高炉炉顶液压控制系统改进

高炉炉顶液压控制系统改进

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1、技术改造与改进第28卷2010年第3期(总第147期)高炉炉顶液压控制系统改进刘汉英白耀欢王宝(莱钢炼铁厂莱芜271104)摘要为提高高炉炉顶液压控制系统运行的稳定性,对液压系统进行了改进,增加了液压控制备用阀台;对柱塞阀油缸进行了改进,并同步对液压系统进行了重新校核和完善。关键词液压故障备用系统改进系统校核莱钢股份炼铁厂3号750m高炉炉顶采用PW算及优化完善,提高了液压系统的运行稳定性。紧凑型串罐式无料钟炉顶,由一套液压控制系统实现炉顶上料柱塞阀、上密封阀、料流调节阀、下1存在问题密封阀、均压阀以及均压放散阀的开关动作‘,完成原炉顶液压系统在实际应用中,暴露出

2、诸多高炉装料作业。但系统在工作中出现的液压故障问题,故障排查时间过长,影响炉顶设备的正常运严重制约了高炉的稳定生产,通过增加备用控制行,造成高炉控风作业甚至休风,严重制约了高炉系统,柱塞阀油缸的改进,液压系统的重新校核验生产的稳定运行。原液压系统原理见图1。图1原液压系统原理液压系统运行中,常发生以下故障:阀故障尤为突出,高炉强化冶炼后生产节奏加快,(1)料流调节阀系统的液控单向阀阀芯断裂;料批重量增加,但柱塞阀油缸提升能力有限,需要(2)液压控制系统电磁换向阀线圈烧坏;增大其提升能力。(3)上密封阀、下密封阀系统的节流阀阀芯弹簧失效,节流阀阀芯断裂;3改进方案(

3、4)柱塞阀多次打不开或关闭动作慢,其中柱3.1增加备用控制阀台塞阀打不开故障表现的相当突出,自2006年以来在炉顶30m液压站增加1套备用控制阀台,备已有36次。用阀台液压阀与原阀台的控制阀规格型号相同,保证备件的统一性、互换性,便于备件管理,减少2改进思路备件储存量。炉顶液压控制阀台1用1备,可实现液压系统故障均发生在阀组在线使用时,故故障状态下的快速切换,满足高炉炉顶正常装料障排查时间是制约生产的关键因素,因此需要考要求,同时为故障排查赢得时间。改进后液压控虑如何实现阀组的离线检修而不影响生产;柱塞制阀台原理见图2。一41—技术改造与改进第28卷2010年第3

4、期(总第147期)柱塞阀开启时,有杆腔受力面积A开原=耵(D原2,4一dJ4)。由F=pA知,要提高柱塞阀提升能力,在系统压力保持不变的情况下,需要有杆腔受力面积增—lIllll大为:A开增=竹(改2/4一d2/4)=1.53A开原。由此得改=0.1459m,取D改=150mm。因柱塞阀油缸受拉,活塞杆d0.5D改,符合JB2348—80的要求,柱塞阀油缸选型为P—Z1103d-702-1lg(150mm/70mm×800mm)。T3.3校核液压元件柱塞阀fI赫IlIJ勰柱塞阀油缸重新选型后,需要对原液压系统关键元件重新校核。3.3.1液压泵的校核液压泵配置为A1

5、0VSO28DFR恒压变量柱塞图2改进后液压控制阀台原理泵2台(1用1备),排量28mL/r,额定流量26lJ,rain。柱塞阀油缸改进后,开启与关闭流量计算如3.2加大柱塞阀油缸提升能力下:随着高炉冶炼强度的提高,增大了高炉装料设柱塞阀开启与关闭时间不变,柱塞阀开启料批重量,装料批重由设计时的15~17t增至25—时,有杆腔进油,开改/A开原=叮r(D改2/4一d/4)/[叮r(/27t。要提高柱塞阀油缸的提升能力有两个办法。4一d/4)1=1.64。柱塞阀关闭时,无杆腔进油,关改,3.2.1提高系统压力。关原=(竹D改,4),(仃D原214):1.44。原炉顶

6、工作压力为I6MPa,提高系统工作压力由’,得:柱塞阀开启所需流量Q~n=I.64可相应提高柱塞阀油缸的提升能力。由于原系统Q开原=133L/min;柱塞阀关闭所需流量Q关改=1.44蚀选用恒压变量柱塞泵A10VSO28DFR1/31R—PPA一=170L/min;柱塞阀油缸连接回路为差动回路,因此12N00,该泵额定压力28MPa。要提高系统压力,Q~=37L/min。按照最大连续工作压力为额定压力的70%考虑,改进前后炉顶各阀启闭时间、流量见表1。系统压力可调整到20MPa。但压力的提高会带来其他方面的问题:管道泄漏及泵自身的泄漏量等表1改进后炉顶各阀启闭时间

7、、流量都有可能增加,高压下泵自身的泄漏会转换为热量,引起油温的升高,降低泵的使用寿命。因此,提高系统压力的方案不足取。3.2.2改进油缸对柱塞阀油缸进行改进,重新选型设计,提高油缸提升能力。原柱塞阀油缸提升能力是按高炉装料料批重15~17t设计的,柱塞阀油缸型号为Z1103d一702—11(125mm/70ram×800ram)。随着高炉冶炼强度的提高,增大了高炉装料料批重量,按批重26t计算,柱塞阀油缸工作情况分析如下。液压泵流量校核。系统中采用蓄能器辅助供柱塞阀开启时油缸活塞杆受拉,提起柱塞阀油,泵的流量为一个工作循环中的平均流量。滑杆下部锥体,打开柱塞阀,受

8、料斗内炉料

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