莱钢特钢厂50t电炉新钢包设计

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1、莱钢特钢厂50t电炉新钢包设计顾玲(山东省冶金设计院,山东莱芜271104)摘 要:针对莱钢特钢厂50t电炉原钢包严重变形等问题,设计新钢包,采用焊接式钢包外壳,并进行加强,同时对耳轴强度进行校核。实际使用证明,满足了生产要求,消除了安全隐患。关键词:HT6SS钢包;电炉;外壳;耳轴;焊接强度中图分类号:TF748.41  文献标识码:B  文章编号:1004-4620(2001)02-0045-03DesignofNewLadleUsedfor50tElectricFurnaceoftheSpecialSteelPlantinLaiwuIronandSteelCo.,Ltd.G

2、ULing(ShandongMetallurgicalDesignInstitute,Laiwu271104,China)Abstract:Tocountertheproblemsofseriousdeformationandsoonoftheoriginalladleusedfor50telectricfurnaceofthespecialsteelplantinLaiwuironandsteelCo.,Ltd.,weldedladleshellisadoptedindesignofnewladle,reinforcedribsinthebottomofladleareadop

3、ted,atthesametime,thetrunnionstrengthandweldstrengtharecheckedtoo.Thepracticalusehasprovedthatithasmetthedemandsofproductionandhasremovedahiddendangerforsafety.Keywords:ladle;electricarcfurnace;shell;trunnion;weldstrength    莱芜钢铁股份有限公司特钢厂(简称莱钢特钢厂)第二炼钢车间目前共有6个钢包,均为原德国柏林钢厂的二手设备。从1996年4月试车至今,2年中

4、共炼钢1680炉次,出钢54406t,平均每个钢包运转280炉次,出钢量高达9067t,而且并未将钢包在柏林钢厂的运转次数累积在内。对钢包容器来说,已达到很高的寿命。由于钢包运转次数多,6个钢包已存在不同种类的严重变形:(1)包沿上翘,已抵不住耐火砖的热膨胀。(2)包底出现鼓肚。(3)整个钢包已成椭圆形。如果继续使用,将有可能使50t电炉停产或危及工人的生命安全等,因此决定报废。1新钢包工艺条件  (1)由于钢包牵涉2个钢包车、精炼炉上下限位、浇钢车及龙门吊钩的相关尺寸,故新设计的钢包的各个定位尺寸与旧钢包一致。      (2)由于国内耐火材料厚,为了不影响出钢量,新钢包的高度

5、在旧钢包为2580mm的基础上增加500mm,即3350mm,以不妨碍精炼炉限位为准。  (3)出钢量平均为43t,最大出钢量47t,包衬砖总重16t。2新钢包设计  原钢包及新钢包外形尺寸分别见图1、图2。2.1钢包外壳  一般情况下,钢包外壳有钢板铆接式和钢板焊接式两种型式〔1〕。由于焊接式钢包外壳在重量上比铆接式钢包外壳轻15%~20%,为此在设计中采用了焊接式钢包外壳,这样既节约了材料,又可在不增加吊车负荷的情况下增大包容。原钢包由德国设计、制造,外壳采用厚22mm的钢板焊接而成。通过对原钢包材质的分析和钢包强度的计算,了解到我国在设计钢包容器时所用的安全系数比德国大,使

6、用的材质、焊条及焊缝的类型都有所不同。因此,新钢包在满足安全系数[n]为3~5(1)的情况下,内外壳采用厚25mm、材质为Q235A的钢板焊接而成。  图1原钢包外形尺寸  图2新钢包外形尺寸   通常,钢包上口尺寸与钢包高度比为0.8~0.9,设计中选取0.86,这样,在满足工艺条件的情况下,包体上口尺寸为φ2600mm,下口尺寸为φ2400mm,高为2815mm。  钢包包底承受的压力大,在满足钢包安全系数的条件下,采用厚40mm、材质为Q235A的球形包底。这种包底受力要比原钢包平包底受力好。由于旧钢包在使用中包底鼓肚厉害,呈椭圆形,变形严重,因此,在包底避开安装滑动水口和

7、吹氩插口的位置上加了4条加强筋,呈米字形分布(如图3所示)。  在钢包的包身、包底纵横交错钻上了一定数量的φ8mm、间距300mm的透气孔,以便在砌筑包衬后烘烤时,排除耐火材料的水分〔1〕。在倒包时,莱钢特钢厂二炼车间使用钢丝绳倒包,发现原钢包的倒包装置磨损并割坏钢丝绳。为了避免此类事情发生,在设计倒包装置时,合理安排倒包装置的同时,将倒包装置与钢丝绳相接触的位置全打磨光滑,这样避免了倒包装置割断钢丝绳所带来的严重后果。图3包底结构示意图    为了加强外壳,防止钢包变形,采

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