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时间:2019-08-07
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1、XX汽车仪表厂仪表“精确度不够”专案改善研究报告一、专案启动的背景近来,我公司6月份一共收到6次书面的客户投诉,投诉内容都是仪表“精确度不够”,具体统计如下表:产品型号投诉日期客户交货数处理方式直接损失(万)间接损失不良率YT-HT0886月5日XX2500退货3.2下单数减少9.8%YT-HA0926月8日XX3500退货6.8下单数减少11.5%YT-TB0886月12日XX2800退货3.8近2个月无下单,可能流失13.8%YT-AC0316月15日XX1800退货3.1下单数减少8.5%YT-HT0336月19日XX3500退货6.5下单数减少8.3%YT-AB0256月25日XX4
2、500退货8.6下单数减少11%合计1860032总经理XX星在7月3日的品质检讨会上重点谈了6月份客户投诉事宜,并责令成立专案小组,由品管部牵头,生产、工程、设计、采购参与,拟定具体的专案改善计划(本改善计划从7月5日启动,12月低结束)。二、现状调查1、工程概要产品类别:XX系列汽车用仪表生产班别:生产部A班、B班使用设备:绕线机、测试台、数字表、电源供应器。工艺流程:内机→绕线→焊接→装壳→锁面板→压针→测试2、专案组一成立,品管部立即在本月第二周(8月-13日)指派专人对制程抽检不良进行统计如下表:第二周制程检验不良统计表200PCS/天精确度不良率:6.25%类别7月8日7月9日7
3、月10日7月11日7月12日7月13日不良数不良率累积百分比准确度不良2123191520187551.4%51.4%仪表不良7435743020.5%71.9%指针不良7333432315.8%87.7%装配不良151222138.9%96.6%其他不良10121053.4%100%合计373527273427146100%备注:此图由MINITAB14.13统计完成。柏拉图分析:从柏拉图可以看出,准确度不良百分比占总数的51.4%,是重点改善项目。根据仪表的工作原理,绕线与电压可能是影响仪表精确度的要因,下我们用散布图对测试电压与仪表精确度的关系进行分析,如下表:测试电压与仪表精确度关系
4、表序号测试电压(V)面板刻度次数测试电压(V)面板刻度11089.3231390.721189.4241289.131289.5251391.241390.5261291.151489.8271091.361091.0281491.471190.0291089.581289.7301289.891390.2311389.7101491.5321389.9111490.2331090.3121489.6341490.4131489.7351490.5141490361290.8151389.8371291.2161289.1381391.3171189.2391391.1181090.1401
5、291.2191189.2411191.5201289.4421189.3211389.6431089.5221490.8441090.6说明:1、测试电压为12+-2V,仪表面板刻度误差90+-1.5度。2、本试验使用的仪表型号为XX-XXX,是7月15日生产部A班生产。3、试验时间为7月16日上午9时。散布图分析从散布图可以看出两个变量(测试电压与面板刻度)无规则可言,它们是不相关的,即是说要在额定电压内,电压的变化与面板刻度是没有关系的。由此可以肯定,绕线对仪表精确度有直接关系,品管部指定品管员XXX于8月17日对绕线电阻进行测试,数据如下表:测试时间样本号123456789109:0
6、021321521521421221621121121321410:0021221121121121320921121120920914:0021121421121221421121321121121215:0021421521021421121721221221121516:00213211215210212212210214215216说明:1、测定的仪表为XX-XXX。2、额定电阻为210+-3.计算CPK值:Xmax=217Xmin=209极差(R)=217-209=8组据(H)=R/10=8/10≈1δ=1.949x-=212.4Cp=T/6δ=0.513Ca=
7、x--μ
8、/(T/
9、2)=0.800Cpk=(1-Ca)×Cp=0.103直方图分析:电阻值不属于正态分布,是偏态(偏右)型,且最大部分超出规格。问题出现在绕线工序。针对绕线工序,用因果图进行分析,主题是“为什么绕线问题这么多?”因果图分析如下:经品管部讨论,大家一致认为造成绕线不良率高的原因有2点:1)不同人绕线造成拉线紧度不当(过紧或者过松)。2)没有定时测量,使制程失去监控。建议的改善措施:1)每小时由品管部抽检一次。2)
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