300mw双水内冷汽轮发电机轴承振动大原因分析及处理

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1、300MW双水内冷汽轮发电机轴承振动大原因分析及处理(神华国能和丰煤电有限公司运行部新疆塔城834411)摘要:木文针对和丰煤电2号双水内冷汽轮发电机振动原因进行了分析,简述了振动处理的过程及效果,找到了汽轮发电机轴承振动产牛的主要原因,成功解决了汽轮发电机振动大的问题,对于同类型机组轴承振动大问题的解决具有一定的参考意义。关键词:双水内冷汽轮发电机;振动;热弯曲1前言和丰煤电2号汽轮发电机组为上海汽轮机厂牛产的300MW亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、直接空冷汽轮机⑴,发电机为上海发电机厂生产的QFS2-300-2型双水内冷汽轮发电机,冷

2、却方式采用“水冰■空”,即定子线圈(包括定子引线、定子过渡引线和出线)、转子线圈采用水内冷,定子铁芯、端部结构件、集电环采用空气冷却;轴系如图1所示。图1轴系示意图2号机组自2012年投产以来,轴系振动情况良好,2014年6月进行了第1次大修,在大修后启动发现发电机带负荷至110MW后振动出现大幅攀升,负荷升至额定负荷后,#5瓦和#6瓦轴承振动最高达160μm,已经超过规程规定的127μm,振动接近254μm的保护动作值,影响了机组的正常出力,严重威胁机组的安全稳定运行。在西安热工研究院的协助下,对2号汽轮发电机组的轴承振动

3、与低发靠背轮工况、测量系统屏蔽不好与转子热弯曲等因素进行逐一排查,最终找到了汽轮发电机轴承振动大的原因,使#5、6瓦振动恢复至正常。25、6号瓦振动特征及原因分析从图1轴系结构示意图知道,5、6号瓦为发电机的支撑轴承,发电机采用双水内冷。2.1当机组负荷由口5MW开始升功率吋,2号发电机5、6号瓦振动开始快速爬升,待机组负荷升到310MWC8月13日22:20)后,并降负荷至240MW(8月13日22:38)吋,振动才开始掉头下降,这表明发电机转子存在明显的热弯曲。2.2待机组负荷稳定在某一工况下,振动会逐步下降,这不排除转子存在动静碰摩的可

4、能。2.35、6号轴振测量偏差分析(1)2号机组大修后,6Y轴承振动测定存在明显的测量偏差问题(图2),主要表现为:•在发电机其他振动测点(5X、5Y、6X轴振)相对稳定的前提下,6Y轴振测点的测量结果大幅跳变,这与一般旋转设备的实际振动状态是不相符的;•6Y轴振跳变后,其波形图类似噪声杂波,并非呈现正常的正弦波。•6Y轴振跳变与发电机是否带励磁息息相关,这表明其测量偏差是由于受发电机磁场干扰所引发的。图2发电机相关测点的振动趋势图(2)查询相关测点的历史趋势图(图3)发现,5X轴振、5Y轴振和6X轴振测点的振动趋势基本相符,振动变化相对平稳

5、,这表明该3个测点的测量结果是可靠的。(3)6X轴振存在有限幅度的跳变(图3),可能原因是测量系统存在小瑕疵,比如测点面光洁度差、或信号传输(特别是信号线的接头处)的屏蔽不好。图3发电机相关测点的振动趋势图2.45、6号轴承原因分析(1)现场对汽轮发电机组进行变负荷操作时,对其轴系的主要影响就是对轮传递的扭矩变化了,其中低发对轮受影响最大。如果发电机的振动随负荷波动而呈现明显的相关性,这表明低发对轮或发励对轮工况不佳(包括对轮松动、连接螺栓紧力不均匀、或圆周偏差或张口不适等)。由于扭矩的实吋传递性,该故障的显著特征是振动随负荷变化而波动没有、

6、或只有很短的时间滞后。比较2号发电机转子大修后的振动特征,发现振动跟随负荷变化而立即波动的特征较弱,这表明低发对轮的工况并不是引起5、6号轴承振动的主要原因。(2)线圈膨胀受阻:转子加载励磁电流后,线槽中的铜线受热将沿轴向膨胀(大型发电机转子线圈的膨胀量可以达10毫米),在旋转过程中线槽中的铜线承受巨大离心力,使铜线紧贴在槽楔和护环的内壁(铜线和槽楔之间有一层楔下垫条),从而使结合面存在着很大的摩擦力,阻碍铜线膨胀。尽管本次大修后,2号发电机转子振动在某种程度上符合线圈膨胀受阻的特征,但考虑到人修前并未有类似现象,口本次人修未对发电机转子线圈

7、进行任何检修,因此2号发电机存在线圈膨胀受阻的可能性不大。32号汽轮发电机停备检查及处理后效果3.1对6号轴承测点进行了更换,测点加装了高屏蔽套管。3.2对发电机空冷器冷、热风循环通道以及发电机空冷器冷却水供回水管路进行检查。发现发电机下部冷热风循环通道未封堵,存在冷、热风串风现象,对冷、热风通道进行了隔离封堵。发电机空冷器冷却水管路进行通水试验,冷却水供冋水通畅未发现问题。3.3转子盘车状态对发电机转子冷却水汽侧冋水出水孔进行检查,发现个别转子冋水孔出水水量明显偏小。通过在转子汽侧该出水孔装上反冲洗接头,其余的用闷头螺丝堵上,通入水气交替反

8、冲(压缩空气压力至少为0.5Mpa),在出水孔水流偏小的转子线圈内充出大块杂物,对其它转子水出水孔流量进行试验,各转子出水孔流量均匀一致。2号机组启动后,发电机励磁

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