。(1)湿法系统口本新口铁和川崎公司于上世纪60年代联合开发研制成功0G法转炉煤气净化回收技术。目前,世界上大约有9

2、0%的转炉采用OG法⑴。传统的OG装置存在着除尘效果不够理想、文氏管喉口和管道堵塞现象严重、设备运行寿命较短等缺点。经过不断的改进,现已发展到第四代叫OG系统设备主要由:除尘塔、文丘里流量计、风机、三通切换阀、放散烟囱和水封逆止阀等组成⑶。转炉冶炼产生的大量高温(1450°C)、含尘烟气被活动烟罩捕集,经汽化烟道冷却到1000°C左右。初步冷却的烟气通过一次除尘器喷水冷却并除去大颗粒灰尘,再经过二次除尘器除去细小粉尘。净化的烟气经过煤气引风机,合格的煤气(CO含量大于35%,Ch含量小于2%)通

3、过三通阀切换,经水封逆止阀、V型阀被输送到气柜,不合格的烟气通过烟囱,经点火燃烧后放散。该装置将原来传统的一文改为喷淋塔,二文改为环隙洗涤器。经过10多年的运行和改进,效果理想,它与传统OG系统相比,系统运行更安全可靠,设备阻力损失减少,除尘效率高,能量回收稳定,设备使用寿命延长等优点,并较好的解决了管道堵塞和泥浆处理设备的配置问题。(2)干法系统德国鲁奇公司和蒂森钢厂在上世纪60年代末联合开发了转炉煤气干法(LT法)净化回收技术。LT法系统中烟气经冷却烟道,温度*1450°C左右降至800〜1

4、000°C,然后进入烟气净化系统。烟气净化系统由蒸发冷却器和圆筒型电除尘器组成,烟气温度通过蒸发冷却器后降至180-200°C,同时通过调质处理,降低了烟尘的电阻率,收集了粗粉尘。烟气经过这一初步处理后,进入圆筒型电除尘器,进行进一步净化,从而达到最佳的除尘效率。然后根据CO含量、02含量由阀门切换站进行煤气回收或放散操作。回收期煤气需经冷却器二次冷却,温度降至70°C后进入煤气柜回收;放散期煤气需点火燃烧,排放气体的含尘浓度<15mg/Nm3o在国外,干法除尘工艺已非常稳定,趋于成熟完善叫到目

5、前为止,转炉煤气干法(LT法)净化回收技术在德国、奥地利、韩国、澳大利亚、法国、卢森堡等国得到应用,与此同时,美、英、□也开始釆用该技术,应用总数已达40套以上。转炉煤气干法(LT法)净化回收技术在国际上已被认定为今后的发展方向⑸。2.国内动态我国转炉煤气回收利用始于1965年,但限于技术水平和装备水平较低,只能回收少量的煤气⑹,直至2005年才在一些大型企业普及。(1)湿法系统目前,我国转炉烟气湿法除尘主要有:(1)两级文氏管+两级弯头脫水器+湿旋脱水器;(2)两级文氏管+两级弯头脱水器;(3

6、)喷淋塔+第2级文氏管+两级弯头脱水器叫1985年,宝钢一期300t转炉成功引进了口本OG技术和设备,即所谓的第三代“OG”系统,进而在国内逐渐推广了该技术。2001年马钢70t转炉由□本新□铁和川崎重工共同开发、改进和发展的,集转炉煤气冷却、除尘、回收功能于一体的第四代OG系统。随后,莱钢80t转炉,太钢80t转炉,攀枝花120t转炉,上海一钢150t转炉,上钢三厂150t转炉,南钢150t转炉也相继从国外引进了第四代转炉煤气回收系统。在第四代OG煤气回收系统中,由于整体结构单一,操作简单,维

7、护方便,运行稳定,已经逐步开始取代以前的“两文三脱”老系统,从目前来看,应该作为我国转炉煤气回收系统的主要发展方向叫OG法具有技术成熟、可靠性好、一次投资少、吨钢煤气回收量高、投资回收期短、设备国产率高及安装工程量少等优势。OG法除尘系统虽然□趋完善,但是仍存在一些问题。从对转炉煤气的除尘效率来看,OG系统除尘效率低,其回收的转炉煤气含尘量在50-150mg/m3,在使用前需进一步精除尘,并且系统存在二次污染,其污水需进行处理此外,由于0G法系统阻力损失大,风机、水泵的耗电量大,因而增加了运行费

8、用。(2)干法系统国内许多钢铁公司已经意识到LT法净化回收技术的优越性。1994年,在宝钢三期工程250t转炉项目中,我国首次引进奥钢联LT转炉煤气净化回收技术。莱芜钢铁公司2003年8月与德国鲁奇公司、西安重型机械研究所合作,建设120t转炉煤气干法净化回收系统,2004年投入使用,经济效益显著。目前,包钢、太钢、攀钢、首钢和天铁等企业的转炉煤气净化回收系统也采用LT技术。LT法虽然比OG法有许多优势,但是,经过国内几十年的运行,LT法的问题也逐渐凸显出来。主要有:(1)国内尚不掌握此项技术,

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